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针对聚醚酮的合成反应会产生细小固体杂质,原料、精制及干燥过程会带入灰尘等杂质,熔体挤出造粒时聚醚酮因长时间塑化和加热会产生残渣等问题,设计、建立了聚醚酮连续过滤生产装置,采用挤出机熔融、加压,再经熔体泵加压,经过高目数过滤网对其进行过滤。对装置试运行后出现的问题进行了改进,确定了适宜的操作条件,加料速度40 kg/h,挤出机加热温度375℃;出口压力12 MPa,熔体泵出口压力22~45 MPa,过滤网304材质,网块直径200 mm、网直径180 mm,网孔直径5μm,换网次数1次/h。测试结果表明,过滤后Ф5μm的颗粒杂质个数<6个/cm2,纯物料收率90.5%。 相似文献
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为了得到高纯度的聚醚酮产物,对聚醚酮过滤工艺及过滤器进行设计.结果发现适宜的操作条件为加料速度60 kg/h、挤出机末段加热温度380℃、出口压力10 MPa、熔体泵出口最大压力30 MPa,过滤网为棒式304材质;过滤后φ5 μm的颗粒杂质小于5个/cm2,纯物料收率90.5%. 相似文献
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聚醚酮的合成原料、反应合成、精制和干燥过程中,都会带入或产生细小颗粒的杂质,为满足聚醚酮的高端使用要求,需对杂质进行过滤.由于温度及压力控制系统等原因,过滤过程中会出现物料变性,控制失调、测量信号失真的现象,从而导致操作无序,无法实现预定过滤目标.将分散的温度和压力控制系统改进为计算机集中控制,选择适当的测量点和测量元件,均衡加热元件释放的热量,再配以适当的操作工具和合理的分工合作,成功地解决了聚醚酮连续过滤生产中存在的问题.改进后的现场投运检测结果表明,聚醚酮过滤后物性稳定,杂质粒度低于5μm. 相似文献
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MichaelHebert 《现代塑料》2004,(8):34-35
在挤出机的挤出过程中,熔融物料通过过滤网被输送给模具。过滤网使物料得到过滤,并能改进物料的混合效果。但是,过滤网也能使工艺过程产生波动,导致背压和熔融物料温度上升,有时还会减少产量。 相似文献
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在论述单螺杆-熔体泵串联挤出系统(SP)工作原理和工艺特点的基础上,找出影响SP系统挤出流量的2个重要因素即机筒温度和挤出机出口压力。对机筒温度系统进行结构分析和模型辨识,设计3输入3输出控制器,采取无模型自适应控制方法(MFAC)对温度进行控制;建立挤出机出口压力系统模型,在此基础上建立基于仿人智能控制(HSIC)的MFAC串级控制结构模型,并采取基于仿人智能MFA控制方法对MFAC中的惩罚因子进行修正,最后进行仿真。通过现场实测及应用,显示基于MFAC算法的SP系统挤出熔体流量精确、稳定。 相似文献
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文章总结了现阶段BOPET生产线切片熔融挤出系统装置配置的技术趋势:PET切片熔融挤出以两台单螺杆挤出机串联方式配置,以提高熔体制备能力和改善熔体质量;熔体过滤器以烧结金属纤维作为过滤介质,以延长使用周期;熔体计量泵采用平面式并联齿轮泵或斜齿齿轮泵,以改善熔体输送的脉动;熔体管径设计主要控制熔体的停留时间,压力降不作为主要考虑因素。 相似文献
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三醋酸纤维素酯在制备成棉胶液的过程中,会引入一定的杂质异物,同时纤维素酯本身溶解不彻底也会造成一定的胶点,这些异物和胶点在形成片基后会在表观表现出一定的瑕疵和缺陷,因此为消除片基中的各种表观缺陷,必须对棉胶溶液进行过滤。过滤即在外力作用下,物料通过微孔材料,达到净化或分离目的的过程。所使用的微孔材料称为过滤介质,俗称过滤材料,外力即为过滤的推动力,即泵提供的压力作用。棉胶液在泵提供的压力下经管道从过滤机框的孔里挤出来,穿过滤材,经过板上的导流槽进入过滤机后的管道输送,棉胶中的杂质被截留在滤材中形成滤饼,从而达到杂质和凝块被截留、溶液得到净化的目的。 相似文献
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熔体直纺聚酯细旦POY的工艺探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍应用Zimmer公司聚酯熔体直纺138dtex/72f、129dtex/72f等规格POY。保持增压泵出口压力12~13MPa,计量泵前压力 5MPa,熔体输送温度290~292℃;喷丝板孔径为0.20mm、长径比为2.5,纺丝温度控制在293~296℃,增加细砂量、改用高目数过滤网;侧吹风风压350Pa、风速0.40~0.50m/s、风温18~20℃;集束位置距喷丝板1100mm,距内风窗0.25m。由1道上油改为2道上油。以卷绕张力应小于0.28cN/dtex来调节丝速,超喂率1.2%~1.5%,卷绕角5.5~6.5°。 相似文献
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为研制出低成本高效过滤微滤膜,对熔体静电纺丝制备的聚丙烯(PP)纤维过滤膜进行了探究,通过改变电压、风速及温度等参数对单、双电极熔体静电纺丝进行试验,得出熔体静电纺丝双电极电纺膜性能优于单电极电纺膜的结论。采用熔体静电纺丝双电极装置制备出平均纤维直径2μm的过滤膜,验证了采用熔体静电纺丝制备高通量过滤膜的可行性,通过对比得出熔体电纺过滤膜的纯水通量是市售孔径0.45μm PP过滤膜的5倍之多,且对大于其纤维直径的微粒的截留率高达95%以上,力学性能好,可用作预过滤膜对污水进行预处理。 相似文献
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Ya Liu Bowen Cheng Na Wang Weimin Kang Weili Zhang Keqi Xing Wenjuan Yang 《应用聚合物科学杂志》2012,124(1):296-301
In this study, a new type of polypropylene (PP)/polyester (PET) bicomponent melt‐blown (bi‐MB) for filtration was developed through the melt‐blowing process with raw materials of melt‐blown (MB)‐grade PP and PET chips. The structure, porosity, and filtration performance of the bi‐MBs were tested through relevant instruments. The results show that the average fiber diameter in the bi‐MBs was 2–3.5 μm, the average pore size was 12.3–15.6 μm, and the porosity was 90–94%. The results also show that the filtration efficiency of the bi‐MBs was much higher than that of monocomponent PP MBs. It reached the highest value of 97.34% when the PP/PET ratio was 50/50 and could be used as high‐performance filter media. © 2011 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci, 2012 相似文献