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1.
厚规格高强度船板钢的生产实践表明,采取适宜的成分与控制轧制和控制冷却工艺设计,可确保高强度船板钢具有良好的综合力学性能;同时,分析了影响高强度船板钢组织、性能的因素,发现适当提高终冷设定温度不会影响细晶强化,且可改善表层过冷组织。  相似文献   
2.
厚规格高强度船板钢的生产实践表明,采取适宜的成分与控制轧制和控制冷却工艺设计,可确保高强度船板钢具有良好的综合力学性能;同时,分析了影响高强度船板钢组织、性能的因素,发现适当提高终冷设定温度不会影响细晶强化,且可改善表层过冷组织。  相似文献   
3.
针对传统钢管拔制一模一孔效率低的问题,设计了一种双孔模具和自平衡牙板。介绍了双头拔制技术的要点、工作原理、模具结构及加工。实践证明,该技术比传统拔制速度提高近1倍,能耗仅为其3/4,周转效率提高1/4。  相似文献   
4.
冷却过程中,钢板产生瓢曲的主要原因是厚度方向和宽度方向的冷却不均。结合现场实际情况,分析了由于宽度方向冷却不均导致钢板瓢曲的影响形式,并制定了相应的措施,达到了改善板形的目的。  相似文献   
5.
通过对热轧低碳贝氏体钢Q685不同温度的回火工艺处理,研究了强度、延伸率、冲击性能以及微观组织的变化.结果表明,回火温度对Q685钢的性能产生明显影响.当回火温度为650℃时,屈服强度和抗拉强度分别达到758 MPa和835 MPa,延伸率达到30%,明显高于热轧后的试样;而随回火温度逐渐增加到720℃,性能则显著降低...  相似文献   
6.
通过在安钢炉卷轧机进行的Q420C厚规格钢板轧制工艺的对比试验,发现在轧制压缩比较小的厚规格低合金高强度板时,采用再结晶区轧制成型,并配合有效的控制轧制冷却工艺,是一种对低压缩比厚规格更为有效的轧制工艺.  相似文献   
7.
韩绍根  白锦函  范丽伟  闫飞  吴静 《河南冶金》2011,19(3):18-19,34
介绍了安钢开发高强度船板EH36的主要工艺路线和技术要求。通过合理的成分、工艺设计及控制,研制出具有优异的综合性能的高强度船板EH36,且成分和性能完全符合船级社认证要求。  相似文献   
8.
利用Gleeble-3800实验机研究含Nb-B贝氏体钢高温轧制变形行为,压缩工艺模拟参数为:温度(960~1 080℃)和应变速率(0.01~10 s-1)并得到加工硬化曲线。通过加工硬化曲线得到了不同变形状态下的恢复行为,后续通过数据处理和分析拟合了贝氏体钢的热力学和动力学方程。结果表明:低应变速率下和较高的温度下进行变形,该钢较容易表征出明显的动态再结晶行为;在变形过程中增大应变速率或降低变形温度,均会降低实验钢的软化机制。采用线性回归计算出实验钢的动态再结晶激活能为3 854.85 J/mol以及压缩温度在1 050℃过程中发生动态再结晶的体积分数表达式。  相似文献   
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