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除尘系统以余热锅炉为核心,通过50t电炉第4孔将高温烟气从烟道吸出,经烟道进入燃烧沉降室,CO等可燃物燃烧、大颗粒沉降后进入余热锅炉,经热交换烟气温度降到150℃,之后进入除尘器净化,由风机排入大气。使用过程中解决了热管在线清灰、蓄热器能量平衡等一系列核心技术问题,特别是冲击波吹灰技术,从根本上解决了热管在线清灰,保证热管清洁。实现了除尘及除尘烟气热量的循环再利用和清洁生产,系统产蒸汽20t/h,年效益2000万元。 相似文献
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介绍了炼钢电炉烟气的余热情况及其余热发电的项目实例.项目利用燃气脉冲吹灰、蒸汽蓄能及饱和蒸汽发电技术,解决炼钢电炉烟气余热发电系统中因烟气含尘多和余热波动大而难于回收利用的问题. 相似文献
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淮钢70t电炉随着生产率的大幅提高,除尘系统能力不足,大量高温烟气余热浪费等问题同时也暴露出来,为此,结合设备、工艺特点,采用先进技术,对电炉除尘系统进行了技术改造,既治理了烟尘同时又回收了高温烟气余热,实现了电炉的负能除尘。 相似文献
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针对三宝钢铁有限公司电炉炼钢工艺发生变化,原有的除尘能力难以满足越来越高的环保要求,通过电炉除尘系统的改造和增设余热锅炉系统回收烟气余热产生蒸汽,不仅使得电炉除尘系统更高效、经济、环保,也提高了电炉炼钢能源循环利用。 相似文献
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随着宝钢电炉生产工艺发生较大的变化,原有的老电炉和余热回收除尘系统的除尘能力难以承担烟气高负荷排放以及环保较高要求,因此需对其进行适用性系统改造。通过对老电炉和余热除尘系统升级改造及增设新除尘系统,不仅使得电炉除尘系统更高效、环保,而且实现了系统集中控制的功能。目前系统运行状况良好,烟气排放达到工艺考核指标,完全满足现场生产的要求。 相似文献
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电炉燃烧沉降室的设计对电炉烟气除尘,特别是采用了电炉烟气余热回收系统的电炉烟气除尘有重要影响。讨论了电炉烟尘沉降速度的计算方法,分析表明应根据氧化期的烟气量、烟气平均温度和烟尘粒径分布计算确定燃烧沉降室沉降速度。当电炉烟气采用余热回收系统时,应当增大燃烧沉降室的流通面积。 相似文献
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针对电炉高温烟气余热含尘、波动特点,提出辐射水冷沉降除尘与对流换热相结合的余热锅炉技术方案,同时采用蓄热技术有效减缓电炉烟气波动对余热蒸汽回收稳定性的影响。分析表明,通过电炉余热回收技术方案的实施可产生良好的经济和社会效益。 相似文献
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