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气水同注驱油技术提高采收率物理模拟
引用本文:马云飞,赵凤兰,侯吉瑞,端祥刚,李实.气水同注驱油技术提高采收率物理模拟[J].油气地质与采收率,2015,22(5):89-93.
作者姓名:马云飞  赵凤兰  侯吉瑞  端祥刚  李实
作者单位:1.中国石油大学(北京)提高采收率研究院,北京102249;2.中国石油三次采油重点实验室低渗油田提高采收率应用基础理论研究室,北京102249;3.石油工程教育部重点实验室,北京102249;,1.中国石油大学(北京)提高采收率研究院,北京102249;2.中国石油三次采油重点实验室低渗油田提高采收率应用基础理论研究室,北京102249;3.石油工程教育部重点实验室,北京102249;,1.中国石油大学(北京)提高采收率研究院,北京102249;2.中国石油三次采油重点实验室低渗油田提高采收率应用基础理论研究室,北京102249;3.石油工程教育部重点实验室,北京102249;,1.中国石油大学(北京)提高采收率研究院,北京102249;2.中国石油三次采油重点实验室低渗油田提高采收率应用基础理论研究室,北京102249;3.石油工程教育部重点实验室,北京102249;,4.中国石油勘探开发研究院,北京100083
基金项目:国家科技重大专项“油田开采后期提高采收率技术”(2011ZX05009-004),国家科技支撑计划“CO2埋存与提高采收率评价研究”(2012BAC26B02)。
摘    要:为了研究气水同注驱油技术扩大水驱波及体积提高采收率的适应性,通过室内驱油实验,评价了氮气—水和氮气—活性水2种体系作为驱油剂的驱油效果,并探讨了各自的渗透率适应界限和驱油机理。实验结果表明:当渗透率为5×10-3~100×10-3μm2时,氮气—水同注体系的流度降低因子随渗透率的增大而减小;当渗透率为5×10-3~40×10-3μm2时,该体系可有效增大水驱波及效率,提高采出程度35.1%~16.8%。由于流度降低因子与采出程度增值匹配性良好,可将其作为表征气水同注体系扩大波及体积能力的重要指标之一。当渗透率为30×10-3~500×10-3μm2时,氮气—活性水同注体系可有效增大渗流阻力,扩大波及体积,提高采出程度22.6%~19.4%。因此,氮气—水同注体系适用于渗透率小于40×10-3μm2的地层,氮气—活性水同注体系适用于渗透率为30×10-3~500×10-3μm2的地层。

关 键 词:气水同注  波及体积  流度降低因子  渗透率适应性  提高采收率

Physical simulation of enhancing oil recovery by simultaneous water and gas injection flooding
Ma Yunfei,Zhao Fenglan,Hou Jirui,Duan Xianggang and Li Shi.Physical simulation of enhancing oil recovery by simultaneous water and gas injection flooding[J].Petroleum Geology and Recovery Efficiency,2015,22(5):89-93.
Authors:Ma Yunfei  Zhao Fenglan  Hou Jirui  Duan Xianggang and Li Shi
Abstract:
Keywords:
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