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介绍了CC—20DV型催化剂在140万t/a重油催化裂化装置上的应用情况。结果表明,CC—20DV型催化剂具有较高的活性、稳定性、抗钒性能和较高的重油转化能力;在操作条件变化不大的情况下,催化剂单耗由1.55kg/t降到1.44kg/t,柴油收率提高了0.95个百分点,总液体收率提高0.22个百分点,汽油辛烷值(BON)在90以上。 相似文献
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为解决中油国际(苏丹)炼油有限公司40万t/a连续重整装置生产过程中出现的催化剂粉尘量剧增,提升运行不稳定,再生效率下降,催化剂活性偏低等问题,采取了减小提升气体流量,将催化剂在提升管线中的流动线速度由6.0m/s降低至临界值2.5m/s,升高再生器床层温度15—20℃等操作优化措施。操作优化后的标定结果表明:重整反应的总温降为250.3℃;稳定塔汽油产品研究法辛烷值为94.0,比优化前提高了3.0个单位,含芳烃质量分数为59.50%;重整转化率为182.6%,氢气收率为3.595%,比优化前提高了0.495个百分点;催化剂粉尘生成量则由750kg/a降低至258kg/a。 相似文献
3.
庆阳石化分公司采用辅助提升管汽油降烯烃技术对催化裂化装置进行技术改造,将装置加工能力由30×104t/a提高到了65×104t/a,汽油研究法辛烷值为90.2,平均催化荆消耗1.4 kg/t,装置将汽油烯烃含量降到了35v%以下,轻质油平均收率70.6%,比改造前提高1.05%,柴汽比由0.8提高到0.96,综合能耗由改造前的130.7 kg标油/t原料降低到79.6 kg标油/t原料。 相似文献
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Co—Fe/γ-A12O3催化剂上肉桂醛选择加氢为肉桂醇的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了肉桂醛选择加氢为肉桂醇的催化剂Co-Fe/γ-A12O3,考察了助剂Fe含量、焙烧温度、催化剂用量、反应时间等对催化剂加氢性能的影响。研究表明,Fe的引入较大地提高了催化剂的活性和选择性,当n(Fe)/n(Co)=0.08及焙烧温度为823K时催化剂活性最高,在pH2为2.0MPa,催化剂用量为0.2g/m(肉桂醛),反应时间为1h,肉桂醛的转化率达到14.78%,增幅17.02%,肉桂醇的选择性为94.37%,提高5.78%。Co-Fe/γ-A12O3催化剂加氢反应存在诱导期,反应时间应大于2h,反应5h肉桂醛的转化率达到60.51%,肉桂醇的选择性为96.26%,催化剂用量应介于0.20g/ml(CMA)和0.28g/ml(CMA)间。 相似文献
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全硅MCM-41担载的Ni-W催化剂上二苯并噻吩加氢脱硫反应动力学研究 总被引:11,自引:4,他引:7
以二苯并噻吩(DBT)的质量分数为0.2%~0.8%的十氢萘溶液为模型化合物,在中压固定床反应器上,研究了全硅MCM-41担载的Ni—W硫化物催化剂上的加氢脱硫反应(HDS)动力学。理论分析和实验结果都表明,常用的Langmiur—Hinshelwood方程不适用于气—液—固三相滴流床积分反应器。应用假1级平推流反应模型,分别得到了各催化剂作用下的该反应的速率常数和表观活化能。催化剂的Ni俐摩尔比(nNi/nW)为0.25、0.5、0.75和1.0时,该催化HDS反应的表观活化能分别为117.3、96.7、64.4和72.9kJ/mol。其中,nNi/nW=0.75的反应表观活化能最低。将催化剂的HDS活性与表观活化能相关联可以发现,表观活化能和催化剂活性之间有对应关系,表观活化能越低,催化剂活性越高。 相似文献
7.
介绍了LVR-60B催化剂在800kt/a渣油催化裂化装置上的工业应用情况。应用结果表明,该催化剂抗磨损性强,单耗为0.49kg/t;流化性能好,在掺减渣率达到75.1%、平衡剂上Ni含量达到11300μg/g的情况下,微反活性能维持在58%,轻油收率达到67.29%,焦炭产率为10.10%,油浆产率为5.04%,汽油辛烷值高(RON为91.4),但烯烃含量高。 相似文献
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采用电子扫描显微镜(SEM)和希朗诺尔-埃米特-泰勒(BET)测试法分析了改进型LY-C2-02催化剂的孔结构,报道并比较了LY—C2-02催化剂和G-58C催化剂(德国南方公司生产)在中国石油兰州石化分公司乙烯装置C2加氢单元3段反应器上应用的数据。7个月的应用结果表明:在第一、二、三段C2加氢除炔反应器中,LY—C2-02催化剂适合在V(H2)/V(C2H2)为0.8—1,2,0.9—1.4,1.2~6.0的条件下使用;当第一段使用G-58C催化剂,第二、三段使用LY—C2-02催化剂时,以及当第一、二、三段均使用G-58C催化剂时,乙烷增量(体积分数)分别为0.329%,0.589%。 相似文献