机器人在压力机机身自动焊接中的应用 |
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引用本文: | 胡文强,高向东,孙友松,肖小亭,张艳喜,李振石,阮卫平,全方红. 机器人在压力机机身自动焊接中的应用[J]. 现代焊接, 2013, 0(3): 20-22 |
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作者姓名: | 胡文强 高向东 孙友松 肖小亭 张艳喜 李振石 阮卫平 全方红 |
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作者单位: | [1]广东工业大学机电工程学院 [2]广东锻压机床厂有限公司 |
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基金项目: | (论文得到顺德区信息化与工业化融合专项资金SDLH201101,广东省自然科学基金1025-1009001000001、9151009001000020及中国高等学校博士学科点专项科研基金20104420-110001的资助.感谢昆山华恒焊接股份有限公司的帮助.) |
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摘 要: | 压力机机身焊接强度高,工作环境恶劣,实现机器人自动化焊接则可有效提高焊接质量和效率。本文针对压力机机身质量和尺寸大、焊缝分布在半封闭三维空间的情况,利用机器人、龙门架以及变位机十轴联动控制技术,实现压力机机身的自动焊接。自动焊接系统不仅有自动寻位、电弧跟踪、多层多道焊等功能,而且显著提高了焊接质量,缩短了生产周期,减轻工人劳动强度,实现了压力机制造工程的焊接自动化。
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关 键 词: | 焊接机器人 焊缝跟踪i压力机机身 |
Application of Robot in Press Machine Automatic Welding |
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