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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 525 毫秒
1.
杨峻青 《工业炉》1998,20(2):14-15,19
安钢轧钢加热炉烟气余热利用系统走过了从采用废热锅炉到采用高效空气、煤气预热器的发展过程。利用烟气余热,使空气预热温度在350-450℃,煤气预热温度在150-250℃,节约能源25%-30%,这一技术在安钢得到了普遍的推广和应用。  相似文献   

2.
高炉热风炉余热回装置是钢铁工业的重要节能措施,本文介绍了武钢5号高热风炉余热回收装置调试。该系统运行可靠,操作灵敏,正式投运后热风炉余热得到回收应用,助燃空气与煤气可预热到140℃,改善了热风炉燃烧工况,拱顶温度可提高60-80℃,热风温可提高30-50℃可节约煤气8%-12.5%,这对武钢节能降耗有重要意义。  相似文献   

3.
介绍了南通钢铁公司轧钢厂加热炉油气混烧改造以来存在的问题,提出了将烟气余热利用系统由空气、煤气双预热改为空气二次预热的技术方案。充分利用了烟气余热,使空气预热温度达650℃左右,烟气余热回收75%左右,提高了加热炉的能源利用率。目前系统运行稳定,吨钢油耗明显降低,取得了较好的经济效益,每年节省的重油价值达925万元。  相似文献   

4.
夏锋  刘圣 《炼铁》2011,(5):54-56
对几种典型的利用烟气余热回收技术的预热工艺流程进行了阐述,认为通过提高烟气温度来提高空、煤气预热温度的方式,能实现1200℃以上风温。  相似文献   

5.
为提高热风炉理论燃烧温度,提高风温,利用热风炉烟气余热顶热助燃空气,是高炉增产节焦、降耗节能的重要措施。热风炉烟气余热利用技术已在济钢多座高炉上采用,该措施在技术上可行,可将助燃空气预热至180-200℃,工艺布置简单易行,投资少,效益显著。  相似文献   

6.
京唐炼铁余热余能占炼铁工序能耗的60%左右,分布于热风炉、高炉煤气除尘、炉前除尘、渣处理和高炉本体冷却水等系统。重点分析现有工艺技术流程,通过高炉煤气回收、干式TRT和热风炉烟气预热空煤气及制粉三项利用技术,已实现炼铁主要余热余能回收80.8%,指出热风炉烟气和高炉煤气物理显热利用率仅为30%~40%,还有待进一步提高。同时,以末端温度为基础分析了各项低品位余热潜力尚有65.9kgce/t,并提出有效利用放散高炉煤气、热风炉烟气和冲渣水余热等措施和建议,为余热梯级回收和合理高效利用提供依据。  相似文献   

7.
利用实用新型专利技术对管式炉、导热油炉进行余热利用改造,对烟气余热进行回收利用,降低排烟温度,达到节能的目的。改造后,管式炉废气排放温度由364℃下降到204℃,明显减少了废气带走的热量,煤气燃烧完全,废气含氧量从原先的高于10%下降至4.8%,热效率提升8.6%。改造后的导热油炉高温尾气预热助燃空气,排放温度由280~320℃降低至139℃,导热油炉的热效率提升了5.7%,煤气单耗由827.51 m3/t下降到了730.31 m3/t。  相似文献   

8.
介绍了某钢铁企业热风炉烟气的余热资源情况。通过整体规划及优化,对所有高炉热风炉的中低温烟气余热做到了全部合理利用。其中热风总发生量的10%用作喷煤制粉干燥气;采用整体式换热器或分体式换热器来预热助燃空气和煤气均能满足生产需要;利用热风炉烟气余热生产洗浴热水是烟气余热的第三种方式,可根据企业实际情况来选择利用热风炉烟气余热满足不同生产需要。  相似文献   

