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相似文献
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1.
采用液态挤压代替压力铸造生产摩托车铝合金减振筒,不仅克服了压铸件内部易形成气孔和氧化夹杂物的缺陷,而且提高了成品率及降低了产品成本,在分析了减震筒液态挤压成形过程的基础上,提出了成形压力为计算的简化模型,并采用变形功法推导了成形压力计算公式,得到了适用于实际应用的结果。  相似文献   

2.
采用液态挤压代替压力铸造生产摩托车铝合金减震筒,不仅克服了压铸件内部易形成气孔和氧化夹杂物的缺陷,而且提高了成品率及降低了产品成本。在分析了减震筒液态挤压成形过程的基础上,提出了成形压力为计算的简化模型,并采用变形功法推导了成形压力计算公式,得到了适用于实际应用的结果。  相似文献   

3.
介绍了各种压力缸及钢瓶的先进成形技术,分析了摆辗挤压工艺的成形原理,列举了热摆辗挤压工艺制造实例。列出了压力缸冷的热摆辗挤压工艺与金属切削工艺的经济效果比较。  相似文献   

4.
破碎机锤头挤压铸造工艺及模具设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据破碎机锤头的结构和使用要求,结合高锰钢材料的特点,进行了破碎机锤头挤压铸造模具设计。挤压铸造成形设备采用专用挤压铸造机,其上挤压缸最大挤压力为12500kN。模具总体方案为间接成形,水平分模,1模3件,利用蝶簧与柱簧实现浮动模成形,充分利用锁模缸的能力,采用下缸上行间接顶件。  相似文献   

5.
提出采用液态挤压铸造的成形工艺生产镁合金(AM60B)摩托车轮毂。对轮毂铸件的成形工艺进行了分析,并对铸件材料性能、液态挤压铸造的成形工艺参数、铸件的缺陷及其解决的措施、铸件的表面处理工艺进行了论述。实践证明,液态挤压铸造技术对镁合金轮毂来说是一种较为理想的成形工艺,并对复杂镁合金压铸件批量生产具有参考价值。  相似文献   

6.
铝合金间接挤压铸造抽芯力的分析与计算   总被引:2,自引:1,他引:1  
带孔零件间接挤压铸造时,液态金属在压力下凝固收缩对型芯产生的包紧力。包紧力的大小与铝液浇注温度、 成形压力、孔径尺寸、模型材料的物理性质等有关。通过对铝合金挤压铸造成形时的凝固分析,推导出了芯轴抽芯力的计 算公式,该计算式也适用于其他液态金属成形方法。  相似文献   

7.
液态挤压过程变形特征研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
液态挤压是近几年开发的融液态模锻和热挤压为一体的全新金属成形工艺,本文对其凝固过程、受力状态、变形特征进行了分析,探讨了液态挤压制件的微观组织形貌及正常和非正常组织的成因,在此基础上,对液态挤压的成形规律性问题及保证过程稳定进行的条件提出了独到见解。  相似文献   

8.
采用反挤压试验结合数值模拟的方法,研究了块体非晶合金在过冷液态区内成形微小零件的变形行为。首先采用材料压缩试验确定非晶合金的成形温度和成形速率,并用Deform3D软件模拟压缩试验过程,以寻找一个和非晶合金成形过程类似的材料,获得一个相似的本构关系,用于后续反挤压过程的模拟。在此基础上,进行了外径为1.2mm,内径1.0mm圆筒形零件的反挤压试验,研究了温度和冲头速率对反挤压力的影响,结果表明成形温度对反挤压力的影响较大,而成形速率对反挤压力的影响不显著。采用SEM观察成形件的表面形貌,发现零件的尺寸精度较高,表面精度较差。计算表明挤压过程中的摩擦较大,Deform3D模拟表明应变速率分布极不均匀。  相似文献   

9.
液态挤压成形灰铸铁制件的实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
翟振辉 《锻压技术》2005,30(2):24-26
介绍了灰口铸铁的液态挤压成形试验,对主要工艺参数:挤压温度、单位挤压力、保压时间等进行研究,得出不同工艺条件下的力学性能数据,试验结果表明:制件的力学性能指标比钢模重力铸造件性能明显提高,性能主要取决于挤压压力、挤压时间、保压时间3个工艺参数。  相似文献   

