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张宇 《勘探地球物理进展》2015,(2):32-36
新海27块为一厚层状边底水普通稠油油藏,2004年针对直井开发所暴露出的底水锥进严重、产量递减快等突出矛盾,开展了水平井二次开发试验及推广,整体部署并投产水平井33口,使断块年产油由1×104t上升至12×104t,被评为股份公司二次开发示范区块。随着二次开发的不断深入,33口基础井网水平井含水逐渐上升,由81.7%上升到94.4%,产量逐渐下降,日产油由327 t降至182 t,年递减22%,稳产形势十分严峻。针对这一问题,综合运用三老资料复查、储层测井二次评价、井震结合储层精细描述以及水平井部署技术界限研究等手段,系统开展了增储、建产、低效水平井治理一体化稳产技术对策研究,区块新增石油地质储量464×104t,扩大部署水平井39口,已实施21口,治理低效水平井3口,新增日产油能力312 t,实现了年产油8×104t连续稳产8年。 相似文献
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双北低渗油藏开发实践 总被引:1,自引:1,他引:0
针对双北低渗油田采出程度低,采油速度低的实际情况,在总结油藏存在如井网不完善,注入水水质差等问题的基础上,采取了相应的完善井网,改善水质,高压注水,下电泵强采等措施,使该块的日产油由1998年底的31t上升到目前的75t,采油速度由0.08%提高到0.34%,效果比较显著,对同类型油藏的开发具有借鉴意义。 相似文献
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针对深层特稠油油藏吞吐开发后期呈现出的油层压力低、井况复杂、出砂严重、措施井排水期长、产油量低、吞吐效果差和停产井多等问题,开展了吞吐后期提高单井产量综合技术的研究与应用。这些技术主要包括螺杆泵冷采、套损井修复、化学辅助吞吐增油和几种防砂技术。通过对洼38块特稠油油藏开展提高单井产量综合技术研究与应用后,与2005年12月相比日增油63 t,平均单井日产油提高了0.27 t,油田年吞吐油汽比由0.29上升到0.32,综合递减由18.94%下降到3.07%,老井自然递减由45.38%下降到11.47%,冲砂检泵作业由原来的328井次减少到131井次,检泵周期由210 d延长到342 d,使洼38块连续5 a日产油保持在500 t以上。 相似文献
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在玉门油田分公司协助参与睛 ,由中国石油物探局承担的玉门油田柳沟庄、鸭儿峡地区储层预测 ,获得重大成果。从1 999年 1 2月到 2 0 0 0年 7月底 ,这两个地区有 7口探井相继喜喷工业油流 ,预测成功率达 1 0 0 %。其中 ,隆 4井日产油 1 0 1立方米 ,隆 1 0 2井日产油 42 .5立方米 ,柳 5井 (老井侧钻改造 )日产稠油 1 5立方米 ,柳 4井 (试油尚未结束 )仅射开一层综合解释差油层日产油 30立方米左右 ,鸭 91 8井、鸭 92 1井日产油均为 1 0吨 ,鸭 92 2井日产油 5吨。鸭儿峡油田是我国第一个古潜山油田。专家认为 ,这个古潜山洞缝中有油 ,然而前山… 相似文献
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随着油田开发的深入,永安油田永7块、永25块、永21块部分油井含水上升和产澈置下降,近年来出现了部分低产低效井及停产井。而低产低效井已占开井总数的25%,且日产油水平远低于摹均单井日产油。为此,对永安油田进行了油井低效原因剖析,筛选有潜力井进行综合治理,制定有效的预防措施,对进一步提高储量动用程度和油田采收率有着重要意义。 相似文献
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1.开发现状 孤岛油田南区渤64断决于1973年7月投入开发,到1976年11月为弹性开发阶段,1976年12月投入注水开发,目前已经进入特高含水开发期,井网为南部反七点面积注采井网,北部为行列注采井网。目前断块有油井64口,开井52口,停产井12口。单元日产液水平2977t,日产油水平225t,综合含水92.4%,平均动液面433m,累计采油341.3×10~4t,采出程度27.3%,可采储量采出程度68.8%。注水井24口,开井15口,日注水平2755m~3,累积注水1365.4×10m~3。平均地层总压降1.6MPa。 相似文献
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单12块内源微生物驱油试验是胜利油田采油院微生物研究中心2004年承担的国家级课题和管理局重大先导试验项目。截至2004年底,试验区3口油井均见到了明显的降水增油效果。其中单12—6井日产油从10t上升到15t,其余2口井含水从98%下降到90%,整个区块日产油上升到20t以上。 相似文献
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根据乐安油田草南评价Ⅰ区蒸汽驱注采连通慢、汽驱未见效期长、蒸汽驱受效较为缓和、井组问汽驱效果差异大及蒸汽驱驱替方式以热水驱为主等开采特征,提出了改善蒸汽驱开发效果的措施:汽驱初期加大整个评价Ⅰ区的提液力度,使采注比趋于合理;在优先保证汽驱注汽量的情况下,强化汽驱井组的吞吐引效;调整采油井工作参数。暂关高含水井,提高热能利用率;加强动态监测工作,为综合调整提供依据。采取这些措施后.整个区块的注采关系趋于合理,改善了注采井间的矛盾,使评价I区汽驱的日产油水平由低谷期的79t/d上升到217t/d,汽驱效果得到很大改善。 相似文献
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《吐哈油气》2010,(1)
<正>2010年3月2日,条17井转抽生产,目前稳定日产液12.5 m~3,日产油10.6 t。条17井是部署在石板墩构造带三塘泉1号构造上的一口预探井。该井由华北50519队承钻,设计井深4 150 m,2009年4月7日开钻,9月30日完钻。2009年底,由吐哈油田公司勘探事业部负责,华北试油一队对石炭系卡拉岗组试油,日产液1.3 m~3,产油0.1 t,试油结论为低产油层。后来对二叠系条湖组试油,最高日产液12.2 m~3,日产油10.4 t,不含水,最低日产液0.9 m~3,日产油0.8 t,不含水。技术人员认为,条17井钻探的目的主要是落实石板墩构造带三塘泉构造带石炭系卡拉岗组的含油性,在落实石炭系的同时对二叠 相似文献
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本刊讯轮南油田开发已历时年 先后研究成功了深层注水开发气举采油电泵采油等新工艺技术 实现了油田高产高效开发。该油田连续年稳产万t 远远超过原开发方案中稳产~年的工作目标。到年月底 轮南油田平均单井日产原油仍达到t 是全国陆上油田平均单井日产量.t的倍 创出全国油田深层开发的一流水平。 《石油钻探技术》2001,29(3):12
本刊讯 轮南油田开发已历时 9年 ,先后研究成功了深层注水开发、气举采油、电泵采油等新工艺技术 ,实现了油田高产高效开发。该油田连续 8年稳产 10 0万 t,远远超过原开发方案中稳产 3~ 5年的工作目标。到 2 0 0 1年 4月底 ,轮南油田平均单井日产原油仍达到 45 t,是全国陆上油田平均单井日产量 4.4t的 10倍 ,创出全国油田深层开发的一流水平轮南油田创全国深层开发一流水平@吴月先 相似文献
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