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采用常规酸浸法处理某含铀煤灰时,铀浸出率可达97%。但是,浸出液中SiO_2浓度太高(约20克/升),并含有一定量的氟离子,对随后的液固分离和萃取操作带来了一定困难。为了降低浸出液中硅浓度,改善矿浆性能,对煤灰进行了浓酸造粒熟化的研究。 本文给出了用浓酸造粒熟化法处理煤灰的实验结果,讨论了煤灰浓酸造粒熟化过程中酸用量、熟化温度、时间、水浸条件诸因素对浸出液的SiO_2浓度的影响,比较了常规酸浸法与浓酸造粒熟化法两种浸出液的特性。实验结果表明,浓酸造粒熟化可大幅度地降低煤灰浸出液中的硅浓度,改善矿浆性能,为进一步加工提供有利条件。 相似文献
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虽然离子交换法是从拜耳法种分母液中回收镓的最有效的方法,但由于淋洗难的问题未能解决,国内外虽经十余年的研究,该法仍未能取得应用.本文叙述了用离子交换法从生产Al2O3的种分母液中回收镓的实验结果,由于开发成功碱性络合淋洗剂,解决了镓树脂因酸性淋洗而引起的降解问题,为离子交换法回收镓提供了实现工业化的可能.实验结果表明种分母液温度降至50℃~55℃后,不经其他任何处理就可进吸附柱.吸附后的种分母液返回Al2O3生产流程,饱和树脂用稀碱溶液洗涤,然后用碱性络合淋洗剂进行淋洗,淋洗率大干95%,所得淋洗液含镓大于2g/l,净化并电解后可得到99.99%的金属镓.由于本工艺流程简单,试剂便宜,消耗少,产品成本低.三废处理量少,对环境污染小,生产上具有明显的经济效苴. 相似文献
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含铀、锗褐煤综合利用的半工业试验 总被引:3,自引:1,他引:2
本文提出了一种综合利用含铀、锗褐煤的工艺流程。半工业试验表明,为本流程专门设计制造的沸腾锅炉,在低于880℃下燃烧,可以达到高效燃尽,除产汽供热外,还能得到适合水治加工要求的煤灰。提出的铀锗共萃取、反萃取及分步沉淀分离技术,是处理富铀、锗煤灰水冶工艺的重大突破,具有简化流程、减少试剂消耗、成本低和金属回收率高等特点。该流程在技术上是可行的,经济上也是合理的。 相似文献
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从煤灰中强化浸出铀、锗的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了采用硫酸-A化合物强化浸出法处理某含铀、锗灰的小型试验结果。重点讨论了浸出过程中诸因素对猪浸出率的影响,提出了2段逆流浸出的最佳工艺条件。试验结果表明,该法不仅在技术上能高效地浸出煤灰中2种有价值的元素,而且在经济上也是合理的,是处理难浸煤灰的有效方法。 相似文献
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本文用中国不同地区的三种含铀煤矿样,在400—1100℃范围内进行燃烧试验。测定了煤灰的松装密度和煤灰中铀浸出率。结果表明,煤样在不同温度下燃烧后,煤灰发生了烧结,烧结时发生了煤灰对铀的包裹作用。燃烧温度越高,煤灰烧结越剧烈,对铀的包裹几率也越大,铀的浸出率降低也越厉害。烧结过程符合烧结作用理论的关系式,并得到了三种含铀煤样的烧结-包裹关系式。 相似文献
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