真空断路器弹簧操动机构的优化 |
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引用本文: | 于宁,曾建斌,游一民,施政前,王永鑫.真空断路器弹簧操动机构的优化[J].高压电器,2024(3):25-31. |
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作者姓名: | 于宁 曾建斌 游一民 施政前 王永鑫 |
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作者单位: | 1. 厦门理工学院电气工程与自动化学院 |
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基金项目: | 福建省自然科学基金面上项目(2020J01282)~~; |
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摘 要: | 真空断路器触头弹簧压力增大会导致断路器无法可靠合闸,四连杆结构在一定程度上会影响机构的出力特性和机械效益,进而影响断路器合闸的可靠与稳定。文中分析了真空断路器的动作原理,建立弹簧操动机构的数学模型;对机构中的凸轮轮廓、传动拐臂的角度和尺寸、连板与合闸滚子的尺寸参数进行优化,建立弹簧操动机构的仿真模型。动力学仿真表明,优化后的触头弹簧压力增大了58%(从1 700 N提升到2 686 N),仍能保证断路器操动机构可靠合闸。试验结果显示,触头弹簧压力为2 500 N时断路器触头能够可靠吸合,平均合闸速度降至0.68 m/s,弹跳时间缩短了18.4%,整体优化后的方案满足设计要求并具有良好的可靠性与稳定性。
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关 键 词: | 真空断路器 弹簧操动机构 优化设计 Adams仿真 合闸行程曲线 |
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