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何启光 《机械工人(冷加工)》1980,(11)
大直径深孔油缸的加工是一项比较复杂的技术难关。在生产实践中,我厂三金工车间根据普通车床用浮动镗刀加工深孔油缸的原理,在四米立车上改革了一套简单工具(附图),利用浮动镗刀加工孔径为φ250D_4×1600毫米,光洁度(?)8的800吨油压机缸体获得成功。加工后,孔的实际尺寸为φ250~ 0.02,椭圆度为零, 相似文献
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我厂生产的100型和105型柴油发动机是引进英国里卡多公司的产品,由于发动机设计结构所限,其缸体的加工工艺性较差。在粗镗缸体下缸孔及锪φ122平面时,需要有让刀动作,否则刀具不能通过上缸孔进入缸体内腔,致使下缸扎上端的φ122平面无法加工。上缸孔直径(在前道工序已加工成):100型为φ114.5+0.22,105型为φ117.5 0.22,下缸孔直径:110型为把φ110.58 0.22,105型为把φ115.5 0.22。本工序需要加工φ15.5 0.22孔及φ122端面。为了解决这一问题,在不改变原组合镗床的情况下,只能对镗刀杆进行重新设计,使其新镗杆能同时满… 相似文献
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提高大直径精密零件深孔加工的生产率和加工精度是深孔加工中的一项重要问题。本文通过对瑞典Sondvik深孔镗刀的结构分析,设计了两种类型的大直径深孔镗刀,并通过生产应用,取得了良好的效果。 相似文献
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机夹镗刀与焊接或镶齿硬质合金镗刀相比 ,具有可快换快调、切削效率高、加工精度稳定、经济性好等优点 ,在国外汽车生产中已广泛采用。我厂从美国FORD公司科隆发动机厂引进的EQ4 91发动机生产线中大量采用机夹可调式镗刀进行缸体缸孔、主轴承孔、缸盖凸轮轴孔等的粗、精加工。由于设计、制造等多方面的原因 ,该类刀具的国产化工作难度较大 ,但也有某些机夹镗刀品种的国产化设计和制造比较成功 ,加工缸体传动轴孔的机夹小镗刀即为其中一例。 1 刀具结构特点及工作原理1 1 刀具结构机夹小镗刀结构如图 1所示。该刀具使用三角形带… 相似文献
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针对长1000mm、直径φ45~60mm的待加工孔,设计了一种90°可转位机夹式硬质合金镗刀,其切削刃上面有直通镗刀杆的冷却润滑液的进液孔,冷却润滑液经过镗刀杆内孔可以直接进入镗削区域,带走大量的切削热。该镗孔加工可以在普通车床上完成。 相似文献
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发动机缸体作为发动机核心部件之一,缸体的加工质量直接影响着发动机的性能。而缸体曲轴孔的加工是缸体加工中极为重要的一个环节。介绍了线镗刀的基本结构、工作原理及工艺过程,对曲轴孔位置度的影响,以及三种线镗刀应用故障和解决方法。 相似文献
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郑晓春 《机械工人(冷加工)》2009,(20):32-33
小型缸体的深孔加工是在CA6140—A车床上设计了一套专用加工深孔的工具,解决了专用设备无法加工小深孔的难题,将镗、车、珩磨三道工序合为一道工序,从而提高生产效率,保证小缸体的加工精度。 相似文献
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缸体精加工对改善柴油发动机性能有显著影响,本文以缸孔底孔为例,介绍了一种半精镗-精镗复合镗刀工艺,可缩短调到时间、自动修正磨损、自动补偿误差,让缸孔底孔加工精度进一步提升.使用该工艺进行产品加工,缸孔直径满足设计要求;选择产品样件开展台架实验,结果表明缸套变形量在缸套磨损量范围之内,说明使用复合镗刀工艺进行缸体缸孔精加... 相似文献
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段宏生 《机械工人(冷加工)》1995,(10)
我厂曾遇到图1所示小直径缸体的加工,缸体长700mm,内孔φ42_0~(+0.12)mm,材料45钢,内孔表面粗糙度R_a1.6,硬度220~260HB。由于我厂镗刀头及珩磨头没有这种规格,而加工任务又急。为此,为确保图样要求,我们采用立铣刀代替铰刀精镗内孔,加工前,将立铣刀进行了几何角度刃磨修正,试铰后进 相似文献
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2009年,我公司引进两台大连产气缸体缸孔精镗床,主要用于承担L系列所有型号柴油机气缸体止口孔、缸孔精镗及缸孔孔口倒角关键工序加工。前期小批试切过程中,常出现刀架碎裂、镗刀磨损过快等异常现象,导致气缸体缸孔加工质量不易保证,并且部分柴油机气缸体不能兼顾生产,设备利用率低下。1.存在问题通过系统分析发现,原设备所带止口孔、缸孔刀架、镗刀主要存在以下几方面问题:(1)原缸孔精镗刀总成如图1所示, 相似文献
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在机械加工中,对直径φ30~φ50,较高精度的长通孔加工,特别是镗削加工,确实很有难度。由于工作需要,笔者经过很长时间的研究和实践,研制出小直径长通孔预紧镗削法。利用这种方法镗削φ30~φ50长通孔,达到理想的设计要求,较高的加工精度和生产效率,且结构简便,具有较好的综合经济效益。 相似文献