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井下乳化/水热催化裂解复合降黏开采稠油技术研究
引用本文:宋向华,蒲春生,刘洋,张荣军,秦文龙.井下乳化/水热催化裂解复合降黏开采稠油技术研究[J].油田化学,2006,23(2):153-157.
作者姓名:宋向华  蒲春生  刘洋  张荣军  秦文龙
作者单位:1. 陕西省油气田特种增产技术重点实验室(西安石油大学),陕西,西安,710065;西安石油大学石油工程学院,陕西,西安,710065
2. 陕西省油气田特种增产技术重点实验室(西安石油大学),陕西,西安,710065;西安石油大学石油工程学院,陕西,西安,710065;中国石油大学石油工程学院,山东,东营,257061
3. 中国石化胜利油田公司孤东采油厂,山东,东营,257237
摘    要:实验考察了胜利孤东稠油井下催化水热裂解和乳化/催化水热裂解降黏效果。所用催化剂为水溶性铁镍钒体系,Fe3+∶Ni2+∶VO4+=5∶1∶1,100 g稠油与30 g 0.5%催化剂水溶液在240℃反应24小时。原始黏度(50℃)11.0和8.36 Pa.s的两种稠油裂解并静置除水后,黏度降低76.2%和75.6%,室温放置60天后降黏率下降小于3个百分点,气相色谱显示裂解后轻组分明显增加,红外光谱显示稠油组分发生脱羧反应且芳环数减少。讨论了稠油催化水热裂解反应机理。所用化学助剂JN-A在油水中均可溶,耐温达250℃,耐矿化度达50 g/L,其水溶液以30∶100的质量比与稠油混合时形成低黏度的O/W乳状液。当水相含1.0%JN-A和0.5%催化剂时,两种稠油水热裂解后的反应混合物为O/W乳状液,黏度仅为319和309 mPa.s,静置除水后的稠油降黏率增加到86.5%和87.3%,其中的轻组分含量进一步增加。该井下乳化/催化水热裂解复合降黏法成功地用于孤东两口蒸汽吞吐井,稠油井作业后初期采出的原油黏度由~9 Pa.s降低到1 Pa.s左右,随采油时间延长而逐渐升高,约50天后超过4Pa.s。图2表6参5。

关 键 词:稠油  催化水热裂解  过渡金属催化剂  乳化  降黏  改质  稠油开采  蒸汽吞吐井  胜利孤东油田
文章编号:1000-4092(2006)02-0153-05
收稿时间:2005-10-08
修稿时间:2005年10月8日

A Study on Heavy Oil Recovery by in-Situ Emulsification/Catalytic Aquathermolysis
SONG Xiang-hua,PU Chun-Sheng,LIU Yang,ZHANG Rong-Jun,QIN Wen-Long.A Study on Heavy Oil Recovery by in-Situ Emulsification/Catalytic Aquathermolysis[J].Oilfield Chemistry,2006,23(2):153-157.
Authors:SONG Xiang-hua  PU Chun-Sheng  LIU Yang  ZHANG Rong-Jun  QIN Wen-Long
Abstract:
Keywords:heavy oils  catalytic aquathermolysis  transition metal catalyst  emulsification  viscosity reduction  doumhole upgrading  heavy oil recovery  steam huff-puff wells
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