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从理论上成功消化了德方喷煤核心技术,自主实施了三高炉喷煤系统搬迁与750m^3高炉l8个风口喷吹改造,使750m^3高炉提前3个月实现了喷煤,冶炼得到强化.缓解了公司冶金焦不足的矛盾,节约外汇240万欧元,产生了很好的经济效益和社会效益。 相似文献
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本文对重钢750m^3高炉移植莱钢750m^3高炉设计进行了总结,并对卡鲁金顶燃式热风炉、冷却水密闭循环、煤气干法除尘、轮法粒化处理炉渣等新技术进行了介绍与评价,对使用效果进行了分析,针对不足提出了改进意见。 相似文献
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重钢3×2500m~3高炉采用的新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
重钢3座2500m~3高炉采用了多项新技术、新工艺,如铁水一罐制、全软水密闭循环冷却系统、综合长寿技术、改进型高风温顶燃式热风炉、改进型嘉恒水渣处理工艺、全干法煤气除尘技术、高炉操作专家系统等,为实现高炉高效、低耗、长寿、环保创造了有利条件。 相似文献
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重钢高炉生产中炉底排铅技术浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文较系统分析了铅对高炉生产的危害性,总结了重钢排铅经验完善了生产中排铅新技术,该技术对消除安全生产隐患和延长高炉寿命有积极的意义。 相似文献
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根据重钢高炉的原燃料条件和操作条件,设计了重钢四高炉扩容性易地大修工程,采用了全软水密闭循环冷却、铜冷却壁、串罐式无料钟炉顶、炭砖-陶瓷杯复合炉缸、俄罗斯“卡鲁金“顶燃式热风炉、热风炉双预热、焦丁入炉等先进技术。通过实践,实现了重钢现实条件下高炉“高产、低耗、长寿、环保“的生产目标。 相似文献
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重钢3、4号高炉(620 m~3)分别在1980年和1987年大修停炉,破损调查发现,炉底的残砖几乎每块都装在一个“铅盒”内。炉底砖和耐热混凝土基础间的找平层全部被铅充填,冷却后形成一个厚约100 mm、直径9 m的大“铅饼”。在耐热混凝土基础中也渗入了不少铅。炉内的铅除部分随铁水带走外,大部分在炉内堆积,并沉积于风渣口水箱的间隙间,使水箱外表面变形,休风换水箱时铅液外 相似文献
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在重钢原料和现有设备条件下,研究不同钒钛精矿比例对造球、焙烧的影响,以及对球团矿物理性能和冶金性能的影响.结果表明,钒钛精矿配人为45%(辽宁精矿55%)时,能满足球团矿质量标准和高炉需求. 相似文献
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