抗220℃深水高密度钻井液体系构建及性能评价 |
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引用本文: | 李炎军,吴志明,徐一龙,向兴金,余意,杨玉豪.抗220℃深水高密度钻井液体系构建及性能评价[J].化学与生物工程,2020,37(7):42-46. |
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作者姓名: | 李炎军 吴志明 徐一龙 向兴金 余意 杨玉豪 |
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作者单位: | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057,中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057,中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057,长江大学石油工程学院,湖北武汉430100;湖北省油田化学产业技术研究院,湖北荆州434000,中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057,中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057 |
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基金项目: | 国家“十三五”重大科技专项子课题 |
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摘 要: | 针对常规深水钻井液体系无法适应南海西部深水高温高压的地层环境等问题,室内研制及优选了抗高温增黏提切剂HTV-8、抗高温降滤失剂4%SMP-2+4%SPNH+3%DYFT-2以及水合物抑制剂5%NaCl+10%KCOOH,以此为基础构建了一套抗220℃深水高密度钻井液体系,并对其性能进行系统评价。结果表明,该钻井液体系在深水"低温-高温-低温"的温度变化条件下仍能保持稳定的流变性能,具有良好的抗低温和抗高温性能;钻井液体系对储层钻屑的滚动回收率达90%以上,而泥饼黏滞系数低至0.136 3,沉降因子为0.5左右,说明钻井液体系具有良好的抑制性、润滑性和沉降稳定性;钻井液体系中分别加入1.2%CaCl_2、1.2%MgCl_2、15%钻屑后,黏度、动切力和滤失量的变化幅度均不大,说明钻井液体系具有良好的抗污染能力;钻井液体系在4℃、20 MPa条件下无水合物生成,具有良好的水合物抑制能力;经过钻井液体系污染后的天然岩心渗透率恢复值在85%以上,说明钻井液体系具有良好的储层保护效果。
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关 键 词: | 高温高密度 深水 水基钻井液 温敏缔合物 水合物抑制剂 |
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