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不对应起动重合闸的动作逻辑对跳闸位置开入依赖性强,部分保护装置只判断跳闸位置,不判断合闸位置.运行经验表明,在控制回路断线情况下,满足不对应起动重合闸的动作判据,缺乏相应的闭锁,将会导致重合闸误动作.从保护逻辑和回路接线两方面对一起重合闸误动作实例进行综合分析,提出了加入控制回路断线闭锁重合闸的改进措施. 相似文献
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1 L FCB保护及 TRS重合闸简介深圳妈湾发电总厂在 4回 2 2 0 k V线路上配置了英国 GEC公司生产的 LFCB— 1 0 2数字电流差动保护 ,重合闸装置选用的是美国 GE公司生产的TRS— 1 0 0 0定型产品。根据我国 2 2 0 k V~ 50 0 k V电网继电保护装置运行整定规程 ,投产时 LFCB分相电流差动保护的逻辑方式按以下方式整定 :1跳闸方式整定为单相跳闸方式 (单相故障跳单相 ,相间故障跳三相 ) ;2闭锁重合闸方式整定为允许联跳或三相跳闸闭锁重合闸。TRS— 1 0 0 0重合闸装置选用单相重合方式 :单相故障启动重合闸 ;相间故障闭锁重合闸 ,重… 相似文献
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本文对无并联电抗器补偿的线路三相跳闸后的自适应分相重合闸原理及实现方法进行了研究,根据线路一端一相合闸后线路侧的电压状态,提出了自适应分相重合闸的实用判据,从而可在合闸前预测出故障是瞬时性的还是永久性的。仿真结果表明,文中提出的自适应分相重合闸原理及实用判据是正确的、可行的 相似文献
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分析了220KV黄芳甲乙线近两年几次特殊重合闸拒动事故的原因,指出是由于WXB-11,WXB-15型保护重合间插件的选相元件误选相所致。该类型保护重合闸插件在特殊重合闸方式下,当线路发生单相大短路电流故障时,选相元件容易发生误选相,对解决的措施进行了探讨,提出根据本地区的电网实际情况将重合闸插件的零序补偿系数定值设置及零的改进方法。 相似文献
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在大接地电流系统中,线路如果发生单相接地故障,可采用零序过电流保护切除故障,并起动重合闸,在一定条件下进行一次重合,即:零序保护判别故障后,将信号通过重合闸回路的端子送给重合闸,由它的出口动作跳闸。然而,通过不同的端子,重合闸将表现不同的功能。重合闸现有4个端子,分别表示为N、M、R、Q 端,其中:N 端接本线和相邻线非全相运行时不会误动作的保护;M 端接本线非全相运行时会误动作需加以闭锁的保护;R 端接入不需要起动重合闸的保护;Q 端接入不论何种故障时都必须切除三相,进行三相重合的保护。零序保护一般有4个动作段,每一个动作段都可以与重合闸4个端子中的任 相似文献
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基于按相重合闸的概念,提出了同杆并架平行双回线路按相自动重合闸的新方案。文中首先分析了平行双回线路自动重合闸的特点和不利因素;在此基础上,设计了平行双回线路按相重合闸新方案。新方案根据故障类型的不同采取了不同的跳闸策略,尽可能地保证了双回线故障后能够有一回线继续正常运行;并且给出了重合闸振荡平息后的处理措施。该方案既增强了故障持续期间平行双回线两侧系统之间的联系,又减轻了重合于永久性故障的冲击问题。 相似文献
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同杆平行双回线路按相重合闸新方案 总被引:3,自引:0,他引:3
基于按相重合闸的概念,提出了同杆并架平行双回线路按相自动重合闸的新方案.文中首先分析了平行双回线路自动重合闸的特点和不利因素;在此基础上,设计了平行双回线路按相重合闸新方案.新方案根据故障类型的不同采取了不同的跳闸策略,尽可能地保证了双回线故障后能够有一回线继续正常运行;并且给出了重合闸振荡平息后的处理措施.该方案既增强了故障持续期间平行双回线两侧系统之间的联系,又减轻了重合于永久性故障的冲击问题. 相似文献
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发电厂送出线重合闸时机的优选与捕捉 总被引:11,自引:0,他引:11
在超高压电力系统中广泛采用三相和单相重合闸来提高电力系统的稳定性,传统的超高压输电线路重合闸采用继电保护跳闸经固定延时起动断路器再次重合的方法,对于瞬时性故障重合成功,但可能造成由于再次重合冲击使摇摆幅度暂时增大,对于永久性故障由于故障的再次冲击可能使电力系统失步。本文经理论分析和仿真计算后提出,对于不同的故障条件存在最佳重合时机,文中给出了优化重合闸的实现方法,经模拟仿真表明,重合时机捉捕正确, 相似文献
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我局110kV梯面站于1997年投产,该站位于我市东北部山区,该地区有丰富的小水电资源。目前,小水电以10kV电压等级集中在梯面站几条10kV馈电线上网,总装机容量为1600kW,而该站平均负荷为1200kW。梯面站以220kV田心站的110kV田梯线为电源,见系统图1。由于田梯线经过的地区多为山区、丘陵,部分地区雷害较严重,从1997年到1999年,田梯线单相接地引起跳闸共计7次,田梯线故障全部为单相接地,重合闸多次拒动,而田梯线田心侧保护为WXB_11C型微机线路保护,重合闸方式按“检无压方式”投入,由于多次事故跳闸,重合闸拒动,导致110kV梯面站短时失压,需值班人员强送。在研究重合闸拒动的原因时,我从两方面着手,首先,检查田梯线田心侧保护装置的开关操作回路、开关量输入回路、输出回路、重合闸启动回路是否正常,线路抽取电压相别等。将田梯线间隔转至检修状态,对装置重合闸功能进行试验,试验结果证明不对应启动重合闸回路、重合闸出口回路均正常。其次,对田梯线重合闸定值进行复核,定值整定计算正确。我局的其他110kV线路的重合闸时间均为1s,从田梯线重合闸拒动的原因分析,可能是由于小电源反送,造成线路侧“有压”,系统难以同期合闸,将重合闸时间延长,使小电源的电压衰减后,重合闸应能动作。于是,将田梯线的重合闸时间整定为4s。运行一段时间后,田梯线的几次故障,重合闸仍然拒动。 相似文献
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准确有效的选相元件是高压输电线路采用单相自动重合闸的前提。该文通过分析目前微机保护中选相元件的不足,提出了电压电流突变量选相元件、电压电流序分量选相元件结合阻抗元件、方向元件以及瞬时值判断元件相结合的复合选相元件,能够准确地判断故障类型及故障相别。大量的PSCAD仿真表明其较好的准确性,是高压线路实现单相重合闸较为理想的选相元件。 相似文献