共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
降低贵冶电炉渣含铜的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
陈羽年 《有色金属(冶炼部分)》2003,(1):21-23
结合生产实践 ,对贫化电炉渣作了全面的物相分析 ,从理论与实践两个方面分析了影响电炉渣含铜的因素 ,并且就降低电炉渣含铜提出行之有效的措施 相似文献
3.
4.
降低闪速熔炼渣含铜实践 总被引:4,自引:2,他引:2
昂正同 《有色金属(冶炼部分)》2002,(5):15-17
简述了金隆闪速炉在高冰铜品位操作时降低闪速炉、贫化电炉渣含铜的生产实践 ,以提高闪速炼铜的金属回收率 相似文献
5.
6.
研究了氯化剂种类、温度、时间、氯化剂添加量和还原剂添加量等因素对炉渣含铜贫化效果的影响规律。结果表明:在1300℃、贫化时间50min、氯化剂添加量为待贪化炉渣的11%、焦粉添加量为待贫化炉渣5%的条件下,渣含铜从1.285%降至0.260%拭验结果还表明,氯化钙的贫化效果优于氯化钠和氯化镁。 相似文献
7.
铜熔炼电炉渣在使用磨浮贫化回收铜的工艺中,由于熔炼方式、原料结构、工艺操作控制及电炉渣冷却方式不同等原因,导致铜的浮选回收率差异较大,因此需要针对实际情况进行研究。以艾萨铜熔炼急冷水淬电炉渣的磨浮贫化工艺为研究对象,通过分析研究工艺流程中原矿和尾矿的主要成分结构、矿物物相、粒度形态等,并结合生产实践,探明此类电炉渣在磨浮贫化实际工艺生产中因自身属性对铜回收率造成的客观直接影响,从而科学直观地指导生产操作,减少工艺误区。 相似文献
8.
铜熔炼电炉渣在使用磨浮贫化回收铜的工艺中,由于熔炼方式、原料结构、工艺操作控制及电炉渣冷却方式不同等原因,导致铜的浮选回收率差异较大,因此需要针对实际情况进行研究。以艾萨铜熔炼急冷水淬电炉渣的磨浮贫化工艺为研究对象,通过分析研究工艺流程中原矿和尾矿的主要成分结构、矿物物相、粒度形态等,并结合生产实践,探明此类电炉渣在磨浮贫化实际工艺生产中因自身属性对铜回收率造成的客观直接影响,从而科学直观地指导生产操作,减少工艺误区。 相似文献
9.
铜冶炼混合渣选铜生产工艺技术探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
贵溪冶炼厂原废弃的贫化电炉渣经保温缓冷后与转炉渣一起,采用浮选工艺回收铜,有效地利用了资源,取得了良好的效果。本文对进一步优化铜冶炼混合渣选铜工艺技术进行分析和探讨。 相似文献
10.
本文在试验的基础上对诺兰达炉渣火法贫化的机理进行研究。沈冶诺兰达炉渣含铜3%以上,使用焦粉还原剂和黄铁矿硫化剂进行贫化处理,并适当加SiO2改善渣型,在静态试验中,渣含铜可降到0.635;在N2搅拌的动态试验中,可使渣含铜降到0.41%。 相似文献
11.
12.
近年来,贵溪冶炼厂贫化电炉渣含铜呈逐年上升趋势,究其原因较多,其中在贫化电炉中处理固铍是主要原因之一.文章主要是时贵溪冶炼厂固铍处理生产现状进行介绍,对贵冶固铍处理的几种可能方法进行分析和讨论,并进行相应的技术经济比较. 相似文献
13.
降低电炉渣含铜量的生产实践 总被引:2,自引:0,他引:2
结合贵溪冶炼厂的生产实践,分析了引起电炉渣含铜高的原因,提出了降低电炉渣含铜的有效途径和方法,指出了维护好闪速炉炉况和抑制渣中磁性Fe3O4过量生成是实现降低电炉渣含铜的关键。 相似文献
14.
15.
江铜贵冶电炉渣回收铜技术改造方案的研究与设计 总被引:2,自引:0,他引:2
江西铜业集团公司贵溪冶炼厂近年来通过技术改造,形成了30万t/a的矿铜生产能力。贵冶的闪速 炉渣处理方式为电炉贫化,电炉弃渣中含有部分铜,在国内铜精矿资源缺口日益严重的情况下,从电炉弃渣中回收 铜可提高资源综合利用率。江铜贵冶通过借鉴国外成熟的闪速炉渣选矿法及缓冷电炉渣的浮选试验,最终确定使 用电炉渣和转炉渣混选工艺流程回收电炉渣中的铜,该项目投产后每年可从废弃的电炉渣中回收5000t铜金属。 相似文献
16.
17.
周荣华 《有色金属(冶炼部分)》1988,(6)
贵冶在1986年投产后的两年里,主要技术经济指标,如贫化电炉渣含铜、转炉粗铜日产量、到阳极铜总能耗以及熔炼总回收率等均已超过设计水平。本文在总结技术成就同时,指出了闪速炉烟尘率高、阳极板物理规格合格率低和阳极炉还原冒黑烟等有待解决的问题。 相似文献
18.
以闪速炉炼铜厂炉渣和模拟贫化电炉渣为对象,用物相分析和电子探针分析等方法,考察了渣中铜的存在形态与含量。得出:渣中铜主要是以硫化物形态机械夹杂存在;添加氧化钙可以减少渣中磁性铁含量,进而降低渣中以氧化物形态损失的铜。 相似文献
19.
20.
铜冶炼炉渣选矿贫化流程特点分析 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了国内外铜冶炼炉渣选矿贫化的流程特点,从技术经济、综合利用、节能及环境保护方面考虑,主张我国铜冶炼炉渣的贫化应坚定地走选矿之路。 相似文献