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采用液压气缸代替气缸的新型卷取机助卷辊驱动系统获得发展。它能避免旧式卷取系统在带钢开卷和最后绕卷时产生的损伤。助卷辊和卷筒的间隙调整直接借助于装有枢轴系统的缸体来实现,从而省掉了机械调整系统。现有的卷取机有足够的位置可以增设这种新装置。 相似文献
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原太钢热连轧卷取机1DC、2DC生产极不正常。由于这两台卷取机为60年代初的设备,结构简单、卷筒间隙大、助卷辊和夹送辊不能自动调整水平,并且控制及传动部分又存在不适应旧设备的问题,所以导致随着精轧速度的提高而引起卷取机成卷率低、卷形不良等现象。为此,通过改进控制及其有关参数的方法,取得良好的效果。1 张力控制系统的构成我厂的卷取张力控制系统采用“最大力矩法”控制。在未卷钢时,卷筒控制系统处于速度控制,即基速以下调电压,基速以上调磁通。当正常卷钢时,为了避免带钢打滑等造成卷筒速度上升使速度环退出饱和,导致不能恒… 相似文献
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简要介绍了卷取带钢头部和尾部过程中助卷辊的踏步控制功能所起的作用.针对卷取机张力建立后助卷辊摆开的自动控制进行了详细介绍,助卷辊协助芯轴控制带钢头部建立张力,张力建立之后,助卷辊自动摆开到最大位,保证带卷边部整齐. 相似文献
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昆钢板带厂热轧车间双机架可逆式炉卷轧机的助卷辊是地上卷取机的关键设备之一,其功能是将带钢导入到卷筒周围以确保带钢准确地卷取到卷筒上。热轧车间共有三套助卷辊,分别是一号,二号,三号。自投产以来,由于助卷辊控制系统故障,曾多次影响热轧车间的正常生产。本文针对助卷辊典型故障作分析并提出应急处理方法和改进措施。 相似文献
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对梅山热轧厂使用的卷取机助卷辊自动跳辊系统的组成、跳辊动作过程、跳辊相关计算以及工作方式等进行了介绍。梅山热轧厂使用的自动跳辊系统技术先进、功能完善、性能稳定,有效提高了带钢的表面质量和卷形质量。 相似文献
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分析了天铁热轧1750带钢的卷形不良缺陷的类型和形成原因,提出了改善钢卷卷形的措施,包括:控制卷取机入口侧导板开始位置和开口度、保证夹送辊状态稳定、合理选择带钢头部在助卷辊卷筒上卷取的圈数,以及优化轧制板形等。实施后取得了令人满意的效果。 相似文献
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金威铜业森德威20辊精轧机组卷取机采用了闭环张力控制方式,保证了轧制过程中带材张力的稳定性和高精度。本文主要研究了基于最大转矩法的卷取机恒张力控制原理,分析卷取机张力控制系统的硬件组成和实现方法,根据通过同侧卷取机和板形辊带材长度相等原则提出了卷径计算原理,还重点研究了包括惯性力矩补偿和摩擦力矩补偿在内的附加转矩计算方法,特别给出了要求衬纸时带材单位密度的计算公式。生产实践表明,该卷取张力控制系统投入使用后,控制精度和运行稳定性都满足了高精度铜合金板带的生产要求。 相似文献
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850中宽带在生产Q235/Q235B、Q345/Q345B和Q195(8mm~12mm×710mm)等带钢时,因板带进入地下卷取机瞬间发生“飞车打滑现象”,而导致振动异常(伴生自激振动和冲击振动)。为此、进行了设备改进研究与理论分析.得出夹送辊和助卷辊夹紧力不足、精轧机与卷筒张力匹配等是导致振动冲击的原因。采用加大夹送辊与助卷辊夹紧力、局部构件改进等措施后,振动现象减小。 相似文献