摘 要: | 108m 大断面隧道窑存在预热带效率低、烧成带散热大和冷却带热风泄漏严重等问题.改造中在预热段加装气流搅动装置,对窑体进行密封;在烧成带把套管式烧嘴改换为低压全喷式烧嘴,大大提高了操作速度,便于随时控制窑内的燃烧状况,同时改造窑墙结构,使窑墙外表面温度比原来降低了10℃;在冷却带加强气流循环搅动,提高热风温度,采取措施,对热风加以综合利用,降低单耗。搞好全窑的压力平衡,为合理贯彻热工制度提供可靠保证.经改造后的108m 窑热工制度稳定,单耗波动幅度小,窑的可控性好,烧成的硅砖平均成品率90%左右。
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