10.
镁合金摩托车轮毂液态挤压铸造   总被引:3,自引:1,他引:3  
轮毂是汽车和摩托车上极为重要的运动部件。本文详细介绍了采用AM60B镁合金和液态挤压铸造技术成形摩托车轮毂,对该铸件的成形工艺进行了详尽的分析,并对铸件材料性能、液态挤压铸造的成形工艺参数、铸件的缺陷分析及其解决的措施进行了讨论。实践证明,液态挤压铸造技术对镁合金轮毂来说是一种较为适宜的成形工艺,并对复杂镁合金铸件批量生产具有参考价值。  相似文献   

11.
农药泵铜合金阀体液态挤压工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用液态挤压代替压力铸造及热模锻生产农药泵铜合金阀体,不仅消除了压铸件内部容易形成气孔,疏松及非金属夹杂的缺陷,而且减少了锻造设备的投资及提高了材料利用率和成品率,本文介绍了铜合金阀体液态挤压的模具结构及设计参数,分析了液态挤压的工艺参数及选择依据,产品的技术经济。  相似文献   

12.
摩托车铝合金减震筒液态挤压   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用液态挤压代替压力铸造及热挤压生产摩托车铝合金减震筒,不仅克服了压铸件内部容易形成气孔和氧化夹杂的缺陷,而且减少了热挤压的投资及提高了成品率。本文介绍了铝合金减震筒液态挤压的模具结构及设计参数,分析了液态挤压的工艺参数及选择依据。  相似文献   

13.
采用液态挤压代替压力铸造及热模锻生产轿车铝合金油泵壳体,不仅克服了压铸件内部容易形成气孔和氧化夹杂的缺陷,而且减少了热模锻的投资及提高了材料利用率。本文介绍了铝合金油泵壳体液态挤压的模具结构及设计参数、技术经济分析。  相似文献   

14.
分析了某刹车盘用挤压浸渗工艺成型的可行性,依据刹车盘零件图设计了挤压浸渗工艺的锻件结构,根据挤压工艺要求设计了刹车盘模具和模架,模具结构合理,生产的零件符合要求,且模架可用于不同类型的刹车盘模具。  相似文献   

15.
洪慎章  曾振鹏 《模具技术》2002,(6):38-40,56
采用液态挤压代替压力铸造及热模锻生产铝合金钳套,不仅克服了压铸件内部容易形成气孔和氧化夹杂的缺陷,而且减少了热模锻的投资、提高了材料利用率及降低了产品成本。本文介绍了钳套材料、挤压件设计、模具结构,分析了液态挤压的工艺参数及选择依据、产品技术经济性。  相似文献   

16.
A double control forming technology combining the die casting and forging was firstly proposed for the production of Mg alloy components with enhanced properties. In this technology, high-speed filling of liquid melt and high-pressure forging of partially solidified melt were performed by using injection and forging systems of a double control forming device. Some Mg alloy motorcycle wheel components were produced by die casting and double control forming to verify the improvement of the mechanical properties of components formed by double control forming. The results showed that double control forming was an alternative technology for producing the complex Mg alloy components with enhanced properties. Average tensile strength and elongation of Mg alloy components produced by double control forming were greatly improved in comparison with die casting. The average tensile strength was enhanced from 126.8 MPa to 213 MPa and elongation was improved from 3.5% to 7.2%. The optimal process parameters were obtained according to the results of orthogonal experiments, which involved pouring temperature of 675 °C, injection speed of 2 m/s and die temperature of 210 °C. The improved nucleation frequency in the melt caused by the forging pressure led to successful grain refinement of the microstructure of the component produced by double control forming. The defects were removed from the microstructure due to plastic deformation caused by the forging pressure. A refined and densified microstructure led to an enhancement of mechanical properties of Mg alloy component produced by double control forming.  相似文献   

17.
指出了压力铸造及热挤压工艺生产铝合金减震筒的缺点,阐述了液态挤压的特征,介绍了液态挤压在减震筒上的应用,分析了比压值对制件性能的影响。  相似文献   

18.
通过对转子铸件的分析,设计了一种快换模芯式模具结构。模具成型零件可快速更换,并采用液压缸压斜楔锁紧模芯机构实现转子的系列化生产,达到了降低成本,提高效率,改善性能的目的。  相似文献   

19.
I t is of great im portance to investigate the casting processes forhigh precision thin wallferrous m etalparts because the processes are helpful in reducing energy consum ption,saving raw m aterials and decreasing m achine weight.To achieve these objectives,m any casting m ethods have been developed.Vacuum -sealed m olding process,the V-processforshort,iswidely used to m ake iron castingswith relatively thin wall,high precision and sm ooth surface [1-4]. H owever,the process cannotbe used to …  相似文献   

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