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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
1磨头密封装置的改进我厂粉磨车间Φ2.4m×13m水泥磨磨头返料严重,每班约0.5t左右。经检验发现,进料螺旋筒与进料嘴接触部位没有螺旋叶片及其它堵料的部件,进料时由于磨内的料面高于密封位置,造成物料倒流。为此,采取了以下措施(见图1)。图1磨头进料示意图(1)在进料装置的进料嘴上,焊一个比内螺旋筒内径小1~2mm的挡料密封圈,以对物料起到二次密封的作用。(2)在水泥磨进料内螺旋筒上,靠近新焊密封圈2~3mm处,12等分焊接12块扬料板,其尺寸为:100mm×40mm×8mm,焊接倾斜方向与内螺…  相似文献   

2.
1引言我厂5号窑为Φ31m/25m×78m回转窑,熟料台时产量9t/h,由于当时设计5号窑时按2条同规格型号窑考虑煤粉供应,5号窑配备煤磨为Φ22m×44m风扫磨。4号窑为1000t/d熟料预分解生产线,1991年底建成投产,至1996年12...  相似文献   

3.
我厂Φ25m×40m立筒预热器回转窑配备Φ17m×25m风扫煤磨机,进出料装置原设计见图1。进出料管与磨机进出口端面处安装有活动法兰,填塞石棉盘根,通过调节螺母压紧弹簧,推动法兰压紧石棉盘根进行密封,使用效果不理想,石棉盘根寿命较短,更换频繁,进出料端密封不理想。现将我厂改造方法和使用效果加以总结。图1Φ17m×25m风扫煤磨进出料装置1进料装置的改进进料装置改进如图2。图2进料装置改进图在磨机进料端端面上固定安装一只内径稍小于磨机进口直径的法兰,将进料风管径随之也稍作缩小,长度稍加长(便于安装下煤管与循…  相似文献   

4.
1996年我公司3号Φ2 4m×13m湿法棒球磨磨头中空轴R区出现一条穿透达150mm裂纹 ,内侧R区被涮磨厚度达10~15mm ,且另外4台磨也同样存在涮磨现象。原磨头结构如图1所示 ,由于A处空间尺寸相当小 ,很难填实混凝土 ,且16块端衬板之间存在大小不等的空隙 ,运转中混凝土被冲涮 ,中空轴R区逐渐被料浆涮磨。图1原磨头结构改进后结构如图2所示。将中空轴内衬套接长200mm ,增大混凝土填充空间。图2磨头改进后结构在端衬板下面整周封δ12mmQ235钢板 ,各连接处封闭焊接 ,端衬板也由头部圆弧形改为直线型 …  相似文献   

5.
1问题我厂φ3m×11m水泥磨机一、二仓隔仓板都是由提升式双层内外圈蓖板和盲板组成。由于内、外圈蓖板安装时不牢固,使得内圈蓖板经常滑动进而产生较大的缝隙,甚至螺栓折断而翻倒造成混仓。有时磨机台时产量仅为20t/h左右,电耗大,严重影响正常生产。2分析因蓖板外圈有4个螺栓连接在中间扬料板的支架上,而且靠近筒体壁有阶梯衬板压紧(见图1),因此作用在外圈蓖板上的冲击力较小,外圈蓖板和盲板基本上不会产生滑动。而内圈蓖板只有2个螺栓固定在中间支架上,且受研磨体的作用产生滑动相对较大,磨损也较快,甚至螺栓折…  相似文献   

6.
曾曦 《水泥》1995,(10)
Φ2.6m×13m原料磨更换段节筒体小结曾曦陕西省耀县水泥厂(727100)1前言我厂1~4号原料磨为原东德产索洛型湿法磨机,规格为Φ2.6m×13m。由于磨内密封状况不合理,筒体内壁经常受到料浆的冲涮。在衬板及立板接缝处产生了U形环向和轴向沟槽,严...  相似文献   

