全文获取类型
收费全文 | 50篇 |
免费 | 1篇 |
国内免费 | 3篇 |
专业分类
综合类 | 1篇 |
化学工业 | 1篇 |
机械仪表 | 1篇 |
石油天然气 | 49篇 |
一般工业技术 | 2篇 |
出版年
2018年 | 3篇 |
2017年 | 1篇 |
2013年 | 1篇 |
2012年 | 2篇 |
2011年 | 1篇 |
2010年 | 2篇 |
2009年 | 1篇 |
2008年 | 2篇 |
2007年 | 1篇 |
2006年 | 2篇 |
2005年 | 2篇 |
2004年 | 2篇 |
2003年 | 1篇 |
2002年 | 1篇 |
2001年 | 3篇 |
2000年 | 4篇 |
1999年 | 4篇 |
1998年 | 4篇 |
1997年 | 3篇 |
1996年 | 5篇 |
1995年 | 1篇 |
1991年 | 1篇 |
1990年 | 3篇 |
1989年 | 1篇 |
1988年 | 3篇 |
排序方式: 共有54条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
为了控制聚驱过程中聚合物窜流,河南古城油田泌123区块实施了聚驱前整体深部调剖.选择聚合物铬凝胶为调剖剂,分较低、较高浓度的两个段塞注入,两段塞体积比为0.75:0.25,成胶时间分别为24、10小时.该区块14口注聚井中,4口油井转注聚井除外,其余10口井同时进行聚驱前调制,调剖厚度2.0~6.5m,调剖半径35~50m,调剖剂单井注入量1718~6943m3,总注入量35526m3.调剖后10口井注入压力、启动压力上升,视吸水指数下降,平均改变量分别为+5.1MPa、+5.18MPa、-5.1m3/d·Mpa;两口井同位素测试数据表明调剖后吸水剖面大幅改善.古泌123区块注聚1、2、3年时产出液中聚合物浓度分别为63、128、157mg/L,与其他6个注聚区块相比,均大幅减少. 相似文献
2.
聚丙烯酰胺浓度测量方法综述 总被引:15,自引:0,他引:15
本文综述了11类测量HPAM浓度的方法,讨论了每一种方法的原理、特点、干扰因素和应用范围。 相似文献
3.
这篇文章论述了提高聚合物的可注性的研究过程。使用室内实验和模拟结果,模拟西科约特(West Coyote)油田聚合物单井可注性的现场试验,以便在随后的现场试验中,提高聚合物的可注性。在第一次现场实验中,使用的聚丙烯酰胺显示出低的注入性。室内研究确定了低注入性的原因,并对现场实验进行了物理模拟。在数学模拟中,根据室内岩芯实验数据和油藏物性参数,计算聚合物的可注性,其结果和现场观察能良好地相匹配。 相似文献
4.
AdonRoad油田为无裂缝砂岩,油层温度高(79.4℃),渗透率变异系数较大(0.70)。在水驱初期就进行了深部胶态分散凝胶(CDG)技术处理。20个月内共注入CDG溶液564948bbl(8.03%PV),平均聚合物浓度268mg/L。随后17个月内注入未交联聚合物溶液556800bbl(7.91%PV),平均聚合物浓度150mg/L。实施效果非常明显,采油量上升,处理水量下降,注入达32.3%PV后,采收率为45.2%STBOOIP。而在相同条件下的水驱,采收率可达到27%STBOOOP,每增加一桶原油的化学剂成本为0.72美元,实际效果明显地优于方案预测。本文详细地讨论了CDG的方案设计和实施,注入和产出动态监测及效果分析。 相似文献
5.
微凝胶驱技术在下二门油田的应用 总被引:9,自引:3,他引:6
微凝胶驱可以解决聚合物用量高、耐温抗盐性能差的问题。用下二门油田污水配制的Cr3+/HPAM微凝胶体系(0.4g/LHPAM、0.06g/LCr3+)50℃老化180d,黏度保持在130mPa·s左右,可作为驱剂使用。单井注入试验和多井组矿场先导试验表明,该体系可注性良好,在地层中具有良好的成胶性能。微凝胶驱注入压力上升幅度、视吸水指数下降幅度以及改善吸水剖面的能力都比聚合物驱大,使后续流体转向聚合物驱波及不到的中低渗透率层,进一步扩大波及体积;在与聚合物驱(1g/LHPAM)同等驱油效果的情况下,微凝胶驱的化学剂(聚合物、交联剂)费用成本下降了21%,经济效益十分明显。图4表3参6 相似文献
6.
