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为实现剪切机的高效、安全和可靠的自动控制,对剪切机的结构、工作原理及控制特点进行了全面的分析。以日本松下FP1型PLC作为系统主机对剪切机进行自动控制;简化了控制系统的硬件电路,提高了控制的柔性和功能的可拓展性。实践证明,PLC控制系统工作可靠,操作简单,能有效的对剪板机设备进行控制,达到较高的剪切质量。 相似文献
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我厂在消化生产引进设备——薄铜带圆盘纵剪机组时,对其开卷机、剪切机、卷取机等主要工作机采用了气液联合控制的制动机构,取得了成功。 一、气液联合制动原理 图1表示的是气液联合控制的制动机构的组成部分及工作原理。 从图中可以看出,这种制动机构主要由气源及一系列气动元件、汽车制动部件等组成。 相似文献
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提高中板剪切机剪切 能力的技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了提高中板剪切机剪切能力的技术研究思路和方法,依据剪切机实际受载工况和承载能力,综合分析了理论计算结果和现场测试数据,提出剪切机的薄弱环节,并确定了设备改造的方案,为剪切机的改造实施提供了科学依据。 相似文献
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根据对钢板卷材整平剪切机的开发设计经验,介绍钢板卷材整平剪切机的工艺流程和工作原理,并对整平剪切机的整平、传动系统、横切等机构技术进行了分析。 相似文献
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目前大多数中小企业使用的板料剪切机的后档料定位系统普遍采用手动调节,缺乏控制能力,直接导致板料剪切机工作效率的降低。利用单片机和步进电机对其后档料定位系统进行改进设计,在保留原有手动定位系统的基础上,实现了对定位系统的自动控制,提高了板料剪切机的工作效率。 相似文献
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针对济南钢铁集团石横特殊钢厂弧型连铸剪切机液压系统运行中存在的问题,进行分析,并提出了相应的解决方案。如果用于革新改造,不但能保证液压系统更安全可靠的运行,而且能取得显著的经济效益和社会效益,同时对冶金行业同类型的剪切机液压系统节能降耗改造,也具有现实的参考价值。 相似文献
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自动剪切机的单片机控制 总被引:1,自引:0,他引:1
采用单片机与8255A组成的输入输出接口来控制剪切机,用顺序控制的方法实现机构的先后动作,通过定时器计数实现定数包装,使剪切机自动连续进行剪切加工。 相似文献
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针对现有机械式板簧下料剪切机存在的噪声大、节拍固定、灵活性差等问题,采用液压系统作为动力源对其进行了改进设计.通过设计计算与分析,确定了剪切机的总体结构及各零部件结构尺寸;根据剪切力、油缸尺寸和生产节拍等参数对液压系统进行了设计,并选择了电动机和液压元件.改进后的液压剪切机结构简单、工作平稳、灵活性好. 相似文献
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通过研究目前分切机清废系统存在的问题,在参考原机械式缠绕机的基础上,提出了简易闭环控制张力自整定原理,并重新设计了一款废边收卷机.经现场使用表明,其运行效果良好,可以满足不同材质和宽度的废边的收集,不仅解决了原废料筐收集的占地及搬运问题,而且彻底解决了原机械式缠绕机的同步问题,大大提高了生产效率. 相似文献
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彩印包装膜差值驱动分条纠偏控制方法与实现 总被引:7,自引:0,他引:7
针对光电分条机跟踪彩印包装膜特征线和特征边缘的分条控制问题,本文提出一种差值驱动分条纪偏控制方法,并采用80C196单片实现了该方法在实际彩印包装膜分条纠偏控制系统中的应用,证明其具了的控制精度与性能。 相似文献
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为研究不同铜含量的浸金属碳滑块的载流摩擦磨损性能,在环-块试验机上研究3种不同铜含量(铜质量分数分别为1.17%、27.8%、50.45%)浸金属碳滑板与铜银合金接触线在载流条件下的摩擦磨损性能,并比较不同电流情况下的材料磨损表面形貌的变化。结果表明:铜含量对浸金属碳碳滑板的摩擦磨损性能有不同的影响。其中铜质量分数为1.17%的材料在200 A小电流情况下整体磨耗量较小,但是在400 A大电流情况下,电弧热、焦耳热产生的500℃左右高温会导致材料气化、掉块,严重加剧材料的损耗;铜质量分数为50.45%的材料在小电流情况下磨耗最大,但材料的运行温度整体较低,即材料的散热性能较好;铜质量分数为27.8%的材料在小电流与大电流情况下综合磨损性能最好。与铜银合金线对磨时,铜含量较高的材料出现了较为明显的黏着磨损,铜含量越高的材料其黏着磨损现象越明显。 相似文献
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带重负载启动问题一直困扰着研究者和使用者。针对宽铅带双辊连铸机带重负载启动问题,通过对复合轮系的研究,利用行星轮系和周转轮系转化关系,设计一种新型机械式可控软启动变速器;构建机械式可控软启动变速器数学模型,在理论模型的基础上,对变速器的磁流变制动器、行星架等关键结构进行了较为深入的研究。对变速器带负荷启动过程速度变化、转矩变化以及变速器启动过程功率消耗等关键技术进行了试验研究。试验研究证明所设计的新型机械式可控软启动变速器具有结构简单、软启动性能好、运行平稳可靠,较好地解决了宽铅带双辊连铸机重负荷启动过程扭矩大,难以启动的问题。同时所研发的变速器与传统变速器相比具有功率消耗低,功率消耗约为同类产品80%~85%,其节能效果明显,可较好地满足宽铅带双辊连铸机带重负载启动要求。 相似文献
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微细深孔超声轴向振动钻削装置的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
超声振动钻削属于脉冲式的断续切削。在深孔加工方面具有普通孔加工技术无法比拟的工艺效果。文章介绍了作者基于高频振动切削原理设计的一台超声轴向振动钻削装置的结构。并将该装置用于立式加工中心上对铝、铜等材料进行了切削加工实验。实验结果表明,超声振动加工可提高微细深孔的加工精度和表面质量。这种方法特别适合于软质材料的微细深孔的精密和超精密加工。 相似文献