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相似文献
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1.
颜祝明  付滨 《广东电力》2005,18(6):39-43
对湛江电厂3号300MW机组进行了RUNBACK(简称RB)工况试验,并从运行角度分析了RB工况对锅炉燃烧、汽包水位、主汽压力、主(再热)汽温度等主控参数的影响,提出了改进意见,可为同类机组成功实现RB功能及同类情况下的事故处理提供参考。  相似文献   

2.
付立新 《中国电力》2005,38(5):81-84
在对国电成都热电厂嘉陵2×142MW机组两炉一机单元给水系统控制方式进行分析的基础上,针对运行中出现的汽动给水泵不能直接调节单台锅炉汽包水位及给水母管压力超限等问题,利用分散控制系统(DCS)信息共享、组态功能强大、修改方便的特点,在不增加硬件设备的情况下,通过软件组态增加了汽动给水泵调节单台锅炉汽包水位调节回路和给水母管超压及欠压保护回路,实现了机组在一炉一机单元运行和两炉一机母管运行2种运行方式下给水自动的合理控制,并解决了给水母管的压力保护问题,提高了机组运行的安全可靠性。  相似文献   

3.
申丁华 《发电设备》2008,22(2):182-184
广州珠江电力有限公司装有4×300 MW亚临界机组,每台锅炉安装了10台全量型安全阀(PAT-7418及PAT-747F),用于t≤540℃、整定压力≤21MPa的锅炉汽包、过热器出口联箱及再热器进、出口联箱用的安全阀.  相似文献   

4.
为消纳更多的可再生能源,现要求火电机组参与电网的调峰调频。工程上火电机组在深度调峰工况运行下,汽包水位的波动幅度增加,水位变得更加难以控制。针对该现象,根据热力学定律对汽包内的汽水工质循环过程进行简化分析,建立以微分方程形式描述的汽包水位动态模型,通过机理分析发现燃料量与汽包压力变化是引起汽包"虚假水位"的主要原因,且在超低负荷工况下汽包"虚假水位"现象更严重。利用某600 MW机组工程实际运行数据,对额定工况与超低负荷工况下的给水量与蒸汽流量之间的平衡状况以及汽包水位变化情况进行对比分析,进一步验证了该结论。  相似文献   

5.
1事件经过2008-8-12早班,3号机带300MW负荷,主汽压力16.7MPa,运行正常。05:30,3号机发变组630主开关、FCB灭磁开关突然跳闸,主汽门关闭,  相似文献   

6.
汽包水位保持在正常范围内,是发电机组安全运行的重要保证.汽包水位偏差是600MW机组普遍存在的影响机组安全稳定运行的重大隐患.国华宁海电厂1号锅炉汽包水位两侧偏差较大,两侧水位正常运行时偏差达到60mm,不符合二十五项反措要求,因此1号机组汽包水位偏差问题被列为国华重大隐患管控项目.宁海电厂通过对锅炉一、二次风调整及汽包水位计改造,解决了汽包水位偏差问题.  相似文献   

7.
徐瑞东 《华东电力》2000,28(9):36-37
杭州协联热电有限公司二期工程新建的一台220 t/h循环流化床锅炉(4号炉),为三级过热,两级减温,无中间再热式高压锅炉.主汽额定压力为9.8 MPa,额定汽温为540℃,带一台双抽25MW汽轮机(3号机),中、低压两级抽汽单元制.老系统有3台120 t/h中压锅炉,3台12 MW汽轮机(母管制).4号机中压抽汽至老系统母管,供老机组发电,低压抽汽至供热母管,对外供热.  相似文献   

8.
华能德州电厂5号炉系德国BABCOCK公司设计制造的2 209 t/h亚临界、自然循环汽包锅炉,2002年6月投入运行.设计主蒸汽压力17.42 MPa、主汽温度541℃.  相似文献   

9.
针对国华锦界电厂3号600MW机组炉水品质长期处于非正常状态的问题,设计了相应的试验方案,从负荷变化、汽包水位、连排流量、取样管道系统等方面对该炉水品质异常变化现象进行了系统地分析。试验结果表明该机组汽包内的炉水取样系统存在问题,最后根据试验结果提出了相应的改进措施,使该问题得到顺利解决。  相似文献   

10.
王晋宏 《山西电力》2003,(Z1):47-49
主要论述了汽包压力对汽包水位准确测量的不利影响、以及如何利用T640智能回路调节器实现其对汽包水位的压力自动补偿方法.通过实际运行,汽包压力从0.1 MPa到额定压力范围内变化时,其水位测量的准确性、可靠性都很好,完全能够满足给水自动调节系统要求,保护了锅炉给水自动调节的稳定投入.  相似文献   

