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VD/VOD炉热调试工艺分析与生产实践 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了沙景特钢VD/VOD炉热调试工艺技术情况,对关键工艺及参数进行了理论分析.提出了比较合理的工艺方案。通过生产实践.来检验工艺的合理性和设备的性能,达到尽快稳定和完善工艺,生产高质量、低成本钢的目的。 相似文献
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对影响炼钢厂VD炉离站温度合格率的各种因素进行了分析,结合湘钢炼钢厂的实际情况,通过采取稳定转炉出钢温度、调整CAS站吹氩模式、稳定生产周期、优化LF炉的操作、改善钢包的保温效果等措施,VD炉的离站温度合格率由86.7%提高到98.5%以上。 相似文献
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真空精炼技术是提高钢的洁净度和降低钢中杂质含量的有效措施。目前较典型的真空处理方法有VD法、RH法和DH法。VD法因其造价低廉和良好的脱气、脱硫、去夹杂物效果而得到广泛应用。文章详细介绍了衡阳钢管集团有限公司炼钢分厂VD真空精炼炉的主要设备组成、设计参数、工艺流程及应用效果,简述了取得的社会经济效益。 相似文献
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简要介绍了钢液中氢的危害和主要来源,分析了VD炉脱氢的影响因素,并结合现场实际,提出了优化措施,使VD真空处理前后氢含量都有所降低,脱氢效率由原来的69.8%提高到71.6%。 相似文献
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本文主要介绍了气体对钢材的危害、VD炉的主要功能、脱气原理以及影响因素,根据脱气原理及影响因素制定VD炉冶炼过程的工艺参数,最后通过实施制定的工艺参数,达到了冶炼SWRH82B过程中去除气体的冶金效果. 相似文献
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1 前言随着生产经营的发展 ,品种钢的比例日益增大 ,其中要求有一定氮含量的低合金高强度钢的合同量也越来越多。而以前每年生产此类钢只有3~ 5炉 ,所采用的增 [N]工艺是在真空处理前后向钢液加入 40 0~ 50 0 kg的氮化锰合金 ,但利用氮化锰增 [N]有以下缺点 :1 )氮化锰的收得率低 ,且价格昂贵 ,增加成本 ;2 )氮化锰的收得率不稳定 ,生产中不好控制 ,影响正常生产 ;3)真空处理后向钢中加入氮化锰 ,在一定程度上会污染钢液 ,影响钢液的纯净度 ,恶化钢液质量。对此 ,我们针对此冶炼工艺作了吹氮增 [N]实验 ,首先在冶炼A633E钢时实验 L F/… 相似文献
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