共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
2.
介绍了利用高炉高碱法试制Mn≥77.5%高炉高碳锰铁的生产实践,即在高炉正常生产Mn70%高碳锰铁的基础上,增加孰料比、提高风温,造贫渣生产Mn78%高碳锰铁;贫渣直接风淬综合利用。通过选择合适的渣型和出渣温度、降低高炉渣含锰量,控制高炉锰铁中的硅含量等技术措施,提高了锰的回收率,从而使产品试制获得成功。 相似文献
3.
本文通过对锰铁高炉建立一定冶炼条件下的数学模型方程式,找出了冶炼锰铁理论焦比的计算方法,从而使高炉冶炼锰铁的操作水平有了比较的基准。在分析我国目前全焦、自然湿度送风冶炼情况下,提出了降低焦比的技术措施。这对设计新的锰铁高炉选定焦比具有一定意义。 相似文献
4.
高炉锰铁是炼钢所需用最为广泛的铁合金原料之一。由于我国使用的锰矿均为贫锰矿,在现有条件下,为了提高高炉冶炼锰铁的技术经济指标,节焦增产锰铁,除在原料,操作制度方面进行改进外,根据冶炼锰 相似文献
5.
1高炉冶炼锰铁的变迁最早采用高炉冶炼锰铁合金的是法国的普尔塞尔和南威尔士派尔。1875年以后,随着技术的不断改进,高炉冶炼锰铁技术逐渐推向世界。1949年,我国阳泉钢铁厂用高炉冶炼出锰铁合金。1950年,鞍山钢铁公司、重庆钢铁公司先后使用即将大修的生铁高炉改炼锰铁成功。新余钢铁公司(新钢)1960年开始生产高炉锰铁,但其高炉系统所需煤气需由生铁高炉提供。1962年,新钢在255m’锰铁高炉上回收煤气试验成功。从此,我国高炉锰铁生产走上了不依赖生铁高炉供应煤气的独立经营的道路,进而在全国形成了新钢、阳泉钢铁厂、湘潭锰矿等5… 相似文献
6.
通过锰铁高炉在一定冶炼条件下建立的数学模型方程式,找出冶炼锰铁理论焦比的计算方法,从而有了评价高炉锰铁冶炼操作水平的基准。提出了锰铁高炉降低焦比的技术改造方向。 相似文献
7.
8.
根据国内外高炉高压冶炼的实践,考虑到高炉冶炼锰铁的特点及新钢现有的冶炼条件,对锰铁高炉高压操作进行了探讨。 相似文献
9.
10.
我国高炉锰铁生产能力很大,但由于受锰矿质量不高因素的影响,目前高炉锰铁标准不高。因此,调整炉料结构,生产优质富锰渣代替部分富锰矿配料入炉冶炼高牌号锰铁,它对于提高锰铁标准,争取市场,提高经济效益,是可取的。 相似文献
11.
12.
13.
14.
介绍了广西康密劳1^#锰铁高炉大修的方案选择和装备技术及今后技术进步方向。为我国其它锰铁高炉技术改造提供了一种参照方法。 相似文献
15.
16.
Thermodynamic conditions of reactions between high-carbon ferromanganese powders and gas decarbonizers like O2, CO2 and water vapor were studied by thermodynamic calculation. In O2, CO2 and water vapor atmosphere, high-carbon ferromanganese powders were decarburized in a fluidized bed. When the temperature is respectively higher than 273, 1226 and 1312 K, the gas-solid decarburization reaction will occur between ferromanganese carbide on the surface of the high-carbon ferromanganese powders and different gas decarbonizers. Since metal manganese is easy to be oxidized by O2, CO2 or water vapor, the decarburization reaction will transfer into a solid-solid phase reaction of ferromanganese carbide and ferromanganese oxide, promoting external diffusion of carbon to achieve a further decarburization of high-carbon ferromanganese powders. 相似文献
18.
叙述了锰铁高炉采用文氏管除尘和布袋除尘的工艺特点并分析对比了两种工艺对高炉生产的影响,结果表明,布袋除尘替代文氏管除尘在工艺上是可行的,除尘效果较好,净煤气含尘量≤10mg/m^3,对高炉生产指标有积极的促进作用。 相似文献
19.
F. L. Skuridin S. V. Shepilov A. E. Paren’kov Yu. S. Yusfin Yu. S. Karabasov S. L. Paren’kov K. L. Kosyrev E. A. Bodyagin A. B. Usachev I. V. Mikhin 《Metallurgist》2006,50(1-2):12-14
When a blast furnace is planned to be blown in on ferromanganese after a class I overhaul, it is necessary to choose the type
of pig iron that is to be obtained in the initial taps. Blow-ins are usually done on foundry iron, with the furnace then being
changed over to ferromanganese during a 2–3-day period. A new method has been developed for blowing in blast furnaces on ferromanganese,
the method making it possible to quickly (in no more than 1 day) obtain an alloy with an Mn content up to 70–75% by gradually
increasing the concentration of this element.
__________
Translated from Metallurg, No. 1, pp. 62–63, January, 2006. 相似文献