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1.
河北钢铁集团邯宝炼钢厂基于引进DanieliCorus公司的动静态SDM模型[1]基础自主开发的一套转炉炉后钢包底吹模型,包括基础设计介绍,L1&L2接口的建立,L1的自动化改进,L2的模型开发等几个方面的内容,详细介绍了对原有系统的L1改造和接口的建立。本模型可根据目标钢种自动调整钢包的底吹气的流量、底吹时间和底吹的时间节点,该模型的建立对转炉SDM模型是一次良好的完善,在国内同类型转炉上具有良好的推广价值。  相似文献   
2.
分析了产生连铸坯角部裂纹的工艺、操作和设备原因,通过调整结晶器、二冷水量、改善保护渣性能、提高在线设备精度等措施,连铸坯角部裂纹发生率由25%降至0.5%,热轧板卷因裂纹降级比例持续减少,改进效果十分明显。  相似文献   
3.
骈静  张雷  王淑满 《电器评介》2013,(12):178-178
自2008年10月17日炼钢厂一期工程投产至2010年11月13日二期工程全线贯通以来,邯宝炼钢厂引进了达涅利副枪整体设备和技术共计3套。在投产初期的实际使用过程中,副枪整体运行效果良好,配合转炉二级SDM模型[1]计算,能很好的完成各项生产冶炼任务。目前,最先投运的两套副枪设备都已经安全运行了近4年时间,最后投运的三号副枪运行了近两年时间,随着品种钢生产的节奏加紧,设备维护的标准不断提高,一些原有的控制方式和功能已经不能与现有的操作方式和高节奏的冶炼相得益彰,新功能及新的控制方式亟需开发,针对现状,邯宝炼钢厂利用三年时间对副枪的控制方式进行了优化,对冶炼制约的关键设备因素逐一进行了新功能的开发。  相似文献   
4.
随着铁水磷含量的增高,邯钢邯宝炼钢厂250t复吹转炉在冶炼高级别管线钢时对钢中磷含量的控制越来越难。从转炉脱磷的热力学和动力学理论两方面进行了分析,并针对性地制定了转炉吹炼过程去磷的有效措施,包括采用转炉留渣操作提高前期去磷效果、提高炉渣碱度、对于铁水磷质量分数高于0.12%的炉次采用少渣冶炼、吹炼过程枪位比优化前提高200mm和应用出钢下渣检测和滑板挡渣技术降低回磷等。转炉冶炼工艺优化后,转炉终点磷的质量分数平均值由优化前的0.0122%降低到优化后的0.0089%,钢包磷质量分数由0.0135%降低到0.0096%,为邯宝炼钢厂大批量生产优质高级别管线钢等洁净钢打下了基础。  相似文献   
5.
采用窄成分范围控制,根据规格性能要求,调整微合金元素加入量,降低X80管线钢的原料成本。改进保护浇注效果,恒拉速浇注,使用动态轻压下和大倒角结晶器,提高连铸坯表面和内部质量,提高连浇炉数,降低X80管线钢的生产成本。采用热送热装技术,降低能源消耗,提高生产节奏,实现X80管线钢高效低成本生产。  相似文献   
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