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《中国石油和化工标准与质量》2017,(21):11-12
工艺舱(包括闭排舱、撇油舱)内的污油水乳化严重、成分复杂、杂质含量较高、温度相对较低,按照原处理模式将污油水直接打回生产工艺系统重新处理,导致破乳剂部分失效、三相分离器工作不稳定,致使油水处理后下舱原油含水率超标、生产污水含油率高。通过流程优化改造,充分利用FPSO货油装载规律,利用连通器原理,将闭排舱、撇油舱内的污油水自流至液位较低的污油水舱或货油舱,从而避免了对原生产处理系统的影响,同时减少了污油泵、扫舱泵运转时间,取得了良好的效果。 相似文献
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针对塔河油田三号联合站酸性气特点和硫磺回收工艺现状,研制了新型硫磺回收脱硫剂,效果优于国外同类产品。现场应用期间,实现尾气硫化氢含量低于60μL/L,硫磺平均产量达1.0 t/d,年节约成本100万元,既满足生产装置要求,又降低了硫化氢的排放和对大气的污染,具有显著的经济环境效益。 相似文献
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详细介绍了国际海事组织(IMO)近年来制定的有关涂层的技术标准,即压载舱涂层性能标准、空舱涂层性能标准、涂层维护修理指南、永久检验通道(PMA)的涂层/防腐要求、油船货油舱涂层性能标准,为执行标准及制定防腐措施提供了依据。 相似文献
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范西华 《中国石油和化工标准与质量》2023,(12):114-116
在过去很长一段时期内,我国油田普遍存在着注污水开发的情况,采用注污水开发方式的油田随着开发时间的不断增加,开采出的原油及污水系统当中所含的硫化氢的含量也会不断增加,油田污水系统中的硫化氢是一种有毒气体,可以生成爆炸性混合气体,是引发火灾、爆炸等安全事故的重要诱因,同时人体吸入硫化氢气体后短时间内就会造成窒息性昏迷,严重危害人体健康,此外硫化氢还会腐蚀油田开发设备,对生态环境造成严重的影响。针对油田污水系统中的硫化氢危害,必须要采取有效方法进行防治,对油田污水系统中的硫化氢含量进行严格的监测,采取科学的方法进行控制,为油田安全生产奠定良好基础。本文首先探讨了油田污水系统中硫化氢的危害,而后提出了有效治理硫化氢危害的措施。 相似文献
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《内蒙古石油化工》2015,(19)
涠洲11-4油田原油含硫化氢原始浓度高达30000ppm,对设备和海管腐蚀严重。油田一直通过在原油中添加硫化氢去除剂,利用化学中和法来降低外输原油中的硫化氢含量,但是硫化氢去除剂添加量大,成本较高。针对这一问题,油田引进气提除硫技术,优化现场工艺流程,利用油气混合器将无硫天然气与原油充分混合,通过天然气对原油中硫化氢的气提作用,大大降低了外输原油中硫化氢浓度。原油气提除硫的成功应用,既降低了外输原油的硫化氢浓度,又减少了硫化氢去除剂注入量。通过现场应用结果表明,外输原油硫化氢浓度由500ppm降低至120ppm,硫化氢去除剂注入浓度由500ppm降低至150ppm,油田年节约硫化氢去除剂费用达420余万元。 相似文献
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丁海蛟 《中国石油和化工标准与质量》2023,(21):17-19
渤海油田是中国海上最大的油田,目前是我国国内第二大油田,也是全国第一大原油生产基地。目前,渤海油田共有4艘FPSO(FloatingProductionStorageandOffloading)在役,且投产服役年限均超过15年,由于受海洋气候及工作条件等因素影响,腐蚀是其失效主要因素之一,其中某FPSO已出现大舱腐蚀泄漏故障,且随着时间推移不断恶化,大舱腐蚀治理迫在眉睫。根据渤海油田七年行动计划及“十四五”生产规划,4艘FPSO安全稳定运行是其完成油气产量、经济效益目标重要保障,因此FPSO在生产状态完成大舱腐蚀治理是一个重大课题。本文针对渤海油田某FPSO在生产状态开展舱室维修为例,结合维修过程中遇到的困难、不足进行总结分析,并对治理提效方法进行探索,试图为后期舱室持续治理及国内外FPSO同工况维修保养提供经验借鉴。 相似文献