不同油藏温度条件下HPAM水解度与黏度变化规律 总被引:1,自引:0,他引:1
实验测定了法国SNF公司的AN913(M-=1.72×107,HD=15.0%)、AN923(1.92×107,20.0%)、AN934(2.11×107,31.0%)3种聚合物在驱氧并化学稳定的浓度1.0 g/L的污水溶液中,在180小时热老化过程中水解度和溶液黏度(30℃)的变化。55℃老化的溶液用矿化度2.23 g/L、pH 9.0的下二门油田污水配制,70℃和80℃老化的溶液用矿化度5.33 g/L、pH 9.1的双河油田污水配制。水解度~老化曲线表明油藏条件下HPAM的水解是典型的自阻滞反应,初期水解快速,后期减慢,最终趋于稳定;初始水解度越低则水解越快;温度越高则水解越快且不同水解度聚合物的水解曲线越接近;55℃时的水解仍很明显。溶液黏度~老化时间曲线相似但有所不同:老化初期黏度增加快,达到最高值后维持稳定(55℃和80℃)或缓慢减小(70℃);达到最大黏度的老化时间,55℃下为100天,70℃下为60天,80℃下为30天;水解度越低则黏度增加越快;在70℃老化30天和在80℃老化5天后,AN913溶液的黏度超过AN923和AN934。以3种聚合物溶液黏度对水解度(15%~68%)作图,水解度达到~30%前黏度增大,以后大体稳定,水解度大于60%后略有下降;用HPAM水溶液结构和污水低钙镁含量(26,32 mg/L)解释这一结果。讨论了HPAM水解度对油藏的适应性:在55℃的下二门油藏及70℃和80℃的双河油藏,聚合物驱中分别使用水解度25%~30%、20%~25%、15%~20%的HPAM。图7表1参14。 相似文献
7.
水润滑条件下沥青基碳纤维及其混杂纤维增强尼龙1010复合材料摩擦磨损性能的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对几种复合材料在水润滑条件下摩擦磨损性能的研究,发现沥青基碳纤维和表面处理的玻璃纤维混杂增强尼龙1010复合材料具有综合的优良性能,界面粘结状况对玻璃纤维复合材料的摩擦磨损性能有很大的影响。 相似文献
8.
一维与三维岩心驱油实验结果表明,微凝胶段塞与聚合物段塞交替注入的组合驱技术具有良好的复合效应。微凝胶+聚合物的二段塞组合驱方式,可以封堵高渗透层,分流作用好,扩大波及体积的能力强。聚合物+微凝胶的二段塞组合驱方式,可以防止聚合物驱后续水驱的快速指进,延长聚合物段塞的有效期。聚合物段塞的作用是降低流度比和提高驱替能力。组合驱技术"调""驱"结合,效果优于单一的聚合物驱和微凝胶驱。将0.19 PV微凝胶+0.32 PV聚合物组合驱应用于双河油田437Ⅱ1-2油组,到2007年底,组合驱吨聚合物增油105t/t,提高采收率7.44%,采收率增幅比聚合物驱高3.14个百分点时,费用比聚合物驱低11.4%。 相似文献
9.
本工作研究了通用型沥青基碳纤维、玻璃纤维及它们的混杂纤维增强尼龙1010复合材料的结构与性能,并与相应的聚丙烯腈基碳纤维及其混杂纤维复合材料的性能作了系统的比较.实验结果表明,随短纤维含量的增加,复合材料的模量和强度线性增加,当纤维含量达到一定临界值时,其强度有所下降.聚丙烯腈基碳纤维增强尼龙1010复合材料比相应的沥青基碳纤维复合材料具有较好的力学性能,但后者通过与高强度玻璃纤维混杂增强,可提高其力学性能.本工作还研究了这些复合材料的断裂特征和它们的混杂效应. 相似文献
10.
新开发的低毒性聚合物/乳酸锆体系可以用于高矿化度、高硬度盐水,寻常用的铬交联体系相比,锆交联体系具有更低的毒性。低浓度制备的聚合物/乳酸锆微凝胶在两个不同的油田进行了矿场试验;取得了良好改效果:①在NorthBurbankUnit(NBU)的一个大的水驱单元中进行了一口井的注入试验,共注入69000bbl微凝胶溶液。注入前后的压降测试结果表明,流体流度下降了5-6倍;②在CBLongUnit(CBLU)的水驱单元中进行了一口注入井和一口生产井的微凝胶处理,注入井处理中共注入微凝胶溶液655O0bbl,注入剖面明显改善,55%的注入流体转向了低渗透层;几口邻近生产井的原总产量增加,增产范围为15-20BOPD,生产进的微凝胶处理降低了产出液的水油比。由于微凝胶中聚合物和交联剂的用量很少,大剂量的微凝胶处理在经济上是可行的 相似文献