11.
某电厂2号机为125MW中间再热燃油锅炉凝汽式汽轮发电机组,2004-07-25,2号机组大修后投入正常运行。次月14日14:48,2号发电机跳闸,联跳2号汽轮机,厂用电自投成功,机组一、二级旁路自动开启,主汽压升高到15.3MPa,汽包压力最高升到16MPa,汽包安全门动作,2.5min后汽包水位低III值,2号炉MFT动作停炉。1事故暴露的诸多安全问题1.1保护误动引发跳机事故发电机油开关跳闸时,继电保护屏仅有“2号主变压力释放动作”掉牌信号,机、炉方面没有跳机信号发出,发变组外观检查均正常,测变压器绝缘也合格;但对2号主变压器压力释放保护二次回路测绝缘时,…  相似文献   

12.
合山发电厂1,2号75MW机组和3,4,5号100MW机组,分别配置1,2号YC-325、水箱容积为80t和3,4,5号YC-425、水箱容积为110t的除氧器。除氧器的工作压力均为0.49MPa、水温为158℃。2003-09-13,当时运行方式为:1,2,3,4号机组满负荷运行,1,2,3,4号除氧器并列运行,压力在0.48MPa,水温158℃,下水方式为母管制供给给水泵,凝结水上除氧器采取单元一一对应制,10:00许,因3号机组4号至3号低加疏水管焊口泄漏大,需解列退出3,4号低加汽侧运行。运行人员接票后经请示值长和中调同意后,3号机组降负荷至90MW。由副司机和助手实施3,4号低加汽侧解列操作,完成…  相似文献   

13.
在大容量机组启动过程中,各项操作及控制调整参数较多,影响锅炉汽包水位变化的因素也相应增多,某厂600 MW机组启动过程中由于1号高调阀CV1突然关闭,使负荷突降,引起汽包水位低、锅炉灭火事故的发生,分析调整过程中出现的问题,并提出防范措施。  相似文献   

14.
配置3台电动给水泵机组的汽包水位控制系统分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
吕凯 《电力建设》2004,25(5):56-0
石嘴山电厂扩建工程装机容量4×33MW.4台机组的DCS均采用TELEPERM-XP分散控制系统。机组给水控制系统为全程给水控制,采用电动给水泵及给水旁路调节阀相结合的方式来控制汽包水位。该汽包水位控制系统的特点是采用了虚假水位修正、增益补偿、备用泵联启时勺管跟踪以及失去给水泵的Runback和多个压力之间的大值差作为给水平台前、后的差压来做被调量,因而,该汽包水位控制系统PI调节器的参数容易整定,切换过程平滑无扰,控制系统的稳定性得以提高。  相似文献   

15.
介绍了GE109FA型390MW单轴燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉主要控制系统的设计思想,着重叙述了负荷、汽包水位、主蒸汽温度、旁路压力和温度控制系统、高压汽包和中压汽包抽汽控制以及燃机排汽匹配温度与匹配速率计算。  相似文献   

16.
冯伟 《华中电力》2007,20(3):60-61,63
结合大同发电有限责任公司2×600MW机组,对原有的锅炉给水控制系统及汽包水位测量、运行方式、参数整定等的工作原理进行了分析,并结合现场实际情况,对汽包水位参数的测量、运行方式的切换以及系统参数的调整进行了改进,取得了良好的调节品质和现场运行效果.  相似文献   

17.
汽包水位的准确测量值是电厂重要的测量参数之一 ,其测量方式很多 ,目前常用的是静压式测量方法中的连通式液位计和压差式液位计。但当液位计与被测汽包中的液体温度有差异时 ,显示的液位不同于汽包中的液位 ,而且其误差还会随汽包压力的改变而改变。襄樊电厂 30 0MW机组 ,应用汽包水位模拟量信号采用差压变送器测量 ,并进行汽包压力补偿的测量方法 ,结果表明 ,汽包水位运行正常 ,测量准确 ,满足运行要求。  相似文献   

18.
给水三冲量自动调节中,通常采用调节级压力与主汽流量的关系曲线来计算实际主汽流量。通过分析Alstom某600MW空冷汽轮机的结构,通常采用的流量计算方法并不适用;并对目前的三冲量调节中采用的主汽流量,提出了一种更适合的计算方法。  相似文献   

19.
本文对可编程数字控制器的优点进行了充分的论述,并介绍了某电厂在改造五十年代捷克老机组时采用日立公司V187MA—E系列数字控制器的情况。由该控制器组成的过热蒸汽和汽包水位控制系统的运行效果是满意的,投入率达98%~99%,使锅炉带调峰负荷运行时,主汽温度的暂态最大偏差在±5℃;静态偏差在±1℃,为降低能耗做出了贡献。本文就汽包水位控制系统改前、改后的比较,以充分的数据证明了可编程控制器构成的过热汽温和汽包水位数字式自控系统的质量和应用效果。  相似文献   

20.
针对河北国华定洲发电有限责任公司600 MW机组锅炉汽包水位保护系统逻辑实现存在的问题,提出对该机组汽包水位保护系统逻辑设计的改进方案,改进后的系统在DCS系统中实现了汽包水位高低保护的三取二、二取一、一取一的自动切换,消除了原有保护系统存在的安全隐患,保证了机组的安全、稳定运行。  相似文献   

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