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1.
贵冶闪速炉余热锅炉辐射部改造 总被引:2,自引:2,他引:0
三期改造后,闪速炉余热锅炉辐射部出现了烟尘粘结,影响了闪速炉的正常作业。贵冶参考余热锅炉对流部的改造经验,利用2005年和2007年年度大修时机,对辐射部进行了两次改造,取得了良好的效果。 相似文献
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陈先斌 《有色金属(冶炼部分)》2005,(1):43-45
随着贵冶三期挖潜改造工程的实施,余热锅炉对流部入口出现了烟尘粘结,严重影响了闪速炉的正常作业,利用2003年年度大修时机,对闪速炉余热锅炉进行了相应的改造,取得了很好的效果。 相似文献
3.
为解决贵溪冶炼厂三期改造完成后闪速炉余热锅炉烟尘粘结问题,用新设计的带有弹性振打清灰装置的对流管束取代原有的凝渣管屏和对流管束,改造完成后,运行状况良好。 相似文献
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曾达云 《有色冶金设计与研究》1995,16(4):57-62
防止锅炉腐蚀,烟尘的粘结堵塞及磨损是闪速炉会热锅炉设计成功与否的关键,本文简要介绍日本川崎及芬兰奥斯龙铜闪速炉余热锅炉的结构特点并进行分析,总结出防止锅炉腐蚀,烟尘粘结及磨损方面的设计经验与体会。 相似文献
5.
闪速炉余热锅炉在熔炼车间工艺流程中具有不可替代的作用,其日常检修作业量大且影响生产。因此贵冶拟在2010年二系统年修期间对被大块砸坏部位进行全面检修,并对辐射部、对流部局部进行改造。根据贵冶二系统闪速炉余热锅炉改造完善技术要求,对吊装、集箱组装、焊接、压力试验等施工重点质量控制点进行分析,保证了完善改造工程如期完成。 相似文献
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铜冶炼厂余热锅炉烟尘处理方法的论述 总被引:1,自引:0,他引:1
胡俊 《有色冶金设计与研究》2014,(1):18-19
主要介绍铜冶炼厂闪速炉余热锅炉烟尘的收集及输送工艺方法,分析两种常用烟尘处理方法的优缺点,为铜冶炼厂对余热锅炉烟尘的处理工艺选择和设计提供参考。 相似文献
8.
闪速炉锅炉烟灰清除剂应用研究 总被引:2,自引:1,他引:1
闪速炉余热锅炉是闪速熔炼工艺中的关键设备之一,由于闪速炉烟气具有烟气温度高、含尘量大的特点,因此闪速炉余热锅炉的运行始终面临着三个问题:烟尘的粘结、受热面的磨损和低温腐蚀。金隆公司在产能不断增加的过程中,遇到闪速炉锅炉结块严重,不得不定期停炉放炮清理的难题,严重影响了生产的正常进行,在尚未进行锅炉彻底改造的期间,金隆公司联合安徽和美公司进行了锅炉加药实验研究,在逐步改进产品配方和加入方式的研究中,使放炮清理周期由50d以内,增加到200d以上,基本保证了生产的正常运行,而且清理的难度大幅度降低,减轻了工人的劳动强度。 相似文献
9.
在目前铜精矿品质日益复杂的情况下,为了适应工厂长周期生产需要以及满足国家节能环保的要求,贵溪冶炼厂对一系统闪速炉余热锅炉进行了改造。改造取消了高能耗的吹灰器且在辐射部增设了水冷烟气挡板,以合理分配余热锅炉的炉水循环流量。改造后,闪速炉余热锅炉运行状况良好,达到了预期目的。 相似文献
10.
铜冶炼闪速炉余热锅炉辐射室的仿真与优化 总被引:2,自引:0,他引:2
针对闪速炉余热锅炉辐射室,利用计算流体力学软件Fluent对余热锅炉内流场和温度场的分布进行数值模拟,为研究余热锅炉内的传热与传质提供了理论依据,并以此为基础对余热锅炉进行结构优化。 相似文献
11.
降低烟灰粘结提高余热锅炉换热效率 总被引:1,自引:1,他引:0
余热锅炉的主要作用是对闪速熔炼产生的高温、高含尘烟气进行降温和初步收尘,生产的蒸汽输送到动力透平发电。如果锅炉的受热面积聚较多的烟灰,不但影响锅炉的换热效率,降低蒸汽产量,更会威胁到锅炉的长周期安全运行。为降低余热锅炉烟灰粘结,主要从锅炉积灰的类型及分布情况进行了分析,进而从结构形式及除灰系统等方面采取有效措施,防止并改善锅炉积灰,确保锅炉安全、高效运行。 相似文献
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周俊 《有色金属(冶炼部分)》2003,(1):17-20
铜闪速炉烟尘的硫酸盐化反应和烟气中SO3的产生主要是在废热锅炉中进行的 ,而锅炉的结灰主要与烟尘的盐化程度有关。本文从化学平衡、烟尘对SO3发生的催化作用、烟气在锅炉中的停留时间等角度 ,结合金隆闪速炉废热锅炉的生产实际 ,分析了锅炉中烟尘盐化和SO3生成反应的影响因素 ,进一步分析了金隆闪速炉锅炉结灰、SO3发生率升高的原因 ,提出了减少锅炉结灰、降低SO3发生率的措施 相似文献
14.
一种高效的余热锅炉弹性振打除灰机 总被引:1,自引:0,他引:1
对锅炉特别是有色冶金系统的余热锅炉而言,积灰是不可避免的。因此,只有选择合适的除灰装置,余热锅炉才能高效、安全、经济地运行。本文介绍一种高效的余热锅炉弹性振打除灰机,具有一定的推广价值。 相似文献
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闪速熔炼产生的烟尘含有大量腐蚀气体,如果处理不当,会对余热锅炉的换热面产生低温腐蚀。本文从低温腐蚀形成的机理,阐述了产生低温腐蚀的原因,并结合实际工程,分析设计中如何有效防止低温腐蚀、降低SO3发生率,从而提高余热锅炉的使用寿命。 相似文献
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除尘系统以余热锅炉为核心,通过50t电炉第4孔将高温烟气从烟道吸出,经烟道进入燃烧沉降室,CO等可燃物燃烧、大颗粒沉降后进入余热锅炉,经热交换烟气温度降到150℃,之后进入除尘器净化,由风机排入大气。使用过程中解决了热管在线清灰、蓄热器能量平衡等一系列核心技术问题,特别是冲击波吹灰技术,从根本上解决了热管在线清灰,保证热管清洁。实现了除尘及除尘烟气热量的循环再利用和清洁生产,系统产蒸汽20t/h,年效益2000万元。 相似文献