7.
0 引言 在预分解窑系统中,喂料、喂煤设备的作用无疑是很重要的,对物料、煤供给的稳定性、连续性等方面的要求均相对较高。1999年3月初,作为一次性由中空窑转型为预分解窑的技改工程,我厂拆除原2. 4m×40m中空窑,在原基础上进行了 2. 7m× 40m预分解窑的技术改造。煤磨规格为φ1.7m×2.5m,原系统保持不变,仅改造煤粉仓及喂煤装置。由于该预分解窑窑型小,对风、煤、料等方面的要求高,因此我们对喂煤设备的选择是十分慎重的,经多方考察,最终选定北京粉研公司生产的定容积式粉体供给机作为五级预分解…  相似文献   

8.
煤磨热风系统工艺改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
于健  王少武  杨立军 《水泥》2000,(3):23-24
我厂2、3号煤磨是Φ2 2m×4 4m的风扫式煤磨 ,分别供Φ3 6m×65m、500t/d两条水泥窑用煤粉。由于工艺设计存在问题 ,造成煤磨台时产量低 ,煤粉质量差 ,回转窑操作被动 ,熟料热耗高。因此我们对煤磨的热风系统进行了工艺改进 ,取得了较好的效果。1存在问题及原因分析2、3号煤磨的热风使用的是篦冷机的余风 ,其工艺流程如图1所示。图12、3号煤磨工艺流程该系统在生产中存在的主要问题是 :1 1入磨热风温度低煤磨热风管的吸风口位于篦冷机侧墙、中压风室的上方 ,因此煤磨抽取的热风实际上是冷却熟料后的中压风 ,风…  相似文献   

9.
我厂为海螺集团张家港粉磨站设计制造的φ3×9m磨机为圈流磨,配 0-SEPA· N-1000选粉机。磨机产量为38-40t/h,用户非常满意。但投入使用3个月后,出现双层隔仓板倒塌现象,用户几次加固修理,都没有解决问题,仍然出现倒塌现象。 我们通过对倒塌现象的了解,并对设计图纸重新审核后对双层隔仓板倒塌原因分析如下:1,篦板架 φ3×9m双层隔仓板采用的是独立式的篦板架(图1)。篦板架是由外圈2,卸料锥体6,扬料板7组成。外圈2是由钢板焊接而成,通过螺栓与筒体连接,卸料锥体6通过扬料板7与外圈2连接…  相似文献   

10.
嘉华南方水泥有限公司 1000t/d熟料新型干法生产线的煤粉制备系统采用 φ2. 4m×4.5 + 2m风扫煤磨,引用窑尾废气作为烘干热源,设计产量为9t/h。工艺流程见图1。自1995年8月生产线投产以来,煤磨系统设备运转一直较为正常,煤粉产量也基本可以满足生产需要,但工艺方面问题较多,造成消耗上升,并在一定程度上对窑产生影响。经不断改进,现已完全实现与窑的匹配。1 投产初期煤磨系统出现的问题及解决措施1.1 开磨时磨头冒灰 原设计的煤磨系统起动顺序及连锁关系见图2。生产初期,由于煤磨启动时间较长,3…  相似文献   

11.
高产磨技术在Φ2.4m×13m水泥磨上的应用司家年安徽省宁国水泥厂(242313)我分厂现有Φ3.1m/2.5m×78m湿法回转窑三台,Φ2.2m×13m及Φ2.4m×13m水泥磨各一台,年产普通525水泥24万t。由于熟料粉磨采用开流磨,水泥过粉磨...  相似文献   

12.
汪大雅  卢友华 《水泥》1998,(6):53-54
1引言我厂为Φ24m×13m生料磨配套的选粉机是一台老式的Φ5m离心式选粉机。当细度控制在10%(4900孔方孔筛筛余)以内时,磨机最高台时产量为37t/h。1996年元月我们对上述选粉机进行了技术改造,将原来的盲板式撒料盘改成了现在的桨叶式撒料盘...  相似文献   

13.
我厂位于龙岩市岩山乡芹元村,当地石灰石、粘土、煤炭资源丰富,原有1台φi1.83mx7m生料磨,1台中心通风φ2.2m x8.5m机立窑,1台φ1.83mx7m水泥磨,原设计年生产能力为4.4万吨。技改后,生料系统增设1台φ1.5mX12m烘干机,1台HXJ-92-1高效旋风式选粉机,立窑扩径为φ2.5mx8.8m,配套φ3mX10m窑的预加水成球系统及供料系统;水泥粉磨系统增设1台φ2.2mx8.0m的高细磨;另外新增一个储量为1.0万吨的石灰石堆场、一个储量0.4万吨的熟料堆场,一个散装水泥…  相似文献   

