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梅山炼钢厂通过1号连铸机辊缝控制和二冷配水的优化及内冷辊的改造,实现了单点矫直连铸机带液心矫直工艺的生产实践.在保证铸坯质量的前提下提高铸机产能. 相似文献
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山西新临钢炼钢厂小方坯连铸机改建为板坯连铸机工程经过4个多月的施工,于2005年3月5日热负荷试车一次成功。该厂原有的小方坯连铸机于1993年投入使用,年产铸坯15万t。随着市场的快速发展,该铸机因弧形半径小,影响拉速提高,同时也影响铸坯的质量与产量。为此,新临钢公司决定在原有的基础上将小方坯铸机改建为板坯铸机。根据生产场地的情况,改建后为1流弧形半径116.5in的直弧型板坯连铸机,年生产能力90万t, 相似文献
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本文分析1号连铸机生产120mm×120mm方坯过程中产生铸坯表面横裂纹、内裂纹、脱方等问题的原因,提出改进工艺的措施,使连铸机生产逐步顺行。 相似文献
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《重型机械》1992,(5)
美国中兴钢厂1号大型板坯连铸机,始建于60年代末期,是美国第一台大板坯连铸机,也是世界上最大的板坯连铸机之一。由于该机设备老化,长期以来浇铸的铸坯存在着严重的中心线裂纹和表面横向裂纹。为此,由西安重型机械研究所技术总负责、上海重型矿山机械公司承包制造,对该厂1号板坯连铸机进行了更新改造。工程分两期进行,分别于1992年2月26日和7月20日一次试浇成功。截至今年7月,已浇钢12万吨以上。铸坯质量显著提高,铸坯中心线裂纹和内部裂纹已经消失,板坯外弧侧的表面横向裂纹也已消失,内弧侧的表面横向裂纹也有了显著改进。由于铸坯表面缺陷造成的铸坯重量损失平均降低了2.6%,浇铸速度提高了16%。若年产铸坯按30万 相似文献
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莱钢4号宽厚板连铸机控制系统由于设计缺陷,已不能适应现场工艺及设备的要求。通过优化切割定尺系统,增加涂料喷号机,结晶器振动控制系统升级,现场设备适应性改造,完善大包称重系统等措施,提高了铸机整体的控制能力和水平,实现了连铸铸机整体的高度自动化控制,提高了产品的质量及产能。 相似文献