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为了提高气力清淤浓度和效率,引入轴向螺旋式进气,采用普通河砂模拟淤积层,以池底供砂方式进行试验,以进气螺旋角为变量,研究螺旋气力清淤性能特性。结果显示:引入轴向螺旋式进气,气力清淤性能随之提高,性能曲线呈驼峰式发展;进气螺旋角θ为10°时气力清淤性能最佳,其排固量和提升效率性能峰值比传统气力清淤分别提高28%和14%。此外,气力泵吸口高度(即气力泵吸口至砂层距离)H <0时,系统排固量和排固浓度进一步提高,淤积砂层出现坍塌和流动,形成以气力泵为中心的倒圆锥形砂坑,砂坑体积随气力泵埋入深度的增加而增加。临界试验表明,螺旋气力清淤的液-固起动所需气量值明显小于传统气力清淤,具有高效率、低能耗等明显优势。试验契合工程实际,对清淤工程应用具有一定指导意义。 相似文献
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:针对高井深充填系统垂直管道落差大,充填输送管道非满管状态会造成管道内壁的加速磨损与破坏问题,计算分析了垂直管道非满管高度的影响因素,研究了高井深充填垂直管道非满管的形成机理.以安徽某铁矿为研究对象,开展了全尾砂充填料浆配比优化、井下充填输送管道压力监测,并在此基础上提出了充填料浆的流速与压力调控技术.结果表明:(1)垂直高差提供的静压头大于系统输送所需的沿程阻力时,膏体料浆加速导致管内出现负压,从而在管内产生空气柱,流速进一步增快加剧了管道内部的磨损与破坏;(2)已投产管道系统可以通过料浆改性、增加料浆阻力及改变垂直管道直径来提高满管率;(3)沿程阻力随着输送流量呈先减小后增大的趋势,且随着流量的增大,其最低点出现在 250~260 m3/h 范围内,建议该矿料浆输送流量范围为250~260m3/h;(4)变径管路直径越细则充填竖管的满管率越高,变径管路长度与满管率成正比,直径为30 mm、长度为2m 时,充填竖管的满管率达到87.66%.变径管路在水平管道安装的位置变化对竖管的整体满管率影响较小. 相似文献
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