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强抑制强封堵深水钻井液的制备与性能评价
引用本文:都伟超,孙金声,蒲晓林. 强抑制强封堵深水钻井液的制备与性能评价[J]. 油田化学, 2019, 36(1): 12-17
作者姓名:都伟超  孙金声  蒲晓林
作者单位:西安石油大学化学化工学院;油气藏地质及开发工程国家重点实验室(西南石油大学);中国石油集团工程技术研究院有限公司;中国石油大学(华东)石油工程学院
基金项目:油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学)开放基金资助项目“纳米复合材料 GO/NCC体系构筑及页岩封堵抑制性能研究”(项目编号PLC20190703),油气藏地质及开发工程国家重点实验室(西南石油大学)开放基金资助项目“无机/有机纳米复合材料体系构建及页岩封堵抑制性能研究”(项目编号PLN201814),有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室(中南大学)开放基金资助项目“深部复杂地层钻探用可降解页岩抑制剂开发及应用”(项目编号2018YSJS06)。
摘    要:针对深水钻井中钻井液黏土水化抑制性和封堵性能不足、低温流变性差等问题,以烯丙基磺酸钠(AS)、三羟乙基烯丙基溴化铵(THAAB)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)为原料制得多羟基低聚物黏土水化抑制剂PDWC。在常规水基钻井液中加入10%KCl和0.7%PDWC,得到密度为1.1 g/cm~3的强抑制强封堵深水钻井液体系。通过红外光谱仪、热重分析仪和凝胶色谱法表征了PDWC的结构,研究了强抑制强封堵深水钻井液的封堵性、润滑性和抗温抗盐性。结果表明,PDWC的相对分子质量为2.2×10~4,抗温可达280℃,强抑制强封堵深水钻井液体系具有良好的抑制和封堵性能。红土滚动回收率高达93.5%,人造岩心在滤液中的常温常压线性膨胀高度仅为1.7 mm。在0.69 MPa的条件下,钻井液在模拟砂床中侵入30 min后的深度为4 cm。钻井液的抗温和抗盐能力较好,其低温流变性和润滑性能良好,满足深水钻井工程需要。图6表5参14

关 键 词:深水钻井液;抑制剂;封堵剂;井壁稳定;黏土水化

Preparation and Performance Evaluation of Deepwater Drilling Fluid with Strong Inhibition and Plugging
DU Weichao,SUN Jinsheng,PU Xiaolin. Preparation and Performance Evaluation of Deepwater Drilling Fluid with Strong Inhibition and Plugging[J]. Oilfield Chemistry, 2019, 36(1): 12-17
Authors:DU Weichao  SUN Jinsheng  PU Xiaolin
Abstract:
Keywords:
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