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1.
冯凯  刘战锋 《机械制造》1998,36(5):36-37
一、振动装置的类型与选择 低频振动钻削能改善工艺条件,提高加工质量,但需要外加振动装置。这种振动装置分为自激振动装置和强迫振动装置。强迫振动装置可以根据实际加工需要,在一定范围内随意改变振动参数,而且它受切削过程影响较小,在切削过程中容易稳定维持振动参数,所以应用广泛。强迫振动装置的形式有机械、电磁、电气、气动和液压等基本形式,也可以组成机械-液压,电气-液压等组合形式的振动装置。 机械式振动装置结构简单,造价低廉,维护和使用方便,切削过程中振动参数受负载影响较小。人们大都愿采用这种类型。目前应用较多的是偏心式、曲柄-滑  相似文献   
2.
超细长小直径深孔振动钻削工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种超细长外排屑深孔振动钻削系统,分析了外排屑DF系统加强排屑的机理,阐述了枪钻的选取与刃磨、钻削用量和振动参数的选取原则。用35CrMo进行了φ5.65×300mm钻削试验,结果表明只要参数选择得当就可以实现可靠断屑,使排屑顺畅,而且孔的精度很高。  相似文献   
3.
负压抽屑系统已成功地应用到内排屑深孔钻削中,通称 DF 系统。它是在继承 BTA 钻(单管内排屑深孔钻)和双管喷吸钻二者优点的基础上研制出来的一种深孔钻削系统。内排屑深孔钻削系统由于其排屑结构上的限制,不适用于小直径深孔(φ10mm以下)加工。对于小直径深孔,一般使用外排屑深孔钻,枪钻即为其代表。由于孔径较小,再加上新材料  相似文献   
4.
钛合金材料深孔钻削工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
钛合金的切削加工性能差,尤其是钻削深孔的技术难度更大。这里通过对钛合金材料的切削性能和深孔钻削工艺的研究,设计出了一种专门用于钻削钛合金的深孔钻头,并通过一系列钻削试验表明,其工艺效果良好,有效地解决了钛合金材料的深孔钻削。  相似文献   
5.
在高速深孔加工中,其中影响加工可靠性的重要因素就是工件以及受油器,在不同的高速深孔加工过程中,对连接工件以及受油器的顶紧力的要求也是不一样的,对顶紧力的精度有着更高的要求.本文就高速深孔加工顶紧系统设计进行具体地分析,进而使该技术得到更好地应用.  相似文献   
6.
刘战锋  张卓 《石油仪器》2010,24(1):9-11
根据钛合金的材料特性和切削加工性能,设计了一套适用钛合金类石油测井井下仪器外壳制造的深孔套料加工工艺。实践结果表明,加工过程稳定可靠,通过套料加工可显著提高钛合金的材料利用率,为钛合金类仪器外壳制造提供了一套有效的加工工艺方法。  相似文献   
7.
根据钛合金的材料特性和切削加工性能,设计和制造了适合于加工钛合金工件的套料钻并制定相应加工工艺,并对钛合金进行深孔套料加工试验.试验结果表明,切削过程稳定可靠,通过套料加工可显著提高钛合金的材料利用率,为钛合金套料提供了一套有效的加工工艺方法.  相似文献   
8.
小直径内排屑深孔振动钻削试验与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前,国内外采用振动钻削来加工小直径深孔,但都存在着两类问题:一是振动钻削系统中,多数振动装置的振幅是不可调节的,或凋幅十分困难和麻烦;二是小直径深孔钻头的设计与制造,大部分是采用外排屑枪钻,很少采用内排屑深孔钻。由于小直径枪钻制造工艺上的困难,国内主要采用进口枪钻,价格昂贵,设备要求较高,很难在生产中推广使用。对此我们设计了振幅连续可调、操作简便的振动装置和制造工艺简单的小直径排屑深孔钻,并进行了φ8×300mm和φ6×50Omm的小直径深孔加工工艺试验,试验效果良好。一、振动钻削系统与内排屑深孔钻振动…  相似文献   
9.
针对0Cr17Ni4Cu4Nb沉淀硬化型不锈钢在内排屑深孔钻削中存在的断屑困难、刀具磨损严重以及表面质量差等问题,开展了0Cr17Ni4Cu4Nb沉淀硬化型不锈钢的内排屑深孔钻削试验研究。采用正交试验法研究了主轴转速、进给量和切削液流量对切屑形态的影响规律。试验结果表明,主轴转速为195r/min,进给量为0.25mm/r,切削液流量为110L/min时,可以获得75%的细长螺旋屑,有利于切屑顺利排出,有效提高加工效率。  相似文献   
10.
介绍了超小直径的深孔加工、异形零件的深孔加工、薄壁精密零件的深孔加工,两端孔径小中间孔径大的深孔加工方法,并例举5个加工实例,阐明零件的深孔加工工艺及该深孔与其他加工面之间的主要加工难点,解决办法及加工注意事项等。  相似文献   
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