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KOH对低阶煤在超临界水中制取富氢气体的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
以超临界水介质中低阶煤制取富氢气体为目的,利用120 ml小型间歇反应装置,在KOH/煤为0.7%~10%(质量)、温度400~650℃、压力12~30 MPa、停留时间0~30 min的范围内,考察了KOH催化下操作参数对小龙潭褐煤反应特性的影响。结果表明,随着KOH/煤质量比的增加,煤转化率和气体产率升高。KOH/煤质量比为10%时,气相产物中H_2百分含量增加一倍,H_2产率提高1.7倍。升高反应温度可以使KOH的催化作用更显著。对比氮气气氛和超临界水中煤催化热解反应发现,反应温度为600℃时,添加相同量的KOH催化剂,氮气气氛下煤转化率升高4.4%(质量),SCW条件下煤转化率升高7.8%(质量),说明超临界水反应环境下KOH的催化作用更加明显。提高反应压力可以促使煤转化率和气体产率升高。与KOH添加量和温度相比,停留时间对H_2产率的影响较小,随着停留时间的延长,CH_4产率略有增加。 相似文献
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采用240 L/d的连续式超临界水氧化(SCWO)装置对鲁奇炉气化废水进行试验研究,通过实验室设计的高压连续加氧系统和在线温度测量装置,系统研究了废水的反应温度、停留时间、质量浓度等对废水COD、NH3-N和挥发酚去除率的影响,并对氧化自热过程进行了初步探索。结果表明:升高温度和延长反应时间均可促进废水中有机物的分解;随着废水质量浓度的升高,COD去除率增加而挥发酚和NH3-N的去除率有所下降;当温度超过500℃、压力23 MPa、停留时间为68 s时,经处理的废水COD、NH3-N和挥发酚去除率均超过了99.8%。通过高质量浓度鲁奇废水的氧化试验,证明在现有的试验装置上实现过程自热操作是可行的,为过程开发和放大提供基础数据。 相似文献
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采用间歇式超临界水气化装置对泥煤进行气化实验,系统研究了催化剂、反应温度、反应时间对泥煤气化效果的影响。结果表明:四种催化剂均可将煤转化率从79%提高到95%以上,其中以KOH为催化剂时H_2和CH_4的产率最高,分别达到了422mL/(g daf coal)和184 mL/(g daf coal)。在催化剂存在条件下,温度升高和延长反应时间均可促进H_2和CH_4的生成。温度650℃时CH_4产率是550℃时的2.6倍。当停留时间达到30 min时,H_2和CH_4的产率分别达到了555 ml/(g daf coal)和212 ml/(g daf coal)。 相似文献
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利用小型间歇超临界水反应器,在温度650℃、压力30 MPa和停留时间5 min的条件下,考察了Ca基吸收剂再生-吸附次数对小龙潭褐煤制氢过程的影响.结果表明,Ca/C摩尔比为0.42时,循环使用5次后气相中CO2含量由4.7%增至16.6%,H2产率由373.7 mL/g降至295.4 mL/g,CaO的利用率由76.4%降至55.8%.Ca/C摩尔比提高到0.7时,CO2趋于完全固定,随着循环次数的增加气相产物的组成和产率变化不大,循环使用7次后,H2含量维持在55%左右,CaO利用率保持在50%左右.在Ca/C摩尔比为0.42时,采用粒径小于75 μm的细粒径CaO,初次使用时CaO利用率为82.9%,H2产率为429 mL/g,循环使用5次后CaO利用率为72%,H2产率为34l mL/g.考虑到提高Ca/C摩尔比会限制煤的处理量,降低CaO的粒径可能是保持CaO吸附性能和催化活性的选择之一. 相似文献