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1.
针对普通单螺杆挤出机剪切混合模式单一、工作性能差等问题,研究设计一种新组合型单螺杆。采用SolidWorks建模,ANSYS/CFX有限元分析和对比试验的方法;形成新组合型单螺杆流道整体压力差高于传统单螺杆1.22 MPa左右,物料在进出强剪切段过程中有回流产生,强剪切段物料输送速度较传统单螺杆加快0.012 m/s左右的结果;得出新组合型单螺杆挤出机在80?160 r/min的转速下,物料停留时间较传统单螺杆挤出机缩短5%?12%的试验结论。研究为高性能单螺杆挤出机的优化创新提供理论依据。  相似文献   
2.
为提高双螺杆挤出机挤出性能,结合谐波减速器,研究设计了一种内含谐波减速器的同轴异速优化双螺杆;用SolidWorks建模,导入ANSYS/CFX有限元分析模块,模拟物料在机筒内的流动状态,围绕宏观压力场、速度场分析,与普通双螺杆对比,并进行实验验证。结果表明:新型双螺杆的物料停留时间较之普通双螺杆提升15%左右;物料在输送过程中有物料交换现象;流道整体压力差几乎不受影响;实现了双螺杆挤出机混合性能的进一步优化。  相似文献   
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