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《油气井测试》2020,(2)
在气井中可调针型阀节流时常因高压高速及含砂出现阀杆脱落断裂、针阀冲蚀、水合物冰堵等失效现象,影响测试和生产地面流程安全。利用Fluent数值模拟,建立针型节流阀数值模型,通过模拟计算,得到节流前后速度、压力、温度流场,认识针型节流阀节流规律;分析水合物冰堵潜在成因,认为温度最低部位在锥形油嘴芯后半部分;分析阀杆受力情况,得到阀杆脱落原因主要在于对阀杆及阀芯的直接冲击、进入节流段前绕流引起的横向振动、进入节流段后锥面上漩涡脱落引起的横向和纵向振动;结合冲蚀离散模型计算,得到针阀冲蚀速率分布规律,冲蚀部位主要为针形阀芯中部及阀座突缩处。模拟计算得到的冲蚀损伤部位与实际损伤部位较符合。该分析适用于类似流场和冲蚀速率分布规律研究。 相似文献
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《油气井测试》2020,(4)
大规模加砂压裂排液过程中,用于节流降压的节流阀常存在本体耐腐蚀性弱,造成阀体易损坏、节流阀失效,以及油嘴调节精度不能满足实际需要的情况。根据常规节流阀结构及工作特点,研制出电控液动远程节流阀控制系统。采用电控液的方式,节流阀阀位传感器接收信号,系统自动控制比例电磁阀的阀芯开口度,调整高压液体流量,实现对管汇节流阀的开大或关小的速度及位置控制;若遇现场电源中断,还可由电动模式切换到手动模式,不影响正常施工。2019年,经在大庆深层气井上应用,对节流阀进行远程精确调控,提高了节流阀应用的安全性,实现了连续排液精细控砂。该系统可确保连续施工,降低加砂压裂排液过程的风险,确保排液求产过程的顺利进行。 相似文献
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介绍了高温掺舍阀的结构特点,并针对目前高温掺合阀实际操作使用中阀芯容易烧损、脱落等问题,从阀芯的结构及材料入手提出了改进措施。改进后的碳化钨硬质合金阀芯使用寿命有了很大的提高,较改进前阀芯使用寿命延长了3倍以上。 相似文献
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在节流阀的现场使用过程中,阀芯常出现振动现象,严重时可能振断阀芯,导致节流阀失效,对节流阀进行CFD流场分析,却难以找出其中的原因。从结构力学角度来研究阀芯的变形及应力分布情况,进行流固耦合分析,研究其失效的可能原因。 相似文献
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为了明确楔形节流阀冲蚀磨损规律,降低其工作过程中的冲蚀磨损速率,为现场施工提供开度-压降关系的理论依据,基于伯努利方程确定了楔形节流阀开度与节流速度、节流压降的关系曲线。运用两相流计算流体动力学,建立了流体携岩冲蚀楔形节流阀的CFD仿真模型,研究了楔形节流阀开度与冲蚀速率的关系。结果表明,节流阀开度小于40%时,节流压降和节流平均速度较大;开度大于60%时,节流压降和节流平均速度较小且与开度呈近似线性关系;楔形节流阀最大冲蚀磨损位于阀芯楔形面顶部和轴向导流面中间,同时对下游短节内壁面外侧造成强烈冲蚀;阀芯开度小于23%时,冲蚀速率较大且随阀芯开度减小迅速递增;阀芯开度大于23%时,冲蚀速率非常小且与开度呈近似线性关系。研究结果为降低楔形节流阀冲蚀磨损提供了理论依据。 相似文献
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《石油机械》2019,(12):131-138
节流阀在现场使用中,时常有阀芯断裂失效的情况发生,对油气的稳定可靠生产造成了不利影响。鉴于此,借助CAD及有限元软件建立了节流阀的力学模型,对其在不同工作压力中的阀芯受力进行了分析研究,并基于研究成果对节流阀的阀芯结构进行了一定改进。研究结果表明:阀芯在安装及使用中,在阀芯台肩及阀芯销孔处一直存在较大的拉应力,但拉应力始终小于阀芯材料的许用应力,阀芯的失效形式为低应力下的断裂损坏;通过增加台肩的倒圆半径以及合理的设计销孔位置能够在一定程度上降低阀芯拉应力,大幅延长节流阀的使用寿命。研究结果可为节流阀及其他类似阀芯的结构优化设计提供一定的理论参考。 相似文献
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