9.
烧结余热梯级利用及脱硫脱硝一站式解决方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合某钢铁厂430 m2烧结机及环冷机的烟气气氛和温度分布情况,提出烧结烟气的脱硝-余热利用-脱硫一站式解决方案。根据烧结烟气的气氛和温度将烧结烟气划分成3部分:非脱硫脱硝系烟气(115℃)、脱硫脱硝系烟气(86℃)和脱硫系烟气(360℃)。其工艺流程为,首先利用冷却机中温段热空气(150℃)和脱硫系烟气以及其他外部热源对脱硫脱硝系烟气进行加热,使脱硫脱硝系温度达到270~320℃后进入脱硝装置,采用低温NH3-SCR法进行脱硝;其次将270~320℃已脱硝的烟气通入余热锅炉内生产蒸汽,产生的蒸汽一部分用于烧结矿料的预热,其余部分并入蒸汽管网;然后将160℃的锅炉尾部烟气与换热后的脱硫系烟气通入浓缩塔中,与来自脱硫塔的硫酸铵溶液接触换热,烟气冷却至最佳脱硫温度70~80℃后进入脱硫塔内,采用湿式氨法脱硫技术进行脱硫,与此同时硫酸铵溶液因水分的蒸发而浓缩,烟气的余热进一步得到有效利用。本工艺可使烧结系统烟气的余热得到最大限度的回收以及烟气排放得到有效控制。  相似文献   

10.
通过在焦油装置管式炉对流段增加一段焦油管,对燃烧器进行改造,利用高温烟气余热预热助燃空气,降低了烟气排放温度;在管式炉煤气燃烧器对流段增加11根炉管提高了管式炉的热效率,煤气耗量明显降低,由改造前的883 m3/h降到729 m3/h,降低了装置的能源消耗。废气排放温度从原先的364℃下降到204℃,明显减小了废气带走的热量。煤气燃烧完全,废气含氧量从原先的高于10%下降至4.8%,管式炉热效率明显升高,由原先的76.4%升高到85.0%。  相似文献   

11.
通过对比双烟道双压余热锅炉与单烟道单压余热锅炉的相关参数,介绍了邯钢双烟道双压余热锅炉的优势。  相似文献   

12.
介绍了安钢实施污染减排的主要措施,分析了安钢近年环境质量的变化,提出了安钢环境保护工作的近期目标和建设环境友好型企业的远景展望.  相似文献   

13.
霍铮  王建祥 《河南冶金》1998,(4):18-19,22
根据安钢水冶钢铁公司气供应紧张,喷煤设施闲置及内燃式热内炉的改造效果,分析了球式热风炉应用于100m^3高炉的有得条件及可行性。  相似文献   

14.
介绍了宝钢股份烧结锅炉热废气综合利用情况。将一烧结锅炉热废气作为二烧结保温炉热风来源,并对保温炉进行改造。改造后,二烧结料层表面的烧结矿强度得到提高,能耗指标和成品率指标均有改善。  相似文献   

15.
分离式热管换热器在高炉热风炉上的应用与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了分离式热管换热器在高炉热风炉上的应用情况,以及设计这种换热器时要考虑的一些问题。宝钢2号高炉热风炉的应用结果表明,利用热风炉排烟余热同时预热自身烧炉用助燃空气和煤气,技术上可行,经济效益上很高.  相似文献   

16.
刘宏禄 《冶金动力》2010,(5):29-30,41
简要介绍了目前安阳钢铁公司高炉煤气干法除尘系统存在的问题及处理方法,对新上干法除尘器应注意的问题提出了建议。  相似文献   

17.
介绍了首钢迁钢公司热轧作业部一热轧加热炉使用的混合煤气热值状况,分析了煤气热值波动及其数值延迟显示对加热炉的影响,并提出了针对性的解决对策。  相似文献   

18.
赵军凯  侯健  姜林 《中国冶金》2020,30(4):69-73
分析了邯钢炼铁厂435 m2烧结机余热发电存在的问题,指出环冷机漏风率高、余热回收率低是制约余热发电系统运行效果的关键因素。通过环冷机水密封改造、上罩全密闭改造、受料点直接取热、取热点前移、余热风量优化、密封材质改进等方法,余热发电率提高25%,环冷机漏风率由35%降至5%,年新增发电量1 440万kW·h,新增创效800余万元。结果表明,强化环冷机密封,优化风量配置是提高余热发电率的重要手段。  相似文献   

19.
姚桐  陈旋  刘拥军  曹世杰  高阳 《钢铁》2001,36(2):1-3,7
回顾了安钢烧结的发展及其主要设备的技术改造,介绍了在不同发展阶段的具体做法和经验。  相似文献   

20.
通过对宣钢烧结机余热发电项目合同能源管理(EMC)的运作模式的分析,寻找新模式下的管理方式,论述了此类项目需要注意的问题,为今后处理此类问题提供了参考。  相似文献   

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