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采用均匀设计的试验方法对某炼钢厂的钢包喂丝工艺进行了优化。研究表明:试验条件下,较低的喂丝速度和较大的喂丝量有利于喂丝后钢水中钙的回收率ηCa的提高;喂丝量和钢水温度对连铸中间包内钢水的总钙含量Σ[Ca]TD具有正面影响,喂丝后钢水的停留时间和喂丝前钢水的含硫量对η[Ca]TD则有负面影响。研究还给出了连铸中间包内钢水中总钙含量η[Ca]TD的的预报方程。 相似文献
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柳钢电炉炼钢厂1994年起方地坯连铸的钢水进行喂Si-Ca合金芯线处理,处理后,钢水流动性明显好转,因钢水粘造成的结瘤率由6%下降于1.8%,既提高了连铸机生产效率,又改善了钢材性能,取得了良好效果。 相似文献
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本文通过对采用硅钙钡合金总线处理连铸钢水的工艺技术及效果的研究,取得了较为合理的工艺参数,并获得良好的冶金效果,为马钢二钢厂全连铸生产提供了一种更为有效的炉外精炼手段,经济效益显著。 相似文献
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通过电转炉控制终点碳、LF炉低氧白渣、VD后喂线顺序、喂线量精准控制,实现了钢水连浇过程无水口结瘤现象,避免了钢水流动性不好造成的连铸断浇。 相似文献
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采用灰色联联度分析方法了某炼钢厂喂丝工艺参数中影响喂丝后钢中钙的回收率以及连铸中间包中钢水含钙水平的重要因素。研究表明,喂丝工艺参数和钢水条件, 相似文献
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连铸钢水喂硅钙芯线工艺及效果 总被引:1,自引:0,他引:1
本文阐述在转炉35t 钢包中喂硅钙芯线处理连铸钢水的试验情况,并着重对喂线工艺和喂线效果进行了分析。试验结果表明,对于脱氧、脱硫、改善钢水浇注性能,提高钢质均取得明显效果。 相似文献
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针对天铁热轧连铸钢水增氮量过高的现象,通过对连铸浇注过程进行分析探讨,找出了连铸工序钢水增氮量过高的原因.通过对连铸工序生产工艺、设备、耐材等方面进行改进,解决了钢水增氮量过大的问题,将连铸工序钢水增氮控制在5× 10-6以内,满足了高级别钢种对钢水质量的要求,为今后开发生产高附加值产品创造了条件. 相似文献
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随着钢铁工业的迅速发展和连铸比的迅速提高,钢水炉外处理已日益采用,在“炼钢——炉外处理——连铸”三位一体的生产技术中,炉外处理起着桥梁作用,成为整个工序不可缺少的重要环节,近年来,安钢第一炼钢厂在6t转炉上开发采用了12t钢包喂硅钙芯线(下称喂线)工艺,同时推广应用了钢包吹氩等相关的技术,取得了良好效果,对提高连铸生产率也起到了较大作用。 相似文献
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武钢二炼钢提高钢包底吹氩吹成率的实践1前言武钢二炼钢厂是一个转炉全连铸炼钢厂,要求100%的钢水经过炉外精炼后再进行连铸烧钢,以保证浇铸顺利和铸坯质量。目前有78%的钢水是通过吹氩处理后再连铸浇钢的。与顶吹氩相比,底吹氩具有吹氩量大,有利于夹杂物的富... 相似文献
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周春泉 《金属材料与冶金工程》1996,(1):8-14
研究了“电炉—钢包精炼炉—连铸”工艺中电炉钢水的脱碳量,氧化期终点碳的控制、出钢过程中硅—铝—铁加入量对LF炉钢水全氧含量的影响,同时也研究了LF炉的渣量和碱度、精炼时间、终点脱氧制度等操作对LF炉精炼后钢水全氧含量的影响。 相似文献
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通过对攀钢全连铸投产前板坯连铸钢水过程温度变化规律及其影响因素的调查分析,建立了全连铸条件下钢水过程温度控制制度,并根据现场应用效果及存在的问题,对其进行了优化和完善。 相似文献
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介绍了稀土元素的性质及稀土在钢水中脱氧、脱硫及夹杂物变性处理的作用机理,着重介绍了结晶器喂稀土丝工艺及相关的稀土丝加入量、喂丝速度、喂丝位置的确定方法。比较认为,双侧喂丝工艺比单侧喂丝工艺铸坯中稀土元素分布更加均匀。介绍了结晶器喂稀土丝技术对连铸保护渣的影响和要求。 相似文献
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本介绍了涟钢薄板坯连铸连轧生产线的工艺流程、设备参数和电气自动控制系统,同时简要介绍连铸连轧生产线对钢水、钢水供应的要求。 相似文献