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1.
马晓禾  张家 《钢铁》1996,31(11):62-65,43
MgO-CaO-Fe2O3合成砂构筑的电炉炉底,表面形成的氧化层不断地消失和再生,体现了陶瓷结合相进入主晶相和形成高熔点矿物的结构特征,从而实现长寿命炉底。  相似文献   
2.
马晓禾  左良  佟强 《钢铁》2001,36(4):39-41
讨论了不同退火工艺对St12冷轧薄板性能的影响,全速加热,680℃保温20h,能明显改善钢的性能,全氢罩式炉退火后钢板为等轴铁素体晶粒,并可观察到明显的饼形晶粒特征。  相似文献   
3.
20世纪80年代,在某特殊钢厂完成工业实验.采用电炉正常工艺冶炼,出钢量15 t,冶炼轴承钢,出钢后至喷粉站,用卤化物合成粉剂进行钢包喷粉精炼.精炼后的钢材经检验,点状夹杂物均为零级,实验证实钢液中存在的钙是点状夹杂成因的理论是正确的,用氯可以消除点状夹杂物.  相似文献   
4.
轴承钢点状夹杂物成因及消除机理的探讨   总被引:3,自引:1,他引:2  
轴承钢点状夹杂物严重影响钢的疲劳寿命.半个世纪以来,冶金工作者研究在精炼过程中如何消除轴承钢点状夹杂物.通过研究首次指出,精炼过程由渣中还原进入钢液中的钙是生成点状夹杂物的主要原因;并且从理论上分析用氯去除钢液中钙的工艺原理.  相似文献   
5.
讨论了不同退火工艺对 St1 2 冷轧薄板性能的影响。全速加热 ,6 80℃保温 2 0 h,能明显改善钢的性能 ,全氢罩式炉退火后钢板为等轴铁素体晶粒 ,并可观察到明显的饼形晶粒特征  相似文献   
6.
马晓禾 《特殊钢》1990,11(3):44-49
1.前言十九世纪末期美国T·chrithlow、J·Kidd和英国R·Aitken等人就曾提出钢液炉外精炼处理的设想。直到五十年代,高性能、高效率、大排气速率的真空泵研制成功后,便出现了真空铸锭、钢液滴流脱气、DH和RH钢液真空脱气等技术。然而,这  相似文献   
7.
马晓禾 《特殊钢》1993,14(6):32-35
1.概述特殊钢产品在国民经济中占有重要的地位,其功能高、产值大,生产工艺十分复杂。因此,不断提高特钢的成材率有着非常重要的意义。钢的综合成材率是衡量企业技术装备、工艺操作和管理水平的一项综合性技术指  相似文献   
8.
MgO-CaO-Fe_2O_3合成砂构筑的电炉炉底,表面形成的氧化层不断地消失和再生,体现了陶瓷结合相进入主晶相和形成高熔点矿物的结构特征,从而实现长寿命炉底。  相似文献   
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