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二氧化碳混相驱的长岩心物理模拟
引用本文:李向良,李振泉,郭平,李焕臣,李雪松.二氧化碳混相驱的长岩心物理模拟[J].石油勘探与开发,2004,31(5):102-104.
作者姓名:李向良  李振泉  郭平  李焕臣  李雪松
作者单位:中国石化胜利油田地质科学研究院
摘    要:为优化胜利油区拟进行CO2混相驱先导性试验区大芦湖油田樊124断块的注气工艺参数,利用长岩心物理馍拟流程。针对该断块的地层原油。在30MPa、116℃条件下,研究了CO2混相驱的驱油效果、驱替特征以及CO2注入时机、注入方式、注入量对混相驱效果的影响。实验表明:对于樊124断块。在30MPa条件下可以实现CO2混相驱,提高采收率16%以上。在均质长岩心模型中,CO2的注入时机、注入方式对混相驱采出程度影响不大,但早期注入可延长无水采油期,提高采油速率。气水交替注入可有效抑制因地层非均质性而造成的气窜现象。因此。现场还是早期实施CO2与水的交替注入较好,CO2注入量应在0.25倍孔隙体积以上。图3每10

关 键 词:长岩心  二氧化碳  混相驱  采收率  注入量  交替注入
文章编号:1000-0747(2004)05-0102-03

Long core physical simulation for CO2 miscible displacement
LI Xiang-liang,LI Zhen-quan,GUO Ping,LI Huan-chen,LI Xue-song.Long core physical simulation for CO2 miscible displacement[J].Petroleum Exploration and Development,2004,31(5):102-104.
Authors:LI Xiang-liang  LI Zhen-quan  GUO Ping  LI Huan-chen  LI Xue-song
Affiliation:Geological Scientific Research Institute, Shengli Oilfield Company. Ltd., Sinopec, Shandong 257015, China;Geological Scientific Research Institute, Shengli Oilfield Company. Ltd., Sinopec, Shandong 257015, China;Geological Scientific Research Institute, Shengli Oilfield Company. Ltd., Sinopec, Shandong 257015, China;Geological Scientific Research Institute, Shengli Oilfield Company. Ltd., Sinopec, Shandong 257015, China;Geological Scientific Research Institute, Shengli Oilfield Company. Ltd., Sinopec, Shandong 257015, China
Abstract:
Keywords:long core  CO2  miscible displacement  recovery  injection volume  WAG injection
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