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《有色冶金设计与研究》2021,(3)
针对国内双闪铜冶炼的冰铜磨烟气处理工艺现状,以某冶炼厂冰铜干燥烟气处理系统为例,介绍了采用两级袋式除尘器处理冰铜磨烟气的技术要点。实践证明,采用两级袋式除尘器处理冰铜磨烟气,能满足尾气超低排放的要求,实现高效回收冰铜。 相似文献
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沈承胜 《有色金属(冶炼部分)》2011,(2):34-37
阳谷祥光铜业冰铜磨是世界上第二例用于研磨冰铜的辊磨,就使用过程中出现的一系列限制冰铜磨装入量提高的因素进行了探讨,并采用相应的调整改善措施.结果表明,装入量不断提高,达到甚至超过设计产能. 相似文献
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李晓阳 《冶金标准化与质量》2012,50(4):42-46
系统阐述了矿渣立磨的工作原理、内部构造及在生产过程中易发生磨损的部位,从矿渣立磨磨辊、磨盘的物理性能和材料结构入手,具体介绍立磨的修复方法,即立磨中主要部件磨辊、磨盘的堆焊方法、立磨堆焊焊丝的选择、堆焊的技术参数比较、立磨堆焊的修复工序、修复过程中需要注意的问题以及立磨修复的重要意义。并通过不断的实践摸索立磨修复最佳方案,为以后的立磨修复工作积累宝贵的技术实践经验。 相似文献
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导言由铜转炉出来的或者由铜精矿直接富集成高品位冰铜、白冰铜和(或)粗铜过程所产出的硅酸铁炉渣,都要进一步处理,以便从这些炉渣中回收铜。通常用贫化炉渣的方法是由缓冷、破碎、细磨和泡沫浮选组成。考虑到与炉渣相接触的硫化物或者金属熔体中铜的浓度高,尾矿中的铜含量相当低,铜是以铜的硫化 相似文献
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冰铜水淬与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
刘卫东 《有色金属(冶炼部分)》2009,(2)
简要介绍了冰铜水淬"INBA"系统在祥光铜业的生产工艺,分析了冰铜在水淬过程中产生爆炸的原因,阐述了冰铜性质、冰铜温度、水淬水压、相对水量等内外条件对沙状冰铜品质的影响,总结了"IN-BA"系统在生产实践中存在的问题和整改措施。 相似文献
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《有色冶金设计与研究》2016,(5)
分析了高品位冰铜生产理论可行性,在此基础上,利用金昌冶炼厂奥炉进行高品位冰铜生产试验,探讨了连续生产高品位冰铜的可行性,以及试验对渣含铜、熔池温度和炉内耐火砖使用寿命的影响,分析了高品位冰铜生产中存在的制约因素及解决措施。 相似文献
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闪速炉渣用电炉贫化是奥托昆布炼铜厂开始采用的,现许多工厂相继采用。吹炼闪速炉冰铜得到的转炉渣,在电炉贫化发生许多操作上的困难(磁铁矿积聚和铜损失增加),因此须用磨浮法处理,有些厂闪速炉渣电炉贫化, 相似文献
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研究了高品位铜冰铜转炉吹炼石英熔剂化行为。主要考究了熔剂粒度,冰铜品位,鼓入气体流量和氧浓度对石英溶剂熔化的影响。对于高品位冰铜转炉吹炼,鼓入气体流量和氧浓度对石英熔剂熔化率影响不显著。熔闰度和冰铜品位化率影响显著,并随着熔剂粒度和冰铜位的增加,熔剂熔化率降低,完全化时间延长。 相似文献
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文章介绍了矿渣立磨在试生产初期,出现磨机大幅振动问题,通过采取调整系统风量、磨内喷水量、磨辊压力、增加工艺设备、适当调整挡料圈高度、适当控制喂料量、适当调整选粉机转速等一系列技术措施,保证了整个矿渣立磨运行效果符合设计和生产工艺要求。 相似文献
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介绍了Ausmelt"双顶吹"炼铜工艺,分析了熔炼过程不同物料入炉品位时冰洞品位的控制,得出熔炼过程合理的冰铜品位控制为:入炉品位≤20%,冰铜品位52%~55%;入炉品位≥20%,冰铜品位55%~60%。总结了熔炼炉工况、过程温度、热冰铜样断面形状颜色、电炉炉渣含硫变化等反馈来判断实时冰铜品位的操作经验。 相似文献
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采用苏打-铁屑法单独处理基夫赛特炉铅冰铜,介绍了试验原理及过程,以粗铅直收率为考察指标在试验基础上探讨反应温度、铅冰铜与铁屑质量比、反应时间、搅拌次数、苏打与铅冰铜质量比对粗铅直收率的影响。试验结果表明:在温度为1 100℃、铅冰铜与铁屑质量比为6、反应时间120 min、搅拌次数为3次、苏打与铅冰铜质量比为6%条件下,粗铅直收率为90.53%,Cu、Zn在冰铜中富集含量分别提高6%左右和4%左右。有效实现金属铅与铅冰铜的分离及冰铜层中Cu、Zn等有价金属的富集。 相似文献