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陇东侏罗系低渗透高矿化度油藏聚合物驱油效果分析
引用本文:李永太,温哲豪. 陇东侏罗系低渗透高矿化度油藏聚合物驱油效果分析[J]. 油田化学, 2006, 23(1): 68-72,76
作者姓名:李永太  温哲豪
作者单位:1. 西安石油大学石油工程学院,陕西,西安,710065
2. 中国石油长庆油田分公司采油一处,陕西,西安,710021
基金项目:国家"西部开发"科技行动重大攻关计划项目
摘    要:陇东油区经多年注水开发,多数区块产出水矿化度已降至60 g/L以下,含Ca2++Mg2+约2 g/L;数值模拟评价表明马岭中区Y10油藏和樊家川Y9油藏是实施聚合物驱的最佳区块。分子量1.8×107~2.0×107的常规和抗盐HPAM在矿化度2.2 g/L的注入水和45.8 g/L的产出水中的溶液,进入距井眼30 m处地层时,其黏度高于地层原油。用Y10,Y9,Y4+5油层渗透率0.08~0.99μm2岩心测得的fr和frr值表明,驱油聚合物的分子量应不大于1.8×107,溶液浓度不小于600 mg/L;油层岩心渗透率为0.18~0.99μm2的Y10和Y4+5油层岩心聚合物驱采收率增值为10.0%~13.6%。报道并分析了两个聚合物驱现场试验结果。马岭中区岭122井组先导试验区,1996年7月至2000年初在油井综合含水92.5%时注入浓度600~1000 mg/L、分子量1.2×106、水解度10%的HPAM溶液0.1926 PV,岭122井注入压力上升,吸水指数下降并在恢复注水后两年维持不变,对应4口油井增油减水。华池悦22区试验区5口水井于2004年1月至2005年5月共注入浓度700~1000 mg/L、分子量1.8×107、水解度30%的抗盐HPAM溶液7.1×104m3,注入压力上升1.0~7.0 MPa,可对比5口油井平均日增产油9.28 t,含水(78.6%~92.4%)平均下降8.6%,见效时间1~7个月不等。图3表7参3。

关 键 词:聚合物驱  聚合物选择  矿场试验  效果分析  低渗透油藏  高矿化度  陇东油田
文章编号:1000-4092(2006)01-0068-05
收稿时间:2005-10-21
修稿时间:2005-10-212006-03-17

Analysis of Results of Polymer Flooding in Low Permeability and High Salinity Jurassic Reservoirs of Yanan Formation in Eastern Gansu Oilfield
LI Yong-Tai,WEN Zhe-Hao. Analysis of Results of Polymer Flooding in Low Permeability and High Salinity Jurassic Reservoirs of Yanan Formation in Eastern Gansu Oilfield[J]. Oilfield Chemistry, 2006, 23(1): 68-72,76
Authors:LI Yong-Tai  WEN Zhe-Hao
Abstract:
Keywords:polymer flood    polymer selection   field trials    analysis of results    low permeability oil reservoirs    high salinityEast C, ansu oil fields
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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