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氯化苄是有机合成中间体,广泛应用于医药、农药、香料、染料助剂、合成树脂等方面。山东恒通化工股份有限公司化工二厂采用塔式氯化与真空精馏相结合的工艺生产氯化苄。氯化工序是该工艺的重点和操作控制难点。氯化釜内的甲苯被加热后,变成蒸气沿相管上升到塔内,在塔内冷凝成液 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2006,26(12):57-57
由吉化集团公司精细化工技术中心开发成功的200吨/年催化反应精馏法合成高纯度N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)中试技术,通过中国石油集团公司组织的专家验收,并申请了国家发明专利。 相似文献
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《化学工程》2016,(1):23-27
基于中间再沸器的热泵精馏是常规热泵的新拓展,可以推广应用于大温差精馏体系。将该技术应用于氯化苄的侧反应器/精馏塔耦合工艺,建立了其基于中间再沸器的热泵精馏新流程。采用理想热力学模型计算相平衡,等熵压缩模型模拟压缩机,运用数值处理软件Matlab,基于Newton-Raphson法对氯化苄的热泵精馏工艺进行了模拟计算,考察了关键参数对精馏过程能耗的影响,得出了适宜的工艺操作条件。结果表明:当中间再沸器安装于第7与第8块塔板间,最小传热温差为10 K,换热量为90 k W时,过程能耗较低。在工艺主体结构与分离任务相同的情况下,与基础工艺相比,热泵精馏工艺可节约年操作费用31.0%,年度总费用17.0%。 相似文献
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赵秋霞 《丙烯酸化工与应用》2006,19(3):43
黑龙江省科学院石油化学研究院承担的黑龙江省发展高新技术产业计划项目50吨/年丙烯醛水合加氢法制1,3-丙二醇中试,日前在哈尔滨通过了由黑龙江省科技厅组织的专家验收。该研究院从2001年开始进行50吨/年丙烯醛水合加氢法合成1,3-丙二醇的中试研究,相继建立了水合反应催化剂和加氢反应催化剂生产、丙烯醛水合反应、丙烯醛回收、3-羟基丙醛加氢反应以及1,3-丙二醇产品脱碳、精制的一套完整的中试装置。经过催化剂配方筛选实验以及对中试生产装置、生产工艺路线的不断调整和改进,取得了一系列突破性进展。2006年1月,该项目完成了中试装置1000小时的运行考核,产品各项指标均达到国外同类产品水平。目前已获得国家发明专利5项。 相似文献
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设计并搭建了分子筛膜脱水中试装置,对本课题组微波加热技术合成的工业级NaA型分子筛膜进行乙醇/水体系蒸汽渗透的性能研究,得到了NaA型分子筛膜的水渗透通量方程,水透量与原料液含水量、雷诺数之间的关系及变化规律。对精馏与膜分离耦合工艺进行流程模拟,提出了精馏与膜分离的最佳耦合点,并且给出了分子筛膜的价格和寿命对总费用的影响,为NaA型分子筛膜工业应用提供重要参考依据。根据中试结果,在江苏索普集团醋酸加氢制乙醇项目中建设完成了3万吨/年的分子筛膜乙醇脱水装置,是目前国内单套最大的分子筛膜脱水装置。目前,装置已连续运行超过1000h,运行结果良好。 相似文献
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背包式反应与精馏耦合生产氯化苄技术研究 总被引:6,自引:0,他引:6
根据采用具有独立反应量的气液反应器与精馏塔相耦合的构思,建立了反应精馏小试装置,进行了甲苯氯化反应合成氯化苄技术的研究,测定了反应精馏塔内的浓度分布和温度分布,考察了反应能力与分离能力相对大小的改变对反应精馏结果的影响。 相似文献
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氯化苄是我厂耗氯产品之一,为适应市场需要我厂引进了间歇塔式光照氯化、外回流式间歇真空精馏的新工艺。应用该工艺后产品质量有较大的提高,达到国内先进水平,各项消耗显著下降,经济效益显著。但在2年多的生产实践中,也遇到不少问题,对氯化苄的生产有较大的影响,下面把这些问题简单介绍一下。 相似文献
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以甲苯氯化生产氯化苄为研究对象,对带侧反应器的反应精馏与精制塔串联工艺(CSRRT)进行研究及能量分析,建立了分段反应精馏与精制塔串联生产氯化苄的新工艺。利用精制塔塔顶蒸汽潜热加热第一段反应精馏塔的塔釜,建立了多效反应精馏(MERD);进一步利用侧反应器的甲苯氯化反应热加热第一段反应精馏塔的塔板物料,建立了多效透热反应精馏(MEDRD)。在相同生产要求下,对3种工艺的能耗进行比较。结果表明,MERD和MEDRD过程实现了能量的优化利用,与CSRRT过程相比,塔釜总再沸器热负荷分别降低16.8%和33.7%。 相似文献
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广西区科委下达的,由广西化工研究所和南宁有机玻璃厂共同承担的“由氢氰酸合成亚胺基二乙酸(50吨/年)”中试项目,经过一年时间试验研究,已基本完成项目的研究工作。七月四日,自治区科委委托广西石化厅、南宁市科委主持召开了中试项目的技术鉴定,区经委、科委、市经委,科委等有关单位二十多位专家、技术人员参加了会议。亚胺基二乙酸是合成除草剂——草甘膦的重要中间体。该项目目前是采用南宁有机玻璃 相似文献
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《化工经济技术信息》2008,(11)
我国独创的催化法合成乙撑胺新工艺获得重大突破,100吨中试项目已取得成功,产品各项指标均达到国际同类产品水平。该技术投资少、消耗小、成本低、节能环保,吨产品成本直降4000元,已通过江西省科技厅鉴定。 相似文献