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带有绝热层触媒的接触设备的最适制度系根据波烈斯科夫所制定的方法确定的。在最适制度下,当每一个接触阶段结束和开始下一阶段,触媒的利用率均相同。此外,最后一些层的利用率应该比最初的要高。 在利用过程中触媒的活性有着下降的现象。因此,通常在设备内逐渐增加触媒的装入量。但是这种措施只能在局限的范围内进行,因为这样做流体阻力会增加,并使设备的生产能力降低。当触媒的活性降低1—2倍时,最初选定的接触设备的工艺制度就被破 相似文献
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《硫酸工业》1962,(9)
自从采用钒作为接触剂生产硫酸后,对硫酸工业起了巨大的进步,使触媒来源有所扩大,生产成本有了降低。可是钒的来源,虽然较铂容易获得,但仍系一种稀有元素,目前国内生产有限,尚须靠进口解决。三年大跃进以来,我国硫酸工业高速度的发展,对触媒需要量大大增长,加之在生产中,常因中毒和粉化等作用,使耗用量增大,尤以炉气中含有砷氟等杂质时耗损量大更。由于货源供应不上,过去只望上面解决。在大破硫酸关,实现持续正常运转中,我们把它列为重要关键之一。针对如何使中毒及粉化后的废触媒能够恢复活性重复利用,以土而简易的方法进行处理,反复进行了多次的研究试验,终于取得了比较满意的结果,尚能符合生产上的要求,减轻了触媒供应的压力,解决了触媒供应不上的关键,现将我们利用的情况初步小结如下: 相似文献
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目前,在SO_2氧化为SO_3时几乎使用含8.5—8.8%V_2O_5的钒触煤。此外,还有Al_2O_3、BaCl_2、KCl及其它增加触媒活性的附加物。触媒(接触剂)一般制成直径5毫米,长10—15毫米的小圆柱体或直径12/3毫米,长12—15毫米的空心圆柱体。第一种类型称为粒状,第二种称为环状。粒状触媒具有大的比表面,而且气体的通过阻力较大。环状触媒比表面虽小,但阻力亦很小。 相似文献
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从孟山都公司三种钒触媒性能的介绍中可以看出,美国硫酸工业使用的钒触媒的主要特点是活性较高,抗粉化能力强,能耐一些有害杂质。低温触媒和大颗粒、低阻力触媒得到了迅速发展。使用低温触媒和大颗粒触媒都能使系统阻力降低,生产能力提高,节约动力消耗,降低生产成本。这些情况可供我国硫酸工业新型钒触媒研制的参考。 相似文献
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在合成氨的生产过程中,严格控制合成塔触媒温度,防止触媒过热和温度大幅度波动,是延长合成氨触媒和塔内件使用寿命的必要措施,也是提高触媒利用率、提高合成氨产量的正确途径之一。在触媒筐内如何选择有代表性的测温点位置,及时而准确地反映触媒层温度,对于做到预见性调节,具有非常实际的参考价值。一、触媒筐的绝热层和冷却层合成塔内筒一般可将触媒筐分成上部绝热反应层和下部冷却反应层两个部分。以双套管式触媒筐为例(见图1所示),绝热反应层是双层套管时以上部分,它是单一的圆筒形触媒 相似文献
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转化器是硫酸生产过程中的重要设备。小型硫酸厂的转化器由于内径不大,每段触媒层都只用一定型号的钢材做成梁来支撑触媒,而不另设中心托柱。这样,该钢梁就承受着它所支撑的那一段设备和触媒的全部重量。有的厂在设计和制作转化器时忽视了该梁的工作条件,导致梁在高温下强度和刚度 相似文献
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触媒层阻力是硫酸系统生产是否正常的重要标志之一。当系统的产量一定时,在正常情况下触媒层阻力应当基本不变。但事实上有些硫酸厂特别是小厂,往往生产一段时间后触媒层阻力就会上涨,这样非但增加电耗,影响产量,情况严重时甚至要临时停车扒触媒。如果不从根本上找出原因,加以解决,则扒过触媒后不久阻力又会上涨,又要扒松。形成周期性的停车,生产将会十分被动。小硫酸厂由于矿种杂,流程设备简单,客观上有一些不利条件,触媒层阻力上涨的现象会 相似文献
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一、概述我厂硫酸车间原年产1~1.5万吨硫酸,1980年下半年,经过挖潜改造,达到年产2.3万吨能力。挖潜改造后,转化器(φ3×11.2米)不能适应。当日产酸36吨时,转化器四层阻力达到1410毫米水柱;当日产酸为55吨时,触媒层阻力达到1600毫米水柱。在此情况下,要想不增大转化器直径而进一步强化生产,势必导致阻力大幅度上升,生产将无法进行。我们受红岩化工厂径向转化器的启示,将轴向转化器改为活动小笼式全径向转化器,使之适应2万吨硫酸能力。方案于1980年底实施,1981年3月开始运转,效果较好。 相似文献