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2×210t/h燃煤锅炉烟气脱硫装置的设计与运行
引用本文:邵春宇,付建国,王成,刘新亚,郑灿忠,杨叔衍.2×210t/h燃煤锅炉烟气脱硫装置的设计与运行[J].中外能源,2010,15(8):99-102.
作者姓名:邵春宇  付建国  王成  刘新亚  郑灿忠  杨叔衍
作者单位:1. 中国石油工程建设公司乌鲁木齐分公司,新疆乌鲁木齐,830019
2. 江苏和亿昌工程技术有限公司,江苏南京,210009
3. 中国石油乌鲁木齐石化公司,新疆乌鲁木齐,830019
摘    要:乌鲁木齐石化公司化肥厂2×210t/h燃煤锅炉按2003~2005年期间监测的污染物排放浓度进行测算,每年SO2排放量为2292~48783t,烟尘排放量为266~573t,约占公司SO2排放总量的26%,经研究决定采用氨-硫酸铵法脱硫工艺进行技术改造,新建脱硫装置,对锅炉排出的烟气进行脱硫处理,增加相应的副产品回收处理系统。工程按"二炉一塔"工艺设计一套独立的烟气脱硫装置和硫酸铵回收装置,采用20%的氨水作为吸收剂。脱硫装置建成后,在设计工况下运行,排放的净烟气中SO2浓度为6mg/m3,烟尘浓度为66mg/m3,符合《燃煤锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段标准;装置副产的硫酸铵的品质参数达到《副产硫酸铵》中规定的合格品标准,可作为复合肥厂原料或直接外销;工程公用工程消耗均在设计值范围内,设备选材兼顾了腐蚀防护需求和工程投资的经济性;项目建设投资为4817万元,生产成本为813万元/a,销售收入为1019万元/a,经济效益较好,并且该工艺无"三废"外排。

关 键 词:燃煤锅炉  烟气  脱硫装置  运行工况
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