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重油催化裂化装置再生器的改造 总被引:1,自引:0,他引:1
上海石化股份公司重油催化裂化装置为反应沉降器与再生器并列布置 ,两个再生器同轴布置。通过处理能力由 0 .8Mt/a提高至 1.0Mt/a的局部改造后 ,该装置产生了外取热器无法正常投用 ,两个再生器烧焦比例不易合理分配、第一再生器 (一再 )烧焦强度较低、剂油比偏低及催化剂单耗偏高等问题。因此 ,又对再生器进行了改造 :将一再船形待生催化剂分布器改为Y形分布器、在一再密相床上部增设格栅、外取热器催化剂返回分布器增设软密封、待生催化剂输送线路由斜管 立管 斜管的形式改为斜管形式等 ,改造效果好。 相似文献
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基于催化裂化反应化学,探讨降低干气和焦炭产率的催化裂化新技术(MIP-DCR)开发的原理;采用小型实验装置对该技术的可能操作模式进行探索;在中国石化九江分公司对该技术进行了工业应用,并采用CFD软件探讨了MIP-DCR工业试验装置的预提升混合器冷、热催化剂的可能混合方式。小型实验结果表明,在高活性、低剂油比的操作模式下干气和焦炭产率较低;工业应用结果表明:采用MIP-DCR技术通过减少热裂化和质子化裂化反应可以分别降低干气和焦炭15.48%和4.10%,增加液化气和汽油产率,同时降低能耗;MIP-DCR工艺打破热平衡限制,使剂油比成为独立变量,具有更多、更灵活的操作模式。 相似文献
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以某炼油厂1.80 Mt/a两段提升管催化裂解多产丙烯装置为例,对催化裂化操作单元内采用硫转移剂方案与烟气湿法脱硫方案对再生烟气进行脱硫的技术经济性进行研究,从试剂、回收产品和碱渣处理费用,设备投资,操作费用,占地面积等方面进行了对比。结果表明:在目前环保要求条件下,催化裂化再生烟气中SOx浓度低于1 000 mg/m3(标准状态)时,采用硫转移剂方案比采用湿法脱硫方案更加经济;当烟气中SOx浓度更高时,可采用硫转移剂与湿法脱硫组合工艺或单独采用湿法脱硫工艺。 相似文献
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GOST标准是前苏联国家遵循的标准。以哈萨克斯坦某炼油厂重油催化裂化装置为例,按照GOST 12.2.085—2002《压力容器、安全阀技术要求》的要求,系统地阐述了气体介质安全阀的计算选型,并与API STD 520的计算结果进行了比较。结果表明:不论对于何种气体介质,两种标准计算得到的安全阀所需排放通道面积相差较小,选型结果也基本一致。另外,根据上述GOST标准的要求,对于易燃、易爆物质和国家标准GOST 12.1.007规定的1、2类危险物质,以及低温介质,其安全阀应设置机械联锁系统。 相似文献
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催化裂化装置分馏塔将反应油气精馏后,一方面抽出多股物流作为产品;另一方面建立多个中段回收反应油气的热量.早期由于催化剂活性低,装置回炼比大,分馏塔单独设置一个中段回流会造成该中段附近塔盘液相负荷大,进而导致分馏塔塔径增大.为减小分馏塔塔径,降低投资,现在运行的众多老装置都分别设置了一中段回流和二中段回流.装置A工况1和... 相似文献
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分析了变频调速离心泵节能的原理,并且有实例;介绍了某常减压蒸馏装置6台离心泵采用变频调速电动机调速后,收到的节能及其它效果;指出了变频调速泵送系统在设计和应用中的注意事项。 相似文献
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