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酒钢球团烧结法工业生产实践 总被引:2,自引:0,他引:2
酒钢球团烧结法生产工艺改善了高炉炉料结构,解决了铁精矿不适宜生产球团矿的问题。投产以来的实践表明,球团烧结法在技术、经济上均优于传统烧结工艺,其扩大了原料使用范围,可大幅度提高低碱度烧结矿的各项生产指标。 相似文献
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水冶钢铁公司2座24m^2烧结机采用现代结新工艺-球团烧结法生产球团烧结矿,球团烧结矿FeO低,低温和高温冶金性能优越,自1995年6月投产以来,使高炉中 技术指标显著改善。 相似文献
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安钢水铁采用小球团烧结新工艺生产小球团烧结矿,烧结机利用系数高,固体燃耗低,产品质量好。小球团烧结矿具有较高的强度、良好的还原性以及良好的冶金性能,因此,小球团烧结矿在100m^3高炉上使用后,高炉炉况顺行程度显著提高,取得了明显的增铁节焦效果。 相似文献
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酒钢高炉的合理炉料结构 总被引:1,自引:0,他引:1
通过试验确定了适合酒钢高炉生产条件的合理炉料结构,即以碱度为1.75的碱性烧结矿为主(65%左右),配加30%左右的碱度为0.35的酸性球团烧结矿以及少量的黑鹰山块矿。高炉采用合理炉料结构后,利用系数显著提高,1997年1 ̄5月,1号高炉利用系数平均达1.444,2号高炉平均达1.830。 相似文献
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日本神户钢铁公司,于1966年设置150万吨的球团设备以来,对球团矿和烧结矿的生产技术以及高炉操作技术进行了研究。因自云石球团矿研究成功,当炼铁原料中烧结矿和球团矿的比例各占50%的条件下,取得 相似文献
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对马钢2500m^3高炉炉料结构的进行了总结分析,并围绕高炉炉料结构的优化,分析了高炉炉料(包括烧结矿、自产球团矿、块矿)及烧结、球团生产所用原料的性能。 相似文献
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与传统圆筒混合机相比,强力混合机具有占地少、重量轻、混合及制粒效果好等特点,并具有烧结矿强度好、焦粉消耗低等优势。采用强力混合加制粒新技术使得大量细球团原料用于烧结工艺成为可能,可应用于新建烧结厂或现有烧结厂的改造。 相似文献
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钢铁行业遭遇大面积亏损的困难局面,降低产品成本已经成为企业生存的必要手段。介绍了承钢1#烧结机配加红土镍矿降低烧结成本的生产实践。红土镍矿入厂后与球团返矿进行预混合,消除其水分含量高,不易混匀的特性;通过烧结杯实验,了解钒钛铁精粉与混合镍粉的烧结特性,确定现场生产的最佳原料结构,并在1#烧结机进行现场生产实践。烧结过程进展顺利,烧结矿质量指标基本平稳,烧结固体燃料消耗略有增加,烧结矿成本有所降低。 相似文献
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1 以往的烧结原料水分控制技术钢铁工业中的烧结工序,是将粉矿、石灰石、焦粉等烧结原料在混合器中进行混合的同时,添加达到一定水分的水量,然后装入烧结机中生产出烧结矿。在该烧结工序中,烧结原料的水分是稳定烧结矿生产率和质量(如烧结矿粒度、烧结矿还原粉化率等)的重要影响因素。将烧结原料水分控制在目标值 相似文献
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1 概况 海林钢铁厂有66.7m~3高炉2座、18m~2烧结机1台及年产8万t的土烧球团车间1个。1995年末,因原料紧张球团车间及1号高炉停产。12月份购进4万t澳矿供烧结车间生产自熔性烧结矿,在无球团矿供应的情况下,高炉以烧结矿入炉,开始了全澳矿的冶炼。澳矿成分分析见表1。 相似文献
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