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讨论了在转炉生产过程中炉内铜水偏心力矩的产生及其变化趋势 ,并提出了炉体在不同转角时炉内铜水偏心力矩的计算方法 相似文献
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讨论了在转炉生产过程中炉内铜水偏心力矩的产生及其变化趋势,并提出了炉体在不同转角时炉内铜水偏心力矩的计算方法。 相似文献
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浅析炼铜卧式转炉的偏心力矩 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析了炼铜卧式转炉运转中的各种偏心力矩,其中重点分析了炉体倾转出渣和倒铜水时炉内铜水偏心力矩的产生及其变化趋势,并针对转炉的特点讨论了偏心力矩的平衡。 相似文献
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宝钢1号高炉第三代炉体工艺设计主要采用了薄壁高炉,设计内型即为操作内型;炉缸内衬配置热压小块炭砖,炉缸象脚侵蚀区设铜冷却壁,炉腹下部采用三段铜冷却板过渡,炉腹至炉身下部设容易挂渣的镶砖铜冷却壁,冷却采用高压净环水与纯水密闭循环系统相结合,水系统分段串联。 相似文献
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由西德Fuchs系统技术公司设计、澳大利亚厂家制造的世界上第一座椭圆炉底出钢电弧炉(0.4572×0.5334m),已在澳大利亚Smorgon钢厂投入使用。这种新设计既能发挥偏心炉底出钢的全部优点又能克服现有的缺点。 标准偏心炉底出钢电弧炉形状复杂,需要较多的水冷板,而且入炉废钢比较低,而椭圆炉底出钢电弧炉形状简单,需要较少的水冷板,没有裙式炉 相似文献
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回转式阳极炉在阳极铜浇铸作业过程中存在铜水落差高、飞溅大、铜水温降大、浇铸结束后残余废铜多的问题。为了解决这些问题,贵溪冶炼厂设计了一种滑板出铜装置。实现了阳极炉底部出铜,大幅降低了出铜过程铜水落差、减少了废铜产出量,减少了铜二次冶炼成本。减少了燃料单耗,杜绝了铜水带渣可能,阳极板产品质量得到提升。 相似文献
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稀氧燃烧技术在铜阳极精炼炉上的应用结果表明,稀氧燃烧产生的烟气量约为煤气燃烧烟气量的22.4%,每吨阳极铜的能耗由应用前的大于88kgce降低至42kgce。稀氧燃烧技术对铜水提温较快,加速了氧化脱硫作业,炉内温度调整灵活、迅速,还原结束铜水温度达到1 190℃以上,满足阳极板正常浇铸的需要。 相似文献
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介绍富氧顶吹炼铅炉放铅口铜水套的使用,从避免铜水套损坏对生产造成的损害入手,分析铜水套的受损机理,论述铜水套材质和结构的优化方案,并说明在实际生产中的使用效果。 相似文献
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邓亲賢 《有色金属(冶炼部分)》1959,(13)
一、杂铜鼓风炉熔炼过程及熔炼产品的特点杂铜鼓风炉熔炼的炉料组成是简单的,杂铜、熔剂(少许)及高量的焦炭,并以一层焦炭一层铜料层层加入炉内底焦层上。废杂铜从炉顶慢慢下降时,经受予热而至风口中心线上方1.6~1.8公尺处开始熔化,熔化了的铜水沿底焦往下滴,并不断吸收赤热的焦炭及炉气放出的热量。铜料熔化铜水下降的过程,也正是与其中蒸气压大的金属蒸发和铜分离的过程:Zn(合金液中)→Zn(蒸气↑)Pb(合金液中)→Pb(蒸气↑) 相似文献
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针对宣钢1#高炉冷却壁和水管漏水的问题,在2012年2月、5月、8月休风期间安装了铜冷却柱,并在8月休风期间进行了造衬处理。造衬前后炉皮温度变化不大,造衬后炉皮打水量有所减少、铜冷却柱水温差略有下降。 相似文献
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针对福建三钢6号高炉的本体设计特点进行了阐述。其设计特点有:炉底炉缸以优质耐材为基础的"陶瓷杯+炭砖"复合炉底炉缸结构;炉腹、炉腰、炉身下部及铁口区域等关键部位采用铜冷却壁;带控水回路的软水密闭循环冷却系统与工业水系统相结合;完善的检测监控系统等。 相似文献
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电炉偏心炉底出钢,在70年代由联邦德国研究成功。目前电炉钢厂的发展趋向是大吨位超高功率加偏心炉底出钢——炉后处理系统(喷粉设备等)——连铸——连轧。偏心炉底出钢取消了传统的槽式出钢法,直接采用炉底出钢,具有缩短冶炼时间,降低电耗、节约电极、延长炉壳寿命等优点,大大降低了吨钢成本,是电炉炼钢工艺的一大改革。 相似文献
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