14.
我公司使用的Φ22m×12m矿渣烘干机,由于物料磨损固定耳,造成扬料板经常脱落,不但严重影响该机的运转率,还影响到整个烘干系统的连续稳定运行。为此于1997年春天对烘干机扬料板的固定结构进行了改进,如图1所示。图1扬料板固定结构图在不改变原扬料板分布的情况下,在筒体内壁从头至尾轴向断续焊接相应的7/45型热轧不等边角钢,在角钢相应的位置上断续焊接扬料板,角钢与筒体材质一致,这样它们在运行时热胀冷缩同步,不会出现焊缝拉裂现象,反而其经高温退火后消除焊接内应力性能变好,又加强了筒体的刚度。角钢的立边可起到一定的…  相似文献   

15.
筛分管磨机技术在3×9m水泥磨上的应用吴志明邹一峰徐学彬张振华原文静李继海于春涛合肥水泥研究设计院哈尔滨水泥厂1.前言哈尔滨水泥厂是我国建材行业大型骨干企业之一,现已达到年生产水泥120万吨规模。该厂共有7台水泥磨,1号、2号为2.4×13m闭路...  相似文献   

16.
我厂有两条白水泥生产线,老线年产3万t,采用4R雷蒙磨制备煤粉,熟料3d强度为31MPa左右,熟料白度为75%。新线年产5万t,与3m×54m干法中空窑配套的是1.7m×2.5m风扫式煤磨,台时产量低,煤粉细度粗,严重影响窑的产质量,与老线相比熟料3d强度低6MPa,熟料白度低1%。只有提高煤磨的台时产量,特别是降低煤粉的细度,才能彻底改变新线的产质量状况。通过大量调研考察,决定采用沟槽衬板对煤磨进行改造。1改造前状况1.7m×2.5m风扫式煤磨系统配套设备与工艺设计规范相同。衬板形式为大波纹镶…  相似文献   

17.
周军  刘潮滢 《水泥》2004,(3):62-63
我厂φ4.5m×100m喷入法湿法回转窑,窑内扬料板为Q235钢斗式铆焊件,结构见图1. 扬料板直接焊于筒体内表面上,为保护筒体,在该部位浇注200mm厚混凝土.由于扬料板暴露在高温环境中的面积较大,易烧蚀损坏,同时扬料板结构不合理,勺头部位强度满足不了使用要求,焊缝易开焊、变形,平均寿命3~4个月.并且更换扬料板需将该部位浇注料清除,易将其它部位浇注料震酥,检修工作量大.  相似文献   

18.
我厂2000t/d新型干法生产线煤粉制备采用φ2.8m×5m+3m风扫式煤磨,生产要求煤粉水分≤3.0%,细度≤12.0%(0.080mm筛余)。但自1991年9月试产至1997年初,煤粉水分在4.0%左右,细度在13.5%左右,一直达不到质量要求,由于水分偏大,造成喂煤管道结皮,严重影响喂煤系统正常工作,窑头、分解炉喂煤量波动较大,加之细度偏大,给回转窑正常煅烧带来一定影响。为此我们先后采取了一系列措施,使煤粉水分、细度达到质量要求。现作一介绍,仅供参考。1 工艺流程简介表1为煤粉制备系统主要…  相似文献   

19.
提高φ3.2m×7m+1.8m悬臂式烘干磨产量的措施于永平,梁宗文,陈志伯,赵世刚,孙子和甘肃省高崖水泥厂(730113)我厂Φ3.2m×7m+1.8m生料磨,原设计台时产量50t/h,自1991年12月19日投产以来,经过多次攻关、改造,使磨机台时...  相似文献   

20.
Φ2.4m×10m中卸烘干生料磨的技改措施瞿宏禹,刘纯友湖南省华中特种水泥厂(419512)我厂为干法立筒预热器窑厂,其生料制备系统是由一台Φ2.4m×10m中卸烘干磨机组成的闭路粉磨系统,该磨机的设计能力为30t/h。自1991年4月开始投料生产,...  相似文献   

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