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如图1所示的零件的半径误差为0.12mm,硬度为 HRC45~53。常规加工无从保证如此高的技术要求。经实践在 B5050A 普通插床上实施微机改造,实现了在一台机床上完成热处理前的插削铣削加工和热处理后的磨削加工,收到了甚为理想的效果。一、机床改造选用 DCS-Ⅲ机床微机三坐标控制装置。用一只步进电机连接 B5050A 插床的纵向丝杠、另一步进电 相似文献
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在普通铣床上实施数控改造后,可应用软件程序使步进电机任意变速,并可在加工过程中任意改变这行方向.从而突破了凸轮加工的传统方式,达到了简化程序、提高效率的同的. 相似文献
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1 选择确定数控车削加工的内容 通用机床无法加工的内容应该作为首选内容.通用机床难以加工和质量难以保证的内容应该作为重点选择内容.一般说来,上述这些加工内容采用数控加工后,在产品质量、生产效率和综合经济效益等方面都会有明显的提高.此外,在选择数控车削加工内容时,还要考虑到生产批量、现场生产条件、生产周期等情况. 相似文献
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一、现工艺的缺点图1所示的机动车发动机问杯,现行横加工工艺路线为:精车-热处理-粗磨-半精磨-精磨-研磨。因受加工设备制约,现工艺存在如下缺点。1.应用成形砂轮仿形磨削时,成形砂轮的曲线精度难以保证,砂轮磨损加剧,曲面精度恶化。2.由于回转曲面各点线速度不同,难以保证曲面表面粗糙度一致。3.生产效率较低。笔者应用数控技术改造该磨床后解决了上述问题,获得较好效果。二、机床改造在M125B普通磨床上实施数控改造,数控系统为BK一600,其改造结构如图2所示。工件装夹于卡盘3与尾座8之间。床头箱2的主轴由XI向步进电机1连… 相似文献
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用南京微分电机厂生产的JWK-6型微机控制装置,改造普通磨床,解决了大型球阀的质量问题。其改造是根据磨床的工作原理设计一台专用装置(如图1所示)。 1.Z向步进电机的安装专用装置的转盘为蜗轮副传动,在联接时应使步进电机输出轴中心与蜗杆中心重合,其不同轴度小于0.015mm,并在联接处用销联接,以确保正反转时传递运动的精度。 2.X向步进电机的安装此电机通过法兰盘与前支座中的主轴直接联接,其轴线的不同轴度小于0.015mm。另外因步进电机在加工中随转盘而转,所以应有足够的刚性。 3.球体装夹定位 相似文献
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数控改造普通车床,滚压加工压力仪表上材料为H62的C型压力弹簧管,扩展了数控技术的应用范围.将一般数控机床单一的单位控制精度改造为多单位控制精度,并针对实际加工中需要的不同滚压次数,可以实现C型压力弹簧管的异速滚压和整型定型的有效控制. 相似文献
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