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国内某炼钢厂为保证浇注周期较短的2号连铸机连浇,多座转炉需同时向该连铸机供应钢水,导致炉 机对应关系不明确,生产组织难度较大。通过对该厂炼钢 连铸过程的工序作业周期与生产运行模式进行解析,在保证连铸机连浇的基础上,探究合理的炉 机对应关系,改善该厂的生产顺行。结果表明,在“一一对应”运行模式下,2号连铸机最大连浇炉数仅为6炉;而在“定炉对定机”运行模式下,若适时接受3号转炉冶炼的钢水,2号连铸机最大连浇炉数可延长至19炉。在此基础上,通过对连铸机“柔性”的优化和钢水供应的合理调配,2号连铸机可满足实际生产的连浇要求。此外,运用“炉→机”匹配度进行评价,计算结果表明优化后的炉 机对应关系得到显著改善。 相似文献
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采用低碳高锰添加Nb、Ti微合金化的方法,配合两阶段轧制工艺,成功生产美标A572GR.50宽厚板产品,并借助光学金相显微镜和扫描电镜进行显微组织、夹杂物、晶粒度分析。结果表明:莱钢生产的A572 GR.50宽厚板产品的各项性能指标均满足标准要求,板形和外观质量良好。 相似文献
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莱钢炼钢厂集装箱钢的生产中多次发生粘结漏钢,其中一个重要因素就是连铸机机型、断面特殊,保护渣的使用不同于国内其它连铸机,无先例可循。对此问题,炼钢厂与保护渣生产厂家联合攻关多次试验,调整成分性能,最终解决了漏钢问题。 相似文献
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