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增减材复合加工TC4高精度孔试验对比研究
引用本文:石文天,李季杭,刘玉德,闫天明,林宇翔,王林. 增减材复合加工TC4高精度孔试验对比研究[J]. 表面技术, 2022, 51(11): 347-359
作者姓名:石文天  李季杭  刘玉德  闫天明  林宇翔  王林
作者单位:北京工商大学 人工智能学院,北京 100048
基金项目:国家自然科学基金(51975006,51505006)
摘    要:目的 提升增材制造钛合金孔的表面精度和质量。方法 在一定的切削速度下,通过改变进给速度,对比分析经选区激光熔化(Selective Laser Melting,SLM)成形的试样采用直接钻削和成形预制孔后再钻削的加工方式后,试样的表面质量、尺寸精度和切削力信号等的变化情况。结果 SLM成形原始孔的实际尺寸普遍小于理论尺寸,主要原因是其存在塌陷区域和粉末黏附区。采用进给速度20 mm/min并配合SLM成孔后再加工的方式,得到的孔结构的加工质量表现相对最好,毛刺相对最少,尺寸误差最低达到了22 μm,且轴向切削力整体最低,最大切削力下降了约29%,平均切削力下降了约61%。经增材制造成形再进行钻削加工后,其整体切削力显著低于对增材板件直接钻削的切削力,且前者切削力的波动相较于后者更大,并具有一定的周期性。经SLM成孔后,再采用钻削加工后,刀具更加耐破损,但是其耐磨损性较差,主要原因是刀具与残留在原始孔周围的金属粉末相互摩擦,加剧了刀具的磨损。SLM成孔后再钻削加工方式会产生离散的粒状和节状切屑,且其尺寸普遍较小,宽度为30 μm左右,切屑可以被有效排出,减少了积热;在直接加工方式下主要为带状切屑,切屑连续且尺寸较大,宽度为300 μm左右,这不利于切屑的排出,导致刀具排屑困难、积热严重。结论 增减材复合加工TC4钛合金可以获得高精度孔,且其尺寸误差最低为22 μm。

关 键 词:增减材复合加工  钛合金  高精度孔  表面质量

Comparative Study on High-precision Hole Test of TC4 Titanium Alloy by Additive and Subtractive Materials
SHI Wen-tian,LI Ji-hang,LIU Yu-de,YAN Tian-ming,LIN Yu-xiang,WANG Lin. Comparative Study on High-precision Hole Test of TC4 Titanium Alloy by Additive and Subtractive Materials[J]. Surface Technology, 2022, 51(11): 347-359
Authors:SHI Wen-tian  LI Ji-hang  LIU Yu-de  YAN Tian-ming  LIN Yu-xiang  WANG Lin
Affiliation:School of Artificial Intelligence, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China
Abstract:
Keywords:composite machining of additive and subtractive materials   titanium alloy   high-precision holes   surface quality
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