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通过对高炉风口小套不同循环水冷却工艺流程、特点及其经济效益进行比较,建议采用高炉风口小套单独软水密闭循环冷却工艺,这对钢铁厂节水节电,降低运行费用,提高经济效益和节约成本具有重要意义。 相似文献
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本文对较大型高炉采用的不同冷却方式进行分析比较,介绍具有90年代先进水平的我国第一座全部采用软水密闭循环冷却方式的现代化大型高炉冷却水系统,并以该高炉投产一年多的生产运行结果为基础,分析评价采用软水密闭循环冷却方式对延长高炉寿命,确保高炉强化生产和节水节能所产生的综合效益。认为软水密闭循环技术是重大的技术进步,在我国已有成功经验,应推广采用,以提高我国高炉冷却技术水平,取得更大经济效益和社会效益。 相似文献
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介绍了济钢53、63高炉软水冷却循环系统。因生产的需要,由闭路循环改为开路循环,并取得了可观的经济效益。 相似文献
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阐述了武钢一号高炉循环冷却水工艺技术的新特点,尤其是在国际上首次采用组合式软水密闭循环冷却新技术的应用效果,同时,大胆弃用常规使用的事故水塔和在高炉本体新建无人水泵站,既满足了高炉生产,又取得了显著的经济效益。 相似文献
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冷却是延长高炉寿命的最重要的措施之一。近些年来,国内外对高炉冷却进行了一系列试验研究,理论和实践证明,软水闭路循环冷却系统是一种较理想的高炉冷却方式,因而是今后的发展方向。本文根据国外资料,结合我国的情况,对采用软水闭路循环系统的必要性、合理性和有关工艺方面的问题进行阐述。 相似文献
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鞍钢7号高炉炉炉身破损原因剖析 总被引:1,自引:0,他引:1
对鞍钢7号高炉炉身破损的原因进行了分析,认为7号高炉炉身破损的原因:一是原燃料条件差,操作控制手段单一,边缘煤气流过于发展;二是冷却壁制作质量较差,冷却壁破损严重,强调高炉要实现长寿,设计,选材,施工和高炉操作四方面都要满足高炉强化和长寿的需要,缺一不可,延长高炉寿命是系统工程,最为关键的是要实现冷却系统的有效冷却。 相似文献
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鞍钢2号高炉自1974年到1986年先后两次采用汽化冷却工艺,取得了很好的经济效益,节水、节电效果均显著。在鞍钢水、电资源缺乏的情况下,高炉汽化冷却工艺应进一步发展和完善,以便向其他高炉推广。笔者主要叙述和分析了鞍钢2号高炉第二代汽化冷却系统的改进措施及其损坏原因,为进一步完善汽化冷却工艺,提高经济效益提供了可借鉴的意见。 相似文献
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昆钢6号高炉(2000m^3)的纯水密闭循环冷却系统是按照卢森堡大公国ARBED公司BELCAL厂C高炉的原则进行流程设计和系统配置的。该工艺先进合理,运行可靠。自动化控制程度高。可从根本上保证高炉各部分冷却工艺的技术要求,冷却工艺设计和装备水平达到了80年代初的世界先进技术水平。C高炉寿命达15年,证实了其技术的先进性、可靠性和优良的冷却效果.但昆钢6号高炉能否达到预期的长寿目标,还必须靠我们在实践中掌握和改进这项工艺技术。本文着重对6号高炉投产以来纯水密闭循环冷却系统的运行状况进行总结。 相似文献
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文章指出了包钢6#炉软水密闭循环冷却系统在生产运行中存在的问题,通过调整运行参数、确定水量和水温差的控制范围、选择合理的水质,为高炉的稳定、顺行、长寿奠定了基础并取得良好的经济效益。 相似文献
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通过对马钢2#500m^3高炉循环冷却水实际运行、控制情况的分析,总结了高炉循环冷却水在运行过程中水质稳定的运行管理在线监测与控制,以及系统杀生的过程管理等,分析了系统存在运行管理中的不足。采取措施提高高炉循环冷却水在线运行控制的效果与水平,为高炉的稳定运行提供了良好的外部环境。 相似文献
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对高炉冷却水循环系统运行中丰承的问题进行调查分析并提出解决问题的方案,提高了系统的安全性和经济性。 相似文献
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高炉炼铁的生产过程中,冷却设备所使用的冷却水由于压力高、流量大,水质要求较高,密封装置极易损坏漏水;管道长期运行受到腐蚀,焊缝、砂眼、断裂引起漏水;闭路循环系统多处需要定期排污.冷却设备破损向高炉内漏水,影响炉况及操作.因此正确分析补水原因,对高炉长寿和生产操作、维护极其重要. 相似文献
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宝钢3座高炉持续高强度冶炼、高煤比生产,原设计炉体冷却水量已不能满足各高炉冷却需要,随着炉龄增加,冷却器破损数、炉皮发红现象增多,影响高炉的长寿。通过高炉大修和高炉冷却系统的在线改造,增加炉体冷却板、冷却壁的冷却水量,提高水压,改善循环水水质,强化对炉体的冷却,起到了良好效果。 相似文献
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提高高炉清循环冷却水系统浓缩倍数的对策研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对宝钢1号高炉清循环冷却水系统的质能平衡测试和理论分析计算,找出了清循环水系统浓缩倍数偏低的真正原因,并提出了相应的技术措施,所做工作对同类系统有重要的指导意义。 相似文献